1 案例簡(jiǎn)述 某鐵路工地,混凝土采用三一重工股份有限公司生產(chǎn)的HZS90或HZS120強(qiáng)制式混凝土攪拌站集中拌合。攪拌站均具有微機(jī)控制自動(dòng)計(jì)量、拌合系統(tǒng)?;炷吝\(yùn)輸采用混凝土攪拌車。2012年11月14日晚,山西中南部鐵路通道工程某項(xiàng)目部進(jìn)行了10余處結(jié)構(gòu)物的混凝土澆筑作業(yè)。當(dāng)晚所有混凝土均按正常程序進(jìn)行,出機(jī)混凝土和易性良好,拌合物性能滿足設(shè)計(jì)要求,但其中一根樁和一個(gè)墩柱托盤在次日早晨(約6 h后),出現(xiàn)下列現(xiàn)象:(1)基樁混凝土不斷冒泡,用帶火星的白紙靠近時(shí)能聽到斷斷續(xù)續(xù)的爆鳴聲和看到不連續(xù)的爆燃現(xiàn)象;(2)托盤無(wú)積水部位混凝土表面可以看到較多氣孔,有積水部位可以看到氣泡不斷冒出在混凝土表面上形成氣孔,二次抹面后,仍有新的氣孔產(chǎn)生。 此異?,F(xiàn)象發(fā)生后,該項(xiàng)目部立即停止了所有混凝土施工作業(yè),召集相關(guān)人員對(duì)事故原因進(jìn)行分析,并對(duì)原材料和樁基施工的渣樣進(jìn)行了封存。 2 原因分析 當(dāng)晚共有10余個(gè)混凝土施工作業(yè)點(diǎn),但只有2個(gè)作業(yè)點(diǎn)產(chǎn)生了可燃?xì)怏w。產(chǎn)生可燃性氣體的混凝土分別由1號(hào)拌合站和6號(hào)拌合站生產(chǎn),其余7個(gè)拌合站拌合生產(chǎn)的混凝土均正常。事故發(fā)生后,電話咨詢了有關(guān)方面專家。地質(zhì)、隧道方面專家認(rèn)為可能是巖層中具有某種可燃?xì)怏w,但對(duì)墩柱托盤混凝土出現(xiàn)可燃性氣體解釋不通。水泥方面專家認(rèn)為可能是水泥助磨劑或粉煤灰助磨劑某種成分在起作用?;炷练矫鎸<艺J(rèn)為可能是混凝土原材料中帶入了某種成分產(chǎn)生了化學(xué)反應(yīng),生成可燃性氣體。為能夠盡快采取整改措施恢復(fù)施工,項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室在公司計(jì)量測(cè)試中心的指導(dǎo)下對(duì)可燃性氣體產(chǎn)生原因開展了分析研究。 2.1 混凝土原材料及配合比 混凝土使用的原材料基本情況為:P.O42.5水泥,堿含量為0.55%,氯離子含量為0.013%;水庫(kù)河砂,Ⅱ區(qū)粗砂,細(xì)度模數(shù)3.1;5~31.5 mm碎石,采用三級(jí)配(5~10 mm:5~16 mm:16~31.5 mm=30∶30∶40);F類Ⅱ級(jí)粉煤灰;緩凝型聚羧酸高效減水劑,摻量1.0%。產(chǎn)生可燃性氣體的基樁和托盤使用的混凝土配合比分別為C35水下混凝土和C35泵送混凝土,具體材料用量列于表1。
2.2 當(dāng)晚混凝土拌合物性能 混凝土澆筑前,試驗(yàn)人員在拌合站和澆筑地點(diǎn)分別對(duì)混凝土拌合物性能進(jìn)行測(cè)試。拌合物性能測(cè)試結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)和施工要求。調(diào)閱混凝土拌合記錄,發(fā)現(xiàn)混凝土拌合時(shí)間為150s,施工配合比和材料稱量誤差 均在允許偏差范圍內(nèi)。 2.3 原材料近期進(jìn)場(chǎng)情況 查閱1號(hào)、6號(hào)拌合站原材料進(jìn)場(chǎng)情況發(fā)現(xiàn),在近3 d內(nèi)1號(hào)站進(jìn)場(chǎng)了水泥和粉煤灰,6號(hào)站進(jìn)場(chǎng)了水泥、外加劑和粉煤灰,且粉煤灰為同一天進(jìn)場(chǎng)。 2.4 混凝土比對(duì)試驗(yàn)方案及結(jié)果 在1號(hào)站和6號(hào)站進(jìn)行了混凝土比對(duì)試驗(yàn),所有原材料采用拌合站現(xiàn)場(chǎng)材料,除試驗(yàn)方案提到的材料變動(dòng)外,其他材料相同。試驗(yàn)方案中標(biāo)號(hào)為1的材料為拌合站原有材料,混凝土施工已證明未產(chǎn)生可燃性氣體;標(biāo)號(hào)為2的材料為拌合站發(fā)生事故前新進(jìn)材料。1號(hào)站按照C35水下混凝土配合比進(jìn)行了混凝土拌合,試驗(yàn)方案及結(jié)果如表2所示。6號(hào)站按C35托盤泵送混凝土配合比進(jìn)行混凝土拌合,試驗(yàn)方案及結(jié)果如表3所示。當(dāng)混凝土中氣體連續(xù)冒出時(shí),將帶有火星的白紙靠近氣泡處,可以聽到斷斷續(xù)續(xù)的“砰砰”爆鳴聲,看到白紙被點(diǎn)燃的現(xiàn)象。
