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空調(diào)管理很關(guān)鍵,經(jīng)典管理你能做到嗎?

 幸福港灣2 2017-11-23

 



摘要

分析了空調(diào)除塵工程中容易出現(xiàn)的高耗能高成本、忽視質(zhì)量和生產(chǎn)管理現(xiàn)象的原因,對(duì)典型的案例進(jìn)行探討,提出了解決的思路和途徑,對(duì)紡紗工程節(jié)能降耗提供一定的參考依據(jù)。



關(guān)鍵詞:紡紗;空調(diào);除塵;節(jié)能;降耗;分析;控制;質(zhì)量


紡紗過(guò)程中,車(chē)間為保持一定的溫度、濕度和降低車(chē)間含塵量,需要配備空調(diào)和除塵系統(tǒng)。空調(diào)系統(tǒng)包括夏季降溫(冷源為冷凍水)、冬季采暖(熱源為蒸汽)、車(chē)間加濕和車(chē)間換氣。除塵系統(tǒng)包括吸落棉、塵雜,送、回風(fēng)過(guò)濾。目前在生產(chǎn)中出現(xiàn)高耗能高質(zhì)量、低耗能低質(zhì)量、只注重節(jié)能忽視質(zhì)量和生產(chǎn)的誤區(qū),造成成本增加,生活難做,成紗質(zhì)量低等問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)這些問(wèn)題的分析與研究,對(duì)空調(diào)除塵節(jié)能降耗具有積極的作用。


1空調(diào)除塵節(jié)能降耗要求和存在的問(wèn)題


1.1 空調(diào)除塵在紡紗工藝流程的耗能分析

表1   工藝設(shè)備及工器具投資估算表


備注:除塵空調(diào)投資費(fèi)用占比例5.793。


表2 紡紗工程設(shè)備能耗運(yùn)行所占比例

備注:空調(diào)除塵設(shè)備耗電在17.96%的比例。加制冷設(shè)備預(yù)計(jì)占到紡織廠耗電總能的25%左右。表中分析,空調(diào)和除塵設(shè)備,在紡紗工程中的投資比例小,但是運(yùn)行成本比例大,是節(jié)能降耗的重點(diǎn)。

1.2 空調(diào)除塵的控制標(biāo)準(zhǔn)

空調(diào)除塵選用標(biāo)準(zhǔn):選擇空調(diào)、慮塵設(shè)備時(shí),應(yīng)選擇節(jié)能高效產(chǎn)品,確??照{(diào)運(yùn)行可靠、管理方便,達(dá)到規(guī)范要求,滿足質(zhì)量和生產(chǎn)的需求。

空調(diào)除塵運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn):清花、絡(luò)筒和廢棉處理車(chē)間空氣含塵量不大于3毫克/m3,其他車(chē)間不大于1毫克/m3。排出的過(guò)濾空氣含塵量小于1毫克/m3時(shí),可直接回入車(chē)間。

1.3  空調(diào)除塵節(jié)能降耗存在的問(wèn)題原因

空調(diào)除塵節(jié)能降耗存存在問(wèn)題的原因:紡廠基礎(chǔ)建設(shè)缺乏預(yù)見(jiàn)性,以節(jié)約為目的,造成后期空調(diào)除塵功能缺失;管理中細(xì)節(jié)的控制不到位,造成空調(diào)失控;重使用輕管理,造成資源浪費(fèi);節(jié)能降耗研究的滯后性,出現(xiàn)紡機(jī)的發(fā)展與現(xiàn)代空調(diào)除塵技術(shù)滯后之間的矛盾,造成基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法適應(yīng)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的需求;管理水平低,產(chǎn)品質(zhì)量低端,工作環(huán)境差,造成惡性循環(huán)。

2紡紗工藝流程空調(diào)除塵節(jié)能誤區(qū)實(shí)例分析和控制


2.1 基礎(chǔ)投資少依靠自然資源質(zhì)量波動(dòng)大

重點(diǎn)反映在以下幾個(gè)方面:基礎(chǔ)設(shè)施不注重投資,沒(méi)有空調(diào)設(shè)施;廠房設(shè)計(jì)時(shí),沒(méi)有吊頂安排,造成空調(diào)調(diào)節(jié)難度;基礎(chǔ)設(shè)施不完善,空調(diào)設(shè)備幾個(gè)簡(jiǎn)單的風(fēng)扇,噴頭,回風(fēng)窗戶,調(diào)節(jié)時(shí)只能依賴窗戶的關(guān)閉,造成生活難做,質(zhì)量波動(dòng)大。對(duì)新型纖維,認(rèn)為沒(méi)有雜質(zhì),不用除塵空調(diào)。

