ME主機(jī)排氣閥二例連續(xù)故障實(shí)例分析 某輪,13386TEU全集裝箱船舶,主機(jī)型號(hào)是MAN B&W 12K98ME7,為電噴柴油機(jī),單機(jī)功率達(dá)到72240kW。 1 ME排氣閥的特點(diǎn) ME主機(jī)排氣閥與傳統(tǒng)MC排氣閥的區(qū)別及主要特點(diǎn): 該主機(jī)排氣閥與傳統(tǒng)的排氣閥基本相似,主要區(qū)別是新機(jī)型取消了傳動(dòng)凸輪、驅(qū)動(dòng)滾輪及彈簧機(jī)構(gòu),原來的驅(qū)動(dòng)滾輪改成了液壓活塞,排氣閥的提升器底部改成與液壓活塞相匹配,便于傳遞動(dòng)力,HPS的動(dòng)力油經(jīng)FIVA(Fuel injection valve activation)后驅(qū)動(dòng)排氣閥提升器的液壓活塞,從而驅(qū)動(dòng)排氣閥液壓活塞。 排氣閥啟閉定時(shí)、燃油的噴油定時(shí)、氣缸油注油定時(shí)等均通過安裝在主機(jī)自由端的角向編碼器得以實(shí)現(xiàn)。 2 故障一的經(jīng)過 2015年6月10日晚上22:00,該輪正在紅海航行,主機(jī)突然SLOW DOWN報(bào)警,經(jīng)查是主機(jī)No.1缸排氣閥行程低故障,引起減速運(yùn)行,并伴有嚴(yán)重的敲擊聲。根據(jù)MOP上故障提示,先是懷疑FIVA閥故障,停車,將先導(dǎo)閥換新,啟動(dòng)主機(jī),故障依舊。 停車,再將整個(gè)FIVA連同先導(dǎo)閥一起換新,再啟動(dòng)主機(jī),還是不行。 再更換CCU1電路控制板,仍舊不行,檢查升壓器節(jié)流閥,正常。 此時(shí)已是將近11日凌晨2點(diǎn),為了不影響班期,按照公司要求,先將No.1缸進(jìn)行封缸運(yùn)行,但是轉(zhuǎn)速不能超過主機(jī)MCR的55%(我輪約52rpm左右),否則主機(jī)也會(huì)自動(dòng)降速運(yùn)行,況且No.1缸排氣閥敲擊聲很大,而船舶下一港要到6月21日才抵達(dá)英國菲利克斯托港。一直封缸運(yùn)行的話,如此長的時(shí)間,對(duì)排氣閥肯定有損傷,因此在與公司溝通協(xié)商后,4點(diǎn)半左右,船舶停車更換排氣閥(該排氣閥總運(yùn)行時(shí)間11150小時(shí))。早上8點(diǎn)半更換完畢,然后沖車,試車,加速運(yùn)行,故障排除。 將換下排氣閥進(jìn)行解體、測(cè)量、檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯損壞及異常磨損的現(xiàn)象。具體測(cè)量數(shù)據(jù)如下: 閥桿密封處最小外徑 107.96mm(極限值:107.8mm); 閥桿導(dǎo)套上部內(nèi)徑 108.03mm(極限值:108.8mm); 閥桿導(dǎo)套下部內(nèi)徑 109.33mm(極限值:112.0mm); 頂部液壓油缸內(nèi)徑 140.02mm(極限值:140.20mm); 以上數(shù)據(jù)均在極限范圍內(nèi),但發(fā)現(xiàn)閥殼內(nèi)部及閥桿和導(dǎo)套之間結(jié)碳嚴(yán)重,所以判定故障原因是由于閥桿與導(dǎo)套之間卡阻而引起。 3 故障二的發(fā)生 2015年6月12日,No.1缸新?lián)Q的排氣閥報(bào)警“排氣閥關(guān)閥速度過快”(主機(jī)55rpm以下,報(bào)警消失),觀察該缸排氣閥開度比剛換新時(shí)略有減小,在115mm至120mm左右。當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速高于60rpm時(shí)出現(xiàn)排氣閥關(guān)閉過快的警報(bào),且時(shí)有時(shí)無(臨界)。檢查排氣閥液壓管脈動(dòng)正常,主機(jī)排溫正常,但主機(jī)在55Rrpm以上時(shí)測(cè)取該缸爆壓發(fā)現(xiàn)壓縮壓力和爆壓均偏低(比正常值偏差達(dá)8.5bar),轉(zhuǎn)速低于55rpm時(shí)正常。 4 故障二的分析 根據(jù)MOP故障診斷分析有以下幾種原因(參圖1): (1)排氣閥位置探頭故障 (2)排氣閥頂部“除氣節(jié)流塞”(De-aerating orifice)堵塞 (3)液壓油泄露 (4)空氣彈簧安全閥故障 相應(yīng)的解決措施如下: (1)檢查排氣閥位置探頭 (2)疏通或更換“除氣節(jié)流塞”(De-aerating orifice) (3)檢查排氣閥液壓油升壓器和油缸是否泄露