分析表2、表3結(jié)果發(fā)現(xiàn),不管水泥、外加劑是否變化,外加劑是否摻加,只要加入新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰就會(huì)產(chǎn)生可燃性氣體,如果不加入新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰就不會(huì)產(chǎn)生可燃性氣體。這一結(jié)果初步說明是新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰中存在某種物質(zhì)在混凝土中產(chǎn)生了某種反應(yīng),生成了可燃性氣體。檢查新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰外觀,發(fā)現(xiàn)新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰為土黃色,而以前粉煤灰留樣樣品顏色為灰白色或者青灰色。在剩余7個(gè)拌合站進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn),驗(yàn)證試驗(yàn)方案只變化粉煤灰。剩余7個(gè)拌合站的混凝土驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果表明,只要加入新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰就會(huì)產(chǎn)生可燃性氣體,否則不產(chǎn)生。試驗(yàn)結(jié)果充分說明了新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰含有某種物質(zhì)能在混凝土中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生可燃性氣體。 2.6 產(chǎn)生機(jī)理研究 將新進(jìn)場(chǎng)的粉煤灰送到檢測(cè)機(jī)構(gòu)按照《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(TB 10424-2010)檢驗(yàn)其化學(xué)指標(biāo),結(jié)果符合規(guī)范要求。將新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰、前期粉煤灰樣品送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了XRD分析。粉煤灰的XRD衍射圖顯示新進(jìn)場(chǎng)粉煤灰含有金屬鋁的成分。 將收集到的氣體點(diǎn)燃發(fā)現(xiàn)有小水珠生成,說明收集到的氣體中存在氫元素。 石灰質(zhì)原料、黏土質(zhì)原料、輔助原料(如鐵礦石等)按比例磨細(xì)混合后組成生料。生料在1 450 ℃左右下煅燒形成熟料,然后將熟料和石膏,再加入一定比例的混合材就形成了普通硅酸鹽水泥[1]。普通硅酸鹽水泥熟料的主要成分是硅酸三鈣(簡(jiǎn)稱C3S)、硅酸二鈣(簡(jiǎn)稱C2S)、鋁酸三鈣(簡(jiǎn)稱C3A)、鐵鋁酸四鈣(簡(jiǎn)稱C4AF)。水泥水化分誘導(dǎo)期、發(fā)展期和穩(wěn)定期。水泥早期水化主要是熟料4種成分的反應(yīng),其水化反應(yīng)方程 式如下: 2(3CaO·SiO2)+6H2O=3CaO·SiO2·H2O+3Ca(OH)2 2(2CaO·SiO2)+4H2O=3CaO·SiO2·H2O+Ca(OH)2 3CaO·Al2O3+6H2O=3CaO·Al2O3·H2O 4CaO·Al2O3·Fe2O3+7H2O=3CaO·Al2O3·H2O+CaO·Fe2O3·H2O 水泥水化反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生Ca(OH)2,使混凝土顯強(qiáng)堿性,其pH值可以達(dá)到12。由于金屬鋁化學(xué)性質(zhì)比較活潑,在空氣中會(huì)發(fā)生氧化形成一層致密的氧化膜(Al2O3),阻止金屬鋁被繼續(xù)氧化。Al2O3會(huì)在堿性環(huán)境下溶解,暴露出金屬鋁,進(jìn)而金屬鋁在強(qiáng)堿性環(huán)境下發(fā)生水化反應(yīng)生成可燃性氣體氫氣,其化學(xué)方程式如下: Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O 2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑ 水泥剛開始水化時(shí)處于誘導(dǎo)期時(shí)主要是水泥熟料的部分溶解和鋁酸三鈣的迅速水化,此時(shí)膠凝材料和混凝土的堿性才開始體現(xiàn)。另外,大摻量摻和料的使用,緩凝型的聚羧酸減水劑的加入,推遲了水泥水化的進(jìn)行和溫升峰值的出現(xiàn),這也是6 h左右后才明顯發(fā)現(xiàn)混凝土出現(xiàn)可燃性氣體的原因。 