案例:空調(diào)缺乏基礎(chǔ)管理的投資,清棉不用空調(diào)不用除塵,除塵直接外排污染環(huán)境,純棉生活難做,化纖成卷不勻率很難控制;梳棉造成梳理質(zhì)量下降生活難做,純棉含雜大,化纖靜電高;細(xì)紗溫濕度控制難度大,高溫高濕季節(jié)溫度高達(dá)40℃,工人工作環(huán)境差,勞動(dòng)強(qiáng)度大;自絡(luò)加濕困難,回潮率忽大忽小,不易控制。冬季車(chē)間溫度差異大,出現(xiàn)出硬頭等,影響生活和質(zhì)量。

具體見(jiàn)圖1-圖4.

圖1 細(xì)紗車(chē)間不吊頂造成車(chē)間溫度高達(dá)40℃


圖2 細(xì)紗車(chē)間空調(diào)依靠回風(fēng)扇控制

圖3 簡(jiǎn)單的加濕設(shè)置造成加濕不穩(wěn)定


圖4 細(xì)紗車(chē)間加濕不當(dāng)造成的夾皮圈


分析:以上簡(jiǎn)陋的設(shè)施,從資金的投入上雖然有利,但是從質(zhì)量和生產(chǎn)控制的角度上分析,企業(yè)的管理成本運(yùn)行成本很高,質(zhì)量提升很難。這類企業(yè)在靠質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì),很難維系。目前這種情況存在與一些管理水平差的企業(yè)。

2.2 空調(diào)給濕不按照客觀規(guī)律顧此失彼

重點(diǎn)反映在以下幾個(gè)方面:加濕只注重成紗的加濕,忽略環(huán)節(jié)的調(diào)控;送風(fēng)方式不講基礎(chǔ)設(shè)施合適與否,造成設(shè)備閑置,生活不好做;只注重送風(fēng),不注意回風(fēng)的利用,造成資源浪費(fèi)。同時(shí)在細(xì)紗個(gè)別加濕送風(fēng)口,送風(fēng)量過(guò)大造成出硬頭的現(xiàn)象出現(xiàn)。

圖5原料直接加濕差異大

圖6 細(xì)紗地面直接加濕


案例:空調(diào)給濕不按照客觀規(guī)律辦事,直接在某一點(diǎn)進(jìn)行加濕,如圖5,圖6所示,雖然能夠緩和部分的回潮率或者相對(duì)濕度,但是從流程生產(chǎn)過(guò)程分析,加濕不勻造成生活難做,棉結(jié)增加,回潮率不穩(wěn)定成紗質(zhì)量差異大。加工化學(xué)纖維時(shí)尚可,棉纖維時(shí)則帶來(lái)諸多附面效應(yīng)。

目前兩種加濕措施,點(diǎn)加濕,清棉,粗紗,自絡(luò)吸濕點(diǎn)加濕,保證7%回潮率;線加濕,清棉一次充分,然后自然放濕,到自絡(luò)再加;建議采用綜合加濕,堅(jiān)持線加濕,點(diǎn)控制,保證纖維生產(chǎn)需要。具體加濕示意圖見(jiàn)圖7,圖8.

圖7 線加濕示意圖

圖8 點(diǎn)線加濕結(jié)合示意圖


分析:實(shí)際生產(chǎn)中采取點(diǎn)線結(jié)合的加濕控制措施,滿足了流程需要,同時(shí)也保證了質(zhì)量穩(wěn)定。實(shí)際成紗回潮率控制在6.5%,質(zhì)量水平由烏斯特公報(bào)2013年50%的水平提升到25%的水平。

2.3 設(shè)備運(yùn)行高耗能保證質(zhì)量不計(jì)成本

主要體現(xiàn)在以下:大風(fēng)量大除塵機(jī)組,處理風(fēng)量小造成資源浪費(fèi);

除塵機(jī)組工藝設(shè)置不按照經(jīng)濟(jì)風(fēng)速設(shè)置,造成大馬拉小車(chē)的現(xiàn)象,造成資源的浪費(fèi)。