圖1:主機(jī)排氣閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖(上半部分) 3 故障二的排查 抵歐洲各港口后,按照提示逐項(xiàng)排查No.1排氣閥故障: 與No.2缸互換位置探頭,故障仍舊; 與No.5缸互換空氣彈簧安全閥,故障仍舊; 對(duì)該缸排氣閥液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢查并更換了升壓器進(jìn)油止回閥,與No.3缸互換升壓器與液壓油管,故障仍舊; 檢查排氣閥油缸頂部節(jié)流塞發(fā)現(xiàn)略有松動(dòng)并上緊,本以為問題找到了,但開航后問題依舊。 一路上利用靠泊時(shí)間排查,位置探頭、節(jié)流塞、安全閥、排氣閥液壓油升壓器都沒問題。那問題可能還是出在油缸上,只差油缸沒互換了。 船抵國內(nèi)港口后將原No.1缸排氣閥頂部液壓油缸及驅(qū)動(dòng)活塞換上,“排氣閥關(guān)閥速度過快”報(bào)警消除,并測(cè)得該缸爆壓和壓縮壓力正常(主機(jī)60rpm以上),問題終于得以解決。 4 探究故障根源 將驅(qū)動(dòng)活塞解體(見圖2),各部件也未發(fā)現(xiàn)明顯磨損,難道是彈簧偏軟?當(dāng)排氣閥關(guān)閉時(shí)緩沖活塞(P90803-0071-122)未能及時(shí)關(guān)閉而少量漏油致使排氣閥關(guān)閉速度過快,似乎也講得通。 圖2 驅(qū)動(dòng)活塞整體部件圖 圖3 驅(qū)動(dòng)活塞 僅將彈簧換新,其它未換(也沒有備件),將驅(qū)動(dòng)活塞組裝好再安裝到備用排氣閥上。在歐洲抵港后,我們將此備用排氣閥換到No.8缸,更換后又報(bào)“排氣閥關(guān)閉速度快”警報(bào),排氣閥開度偏低且壓縮壓力及爆壓偏低,與之前No.1缸故障一樣。 將原No.8缸排氣閥頂部油缸及驅(qū)動(dòng)活塞換上(更換之前我們先測(cè)得緩沖活塞上端距專用工具上端的距離為51.0mm,如圖4所示),故障排除。所以不是彈簧偏軟的問題,那問題出在哪呢?分析下來還是出在液壓活塞上,再次將解體過的驅(qū)動(dòng)活塞測(cè)量:距離為51.4mm(說明書最大值為D08-23:51.4mm,最小值為D08-22:48.4mm),剛好為最大極限值,但比原No.8缸驅(qū)動(dòng)活塞所測(cè)距離大0.4mm。 圖4 緩沖活塞高度測(cè)量 進(jìn)一步分析,有可能這批隨船新的備用排氣閥驅(qū)動(dòng)活塞都有問題。我們立即測(cè)得另外一個(gè)新的備用排氣閥,距離也為51.4mm,果不其然。為了驗(yàn)證我們的疑問,我們又利用靠港的機(jī)會(huì),將這個(gè)新的排氣閥換到No.7缸,結(jié)果又報(bào)“排氣閥關(guān)閉速度過快”警報(bào),將原No.7缸排氣閥液壓驅(qū)動(dòng)活塞換上后故障消除。兩個(gè)新的備用排氣閥驅(qū)動(dòng)活塞上都有問題:墊塊太薄,或者是墊塊臺(tái)階加工的太深了(如圖2、圖3所示),造成緩沖活塞上端距專用工具的上端距離太大(達(dá)到最大極限值),當(dāng)排氣閥關(guān)閉時(shí),排氣閥桿上行,緩沖活塞隨著驅(qū)動(dòng)活塞上行時(shí),泄油孔關(guān)閉慢致使泄油過快,所以造成關(guān)閉速度過快。 5 心得體會(huì) 自2007年我司在韓國現(xiàn)代船廠訂造了4艘10000TEU的電噴主機(jī)全集裝箱船舶開始,至今已歷經(jīng)近9個(gè)年頭。這些年來,通過仔細(xì)閱讀說明書和在接船期間、以及保修過程中與B&W的服務(wù)工程師的交流,加上我們長時(shí)間的實(shí)船操作實(shí)踐與總結(jié),對(duì)主機(jī)的各種故障的排除也積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。但是這兩起排氣閥故障原因卻有很強(qiáng)的隱蔽性,讓我們走了許多的彎路,前面已有的經(jīng)驗(yàn)不能解決所有的問題,還得經(jīng)過實(shí)際分析,由易到難,找到故障的實(shí)質(zhì)并加以排除,還有新的備用排氣閥的質(zhì)量也不是百分之百的可靠,分析故障時(shí)也要加以考慮。 |
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