3 處理結(jié)果 1)對(duì)1、6號(hào)拌合站近期所進(jìn)場(chǎng)粉煤灰全部退貨,其他站采用同一供應(yīng)商供應(yīng)的粉煤灰也全部清場(chǎng),并將該供應(yīng)商列入黑名單。 2)為保證工程質(zhì)量,不留質(zhì)量隱患,將產(chǎn)生可燃性氣體的托盤、基樁進(jìn)行了返工。 3)對(duì)事故相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 4 預(yù)防措施 通過綜合分析,混凝土發(fā)生產(chǎn)生可燃性氣體事故的直接原因是粉煤灰中混入了金屬鋁。項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商選擇把關(guān)不嚴(yán),對(duì)供應(yīng)商的日常監(jiān)督和考核流于形式,材料人員僅驗(yàn)收材料重量但對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量疏于驗(yàn)收,試驗(yàn)檢測(cè)人員取樣不規(guī)范,試驗(yàn)前未對(duì)樣品進(jìn)行外觀比對(duì)是造成該起事故的間接原因。為杜絕該類事故再次發(fā)生,項(xiàng)目部采取了以下預(yù)防措施。 1)加強(qiáng)材料供應(yīng)商的選擇、日常監(jiān)督和信譽(yù)考核工作,嚴(yán)格落實(shí)黑名單考核制度。簽訂供貨質(zhì)量補(bǔ)充協(xié)議,進(jìn)一步明確供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。 2)加強(qiáng)原材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。材料人員不僅要對(duì)材料重量進(jìn)行驗(yàn)收,還要對(duì)材料的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量保證書等進(jìn)行初步驗(yàn)收。每種規(guī)格的材料建立一個(gè)樣品箱,每次材料進(jìn)場(chǎng)均要核對(duì)外觀質(zhì)量。初步驗(yàn)收合格后報(bào)試驗(yàn)部門進(jìn)行取樣復(fù)試,否則直接退貨。 3)提高取樣工作質(zhì)量,培訓(xùn)材料取樣方法,配備合格取樣工具。此次事故原因之一就是檢測(cè)人員只在粉煤灰罐車的表層取樣。 4)加強(qiáng)原材料的進(jìn)場(chǎng)復(fù)試工作。對(duì)于容易以次充好的材料要加大檢測(cè)頻率,摻和料、外加劑要堅(jiān)持每車必檢。 5)在混凝土生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行生產(chǎn),防止配合比執(zhí)行錯(cuò)誤、材料使用錯(cuò)誤的情況發(fā)生;在混凝土運(yùn)輸及澆筑過程中,嚴(yán)禁工人加水;混凝土澆筑成型后,按規(guī)定程序進(jìn)行保溫保濕養(yǎng)護(hù)工作。 目前,該鐵路項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)已完工,從近2年的混凝土施工情況來(lái)看,預(yù)防措施效果明顯,未再出現(xiàn)類似情況。 5 結(jié) 論 1)混有金屬鋁的粉煤灰應(yīng)用到鐵路混凝土中會(huì)產(chǎn)生可燃性氣體,不僅會(huì)降低混凝土的密實(shí)性、耐久性和強(qiáng)度,還會(huì)影響到結(jié)構(gòu)的安全。 2)保證工程質(zhì)量就要高度重視原材料的質(zhì)量管控工作,嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)。但原材料的質(zhì)量控制不僅是個(gè)技術(shù)問題,更是個(gè)管理問題。原材料質(zhì)量控制不僅需要多個(gè)部門共同努力,更需要領(lǐng)導(dǎo)參與和重視,從供應(yīng)商選擇,材料采購(gòu)、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和取樣檢測(cè)等多個(gè)方面加強(qiáng)管理。 3)通過對(duì)這次質(zhì)量事故進(jìn)行探討,分析了混凝土產(chǎn)生可燃性氣體的原因,提出了針對(duì)性措施,為今后其他項(xiàng)目混凝土施工提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 參考文獻(xiàn) [1]李亞杰.建筑材料(第6版)[M].北京:中國(guó)水泥水電出版社,2012 |
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