案例:部分清梳聯(lián)在吸落雜設(shè)計(jì)中,采用了開(kāi)清落雜和精清機(jī)落雜分開(kāi)的吸落雜設(shè)計(jì), FC468-5.5風(fēng)機(jī)一臺(tái)配用11KW千瓦電機(jī),配用纖維壓緊器一臺(tái)電機(jī)功率在0.37KW。每年電量消耗計(jì)算為360天×11.34KW×24小時(shí)×0.71元/KW=69564元。綜合考慮設(shè)計(jì)為將FC468-5.5風(fēng)機(jī)一臺(tái)配用11KW千瓦電機(jī)不在使用,纖維壓緊器不用,將吸落雜管道采用等風(fēng)速設(shè)計(jì)直接引入一級(jí)過(guò)濾塵室內(nèi),在既不影響質(zhì)量的情況下,每年降低消耗近6萬(wàn)元。改造后后的效果見(jiàn)表3

表3:清梳聯(lián)經(jīng)濟(jì)風(fēng)速改造后的具體節(jié)能效果

表中分析:通過(guò)經(jīng)濟(jì)風(fēng)速的設(shè)定和改造改造后,耗用電量從421520KW降到381760KW運(yùn)行正常,質(zhì)量無(wú)波動(dòng),車(chē)間運(yùn)行正常,節(jié)能效果顯著。

2.4 注重整體忽視局域細(xì)節(jié)造成耗能增加

主要體現(xiàn)在以下:送風(fēng)管道管網(wǎng)排列直角90°的彎頭過(guò)多,壓降損失多,耗能大;空調(diào)不注重局域送風(fēng),造成生活難做,特別是通道部位,加濕空調(diào)口下,忽視局域溫差,造成生產(chǎn)中出硬頭等諸多問(wèn)題影響生產(chǎn)和質(zhì)量。

案例:高效能精梳機(jī)多采用集體吸落棉的形式。吸風(fēng)配置是1×8,風(fēng)機(jī)SFF232-9E風(fēng)機(jī)配用電機(jī)Y180M-6-18.5KW,設(shè)計(jì)時(shí)風(fēng)量在3萬(wàn)以上,根據(jù)設(shè)計(jì)時(shí)完全可以滿足吸風(fēng)量的需要,但是在管道的設(shè)計(jì)時(shí)用了三個(gè)90°的彎頭轉(zhuǎn)向,出現(xiàn)了吸風(fēng)不正常的渦流現(xiàn)象,將電機(jī)增加到22KW,仍然不能解決其問(wèn)題,采取了將管道彎頭減少到2個(gè)的措施,質(zhì)量得到了穩(wěn)定,吸落棉正常。主要原因仍是彎管造成流程阻力增大無(wú)法滿足吸落棉的需要。具體見(jiàn)圖9.圖10。


圖9 管道走向圖渦流區(qū)


圖10 減少渦流區(qū)管道走向圖

圖 11 改造前實(shí)物圖 

圖12  改造后實(shí)物圖


案例:管道設(shè)計(jì)采用變截面設(shè)計(jì),滿足風(fēng)量和負(fù)壓的要求。管道內(nèi)輸送棉流的要求,在負(fù)壓750-850滿足輸送棉流的要求。如圖13所示,風(fēng)道內(nèi)的速度是變化的開(kāi)始是20米,最后是15米,再小了滿足不了輸送棉流和雜質(zhì)的需要,同時(shí)對(duì)內(nèi)部的控制達(dá)不到要求。如果采取等截面的設(shè)計(jì)則風(fēng)量要增加很多,因此采取變截面的設(shè)計(jì)對(duì)節(jié)能有利。

圖13  變截面管道設(shè)計(jì)圖

案例:某清梳聯(lián)設(shè)計(jì)時(shí)的管網(wǎng)系統(tǒng),采用的是等風(fēng)速的設(shè)計(jì),梳棉機(jī)配置1×8配置,開(kāi)清配置為1×16,風(fēng)機(jī)SFF232-11.2(10)E,電機(jī)Y2-200L-4-30KW,由于采用了多處90°彎頭,除塵的耗電量過(guò)大,對(duì)風(fēng)機(jī)的影響較為明顯,車(chē)間內(nèi)外排較多形成負(fù)壓溫濕度不易控制,增加送風(fēng)的符合造成雙重的消耗。根據(jù)除塵風(fēng)量的測(cè)算,風(fēng)量每套多耗1×105風(fēng)量,并且每套清梳聯(lián)管網(wǎng)采用了4處90°彎管,梳棉機(jī)上實(shí)測(cè)負(fù)壓只要700pa,經(jīng)常出現(xiàn)粉碎輥噎散損壞,梳棉機(jī)內(nèi)的吸雜收到了嚴(yán)重的影響。后根據(jù)測(cè)算,進(jìn)行了改造,將90°的彎頭有4處減少到2處,合理管網(wǎng)的走向,減少了渦流現(xiàn)象,采取了合理的經(jīng)濟(jì)風(fēng)速和安全風(fēng)速相結(jié)合的原則,取得了明顯的效果。

分析:以上案例都是管網(wǎng)設(shè)計(jì)不注重耗能所致,從整體上達(dá)到了要求,但是局部影響了整體。通過(guò)改進(jìn)能夠減少影響,但是事后補(bǔ)救不如設(shè)計(jì)時(shí)提前預(yù)防。

2.5 不注重空調(diào)送風(fēng)組織運(yùn)行方式造成質(zhì)量差異大

合理使用回風(fēng),不僅對(duì)穩(wěn)定車(chē)間的溫濕度,減少生產(chǎn)波動(dòng),提高產(chǎn)質(zhì)量有利,還可大幅度的降低空調(diào)能耗。即使在春夏和秋冬過(guò)渡期,只要調(diào)控好新、回風(fēng)比例和使用循環(huán)水噴淋洗滌空氣,也可達(dá)到提高送風(fēng)質(zhì)量、節(jié)省能源。作為回風(fēng)的設(shè)計(jì)有上送下回,上送側(cè)回,下送側(cè)回等。目前,對(duì)回風(fēng)利用不夠,忽視了節(jié)能降耗。

案例:目前,鋼構(gòu)廠房較多,廠房跨度大,一般采用上送下回較為有利,如果采用側(cè)回見(jiàn)圖14,不僅不利于生產(chǎn)控制同時(shí)造成耗能的增加。主要原因是側(cè)回產(chǎn)生側(cè)回造成橫向氣流影響影響局域相對(duì)濕度的調(diào)節(jié),造成局域溫差大,不僅耗能增加,反而造成生活難做。特別是在細(xì)紗緊密紡區(qū)域,利用這種送風(fēng)組織方式,邊車(chē)機(jī)臺(tái)和內(nèi)部機(jī)臺(tái)局域溫差和相對(duì)濕度差異在5%,造成同樣的工藝出現(xiàn)局部出硬頭生活難做的問(wèn)題。分析:送風(fēng)組織的設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)新設(shè)備。新工藝,新技術(shù)的進(jìn)展,減少因技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的能耗增加或功能發(fā)揮不出來(lái)。針對(duì)這種情況,采取上送下回的送風(fēng)組織,問(wèn)題得到了緩解。特別是在精并粗工序,和細(xì)紗緊密紡車(chē)間更容易造成橫向氣流運(yùn)動(dòng),對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響更為明顯。

案例:在細(xì)紗加濕風(fēng)道區(qū)域下面由于送風(fēng)風(fēng)速一定,干風(fēng)道送風(fēng)和濕風(fēng)道送風(fēng)造成了差異,出現(xiàn)了局域出硬頭的問(wèn)題出現(xiàn),主要原因是加濕風(fēng)道送風(fēng),造成加濕直接在加捻區(qū),溫濕度差異大,造成出硬頭的現(xiàn)象出現(xiàn)。采取局域補(bǔ)救增加擋板的措施能夠補(bǔ)救,但是帶來(lái)了調(diào)節(jié)和維護(hù)的不便。分析:針對(duì)目前新型設(shè)備,新型紡紗形式要注意其空調(diào)除塵的運(yùn)行方式,減少生產(chǎn)中的困難。

圖14 側(cè)回送風(fēng)組織示意圖


2.6 空調(diào)設(shè)計(jì)缺少前瞻性事后彌補(bǔ)差異大

空調(diào)設(shè)計(jì)時(shí)缺少對(duì)設(shè)備狀態(tài)的預(yù)見(jiàn)性,沒(méi)有采取隔離造成局域的溫差大,產(chǎn)生了局域生活難做的現(xiàn)象出現(xiàn)。事后補(bǔ)救措施,往往是得不償失,不系統(tǒng)故此失彼,只能頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳。

案例:在精梳,預(yù)并以及粗紗區(qū)域,這些區(qū)域由于通過(guò)梳棉、精梳準(zhǔn)備以及精梳工序,并粗工序同在一個(gè)車(chē)間內(nèi)排列,造成高溫季節(jié)生活難做,空調(diào)作用發(fā)揮有限,局部出現(xiàn)精梳粗紗了粘卷,纏掛繞的現(xiàn)象,只好被動(dòng)采取機(jī)后加烤燈等進(jìn)行升溫去濕,對(duì)生產(chǎn)和耗能非常不利。具體對(duì)比見(jiàn)15,圖16。局部補(bǔ)救能夠緩和精梳粘卷,粗紗粘纏掛繞的問(wèn)題,但是管理增加難度,其他工序也受到影響。

15 精梳工序上方采用高溫去濕的措施

 16 夏季高溫高濕粗紗機(jī)后高溫去濕


分析:圖中這種情況,主要空調(diào)設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)計(jì)性不足。局部影響了整體,被動(dòng)調(diào)節(jié)生產(chǎn)生活難做,造成纏掛繞出現(xiàn)。

2.7 標(biāo)準(zhǔn)不高管理水平低

主要體現(xiàn)在以下:忽視管理,水平較低,除塵功能發(fā)揮不出優(yōu)勢(shì),甚至三危生產(chǎn);只注重節(jié)能,空調(diào)不開(kāi),小作坊式生產(chǎn),忽視質(zhì)量,污染環(huán)境,留人困難。如圖17,18。

案例:目前為數(shù)不少的小作坊式生產(chǎn),低水平建設(shè),管理水平底下,設(shè)備落后造成了管理和資源的很大的浪費(fèi)。

17 梳棉不用除塵短絨堆積 

圖18 管理低下作坊式生產(chǎn)


分析:此種簡(jiǎn)單的作坊式生產(chǎn),不僅了浪費(fèi)了資源,同時(shí)造成了生活難做,污染環(huán)境,必將成為淘汰的對(duì)象。


3關(guān)于空調(diào)除塵節(jié)能降耗的建議


3.1 合理設(shè)計(jì)空調(diào)裝備生產(chǎn)工藝節(jié)能

優(yōu)選先進(jìn)工藝設(shè)備,先進(jìn)工藝參數(shù),減少單機(jī)臺(tái)電耗??諌簷C(jī)選用節(jié)能型的螺桿式空壓機(jī)并選用變頻電機(jī),節(jié)能效果顯著。如采用新型的送風(fēng)回風(fēng),新型的錐形除塵設(shè)備增加處理風(fēng)量,節(jié)能風(fēng)機(jī),除塵空調(diào)變頻改造等。


3.2 合理利用自然資源

廠房設(shè)計(jì),充分利用自然采光、自然通風(fēng)節(jié)能。采用節(jié)能建筑設(shè)計(jì),根據(jù)建筑要求選用合理的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)和性能好的保溫材料。合理利用太陽(yáng)能,地下井水,利用自然資源,節(jié)能降耗。太陽(yáng)能屋頂降耗見(jiàn)圖19。

圖19 利用鋸齒廠房安裝太陽(yáng)能滿足照明需要


3.3 合理降低能耗減少不必要的浪費(fèi)

選用低損耗節(jié)能變壓器。車(chē)間變配電所裝有低壓電容器自動(dòng)補(bǔ)償,減少無(wú)功損耗。變配電所接近負(fù)荷中心,減少低壓配電網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)度,降低電網(wǎng)損耗。高壓及低壓,每一出線回路設(shè)電度計(jì)量考核。各車(chē)間附房?jī)?nèi)照明燈具采用一燈一控方式,廠區(qū)路燈采用集中控制。暖通設(shè)備均配用Y系列節(jié)能電機(jī),提高設(shè)備效率。


3.4 合理利用回風(fēng)和運(yùn)行方式節(jié)能降耗

清梳聯(lián)回風(fēng),細(xì)紗緊密紡回風(fēng),自絡(luò)筒回風(fēng),空調(diào),除塵回風(fēng)。采用節(jié)能空調(diào)除塵設(shè)備,根據(jù)各車(chē)間要求,采用多風(fēng)機(jī)分區(qū)域送風(fēng)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)速。冬季,細(xì)紗車(chē)間的余熱量輸送至前紡、絡(luò)筒車(chē)間,減少冬季耗汽量,節(jié)能效果顯著。夏季,細(xì)紗車(chē)間溫度較高的斷頭吸棉工藝排風(fēng)單獨(dú)排至室外,不與地回風(fēng)混用,可有效降低車(chē)間的溫度,從而減少噴淋水的用量。采用節(jié)能高效紡織軸流風(fēng)機(jī),效率可達(dá)80%以上。采用風(fēng)機(jī)變頻自動(dòng)控制節(jié)能。開(kāi)清棉采用正壓運(yùn)行方式,去掉主風(fēng)機(jī),采取正壓運(yùn)行的方式能夠有效減少能耗,正壓運(yùn)行和負(fù)壓運(yùn)行二者的區(qū)別見(jiàn)流程圖20,圖21 。

圖20 除塵機(jī)組負(fù)壓運(yùn)行工藝流程簡(jiǎn)圖

圖21 除塵機(jī)組正壓運(yùn)行工藝流程簡(jiǎn)圖


3.5 合理管網(wǎng)布置減少輸送環(huán)節(jié)造成的能耗

重點(diǎn)減少氣路,水路,管路的沿城阻力,保證節(jié)能降耗有效。如在紡化纖時(shí),由于化纖經(jīng)過(guò)除塵機(jī)組的壓實(shí)器絞龍反復(fù)攪擾,出現(xiàn)了大量的索絲,造成了資源的浪費(fèi)。根據(jù)實(shí)際,采取合理管網(wǎng)改在造成去掉壓實(shí)器采取輸送風(fēng)機(jī)集落棉的改造(見(jiàn)圖22),降低了索絲的增加,減少了回用,減少能耗。同時(shí)在其他工序合理改造氣路,管路減少渦流對(duì)除塵空調(diào)節(jié)能有利。

圖22 改在壓實(shí)器采取輸送風(fēng)機(jī)集落棉


3.6 投資和效益相結(jié)合注重可持續(xù)發(fā)展

發(fā)展恒溫恒濕和變頻調(diào)節(jié)自動(dòng)化,智能化,長(zhǎng)期的恒定,保證高品質(zhì),換取高效益。恒溫恒濕生產(chǎn)和超聲波加濕2.9dtex紗線,保證高效益。見(jiàn)圖23.24.


圖23 空調(diào)恒溫恒濕裝置穩(wěn)定質(zhì)量 圖24 超聲波加濕提高質(zhì)量


3.7 實(shí)行精細(xì)化管理降低能耗

以經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為目的,合理設(shè)計(jì)送風(fēng)組織,加濕方式,除塵空調(diào)管網(wǎng)設(shè)計(jì),合理利用回風(fēng),管理上注重細(xì)節(jié)管理,注重一滴水、一度電,加強(qiáng)精細(xì)化管理,能夠有效節(jié)能降耗。


4結(jié)語(yǔ)

(1)紡紗過(guò)程中存在的問(wèn)題主要有:紡廠基礎(chǔ)建設(shè)缺乏預(yù)見(jiàn)性,以節(jié)約為目的,造成后期空調(diào)除塵功能缺失;管理中細(xì)節(jié)的控制不到位,造成空調(diào)失控;重使用輕管理,造成資源浪費(fèi);節(jié)能降耗研究的滯后性,出現(xiàn)紡機(jī)的發(fā)展與現(xiàn)代空調(diào)除塵技術(shù)滯后之間的矛盾,造成基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法適應(yīng)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的需求;工作環(huán)境差,管理水平低下,產(chǎn)品質(zhì)量低端,造成惡性循環(huán)。


(2)在實(shí)際生產(chǎn)中,結(jié)合實(shí)際情況采取一定的控制措施,合理設(shè)計(jì)空調(diào)裝備和生產(chǎn)工藝節(jié)能,有效利用新能源、新方法、新工藝,做到投資和效益相結(jié)合,注重可持續(xù)發(fā)展,實(shí)行精細(xì)化管理,有利于節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn)。

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