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MFT知識(shí)點(diǎn)事故匯總

 惜緣cbdfmnnsbv 2023-04-08 發(fā)布于吉林

一、鍋爐MFT含義

鍋爐MFT全稱是Main Fuel Trip,中文名為主燃料跳閘,是鍋爐安全保護(hù)的核心內(nèi)容。

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二、鍋爐MFT后的操作

不同型號(hào)的機(jī)組導(dǎo)致跳閘的條件各不相同,那鍋爐MFT后我們?cè)撛趺催M(jìn)行操作呢?

1.確認(rèn)鍋爐MFT后應(yīng)查明MFT的首出原因,如果不影響鍋爐恢復(fù),立即著手鍋爐吹掃。

2.汽機(jī)快減負(fù)荷,RB4動(dòng)作正常,注意保證有5MW以上的負(fù)荷,勿出現(xiàn)逆功率,減負(fù)荷過(guò)程中應(yīng)注意主汽壓力的變化,勿使鍋爐超壓,對(duì)于單機(jī)運(yùn)行時(shí)應(yīng)注意不使鍋爐壓力低于5Mpa。

3.專人監(jiān)視汽包水位,嚴(yán)防出現(xiàn)汽包水位高三值;

4.爐膛風(fēng)量減少至40%左右(但必須保證吹掃風(fēng)量,防止吹掃中斷),防止因風(fēng)量過(guò)大造成汽溫下降過(guò)快。

5.加強(qiáng)汽溫、汽壓監(jiān)視,在鍋爐點(diǎn)火前應(yīng)避免主、再熱汽溫低于430℃、 主蒸汽過(guò)熱度低于120℃、主、再熱汽溫10分鐘內(nèi)下降50℃。

6.鍋爐盡快點(diǎn)火,升溫升壓。

安全是我們的重中之重,在以上的操作中,我們需要注意以下的一些危險(xiǎn)點(diǎn)

1.汽包滿水跳機(jī);
2.鍋爐吹掃時(shí)間過(guò)長(zhǎng), 導(dǎo)致主、再熱汽溫低于430℃或過(guò)熱度低于120℃跳機(jī);
3.凝汽器真空低跳機(jī)(及時(shí)將軸封倒至輔汽供);
4.加熱器水位高, 可能導(dǎo)致汽缸進(jìn)水;
5.逆功率保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)(RB4動(dòng)作過(guò)程中密切監(jiān)視機(jī)組負(fù)荷,不得讓機(jī)組進(jìn)入逆功率運(yùn)行狀態(tài));
6.失步保護(hù)在極低負(fù)荷等工況下誤動(dòng)作跳機(jī)(RB4動(dòng)作過(guò)程中注意監(jiān)視機(jī)組無(wú)功變化,控制機(jī)組不要進(jìn)入進(jìn)相運(yùn)行狀態(tài));

鍋爐安全滅火是這樣定義的:

1)MFT(主燃料跳閘)切斷進(jìn)入爐膛的所有燃料(煤粉和燃油和等離子)。

2)OFT(油燃料跳閘)切斷進(jìn)入油燃燒器及油母管的所有燃油。

鍋爐安全滅火邏輯監(jiān)視燃料及爐膛情況并產(chǎn)生跳閘信號(hào)來(lái)切斷油燃料或整個(gè)鍋爐的燃料,至于切斷哪個(gè)燃料需要看具體哪個(gè)條件超過(guò)了定值。

跳閘后會(huì)給出首次跳閘原因的指示,這樣操作員就可以進(jìn)行正確的判斷并采取必要的補(bǔ)救措施。

MFT及OFT的首次跳閘原因會(huì)顯示在跳閘原因畫(huà)面中。

當(dāng)MFT繼電器復(fù)位后,首次跳閘原因也就被清除。

主燃料跳閘(MFT)

FSSS邏輯需要監(jiān)視以下不同的MFT條件。

如果任何一個(gè)條件成立,F(xiàn)SSS邏輯就會(huì)跳閘MFT繼電器。

由于所有MFT條件都可能造成設(shè)備及人身的嚴(yán)重傷害,因此MFT時(shí)FSSS會(huì)立即停掉所有的燃燒器及制粉設(shè)備。

在該MFT條件消失且油泄漏試驗(yàn)完成,鍋爐吹掃結(jié)束后MFT跳閘才允許復(fù)位。


1  MFT跳閘條件如下:



1) 汽機(jī)跳閘MFT; 

2) 兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)全停;

3) 兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)全停;

4) 兩臺(tái)空預(yù)器全停,持續(xù)5min(從風(fēng)煙系統(tǒng)DPU送來(lái));

5) 爐膛壓力高二值3取2,該條件必須至少持續(xù)3秒鐘;

6) 爐膛壓力低二值3取2,該條件必須至少持續(xù)3秒鐘;

7) 鍋爐風(fēng)量<25% 3取2,該條件必須至少持續(xù)3秒鐘;

8) 喪失火檢冷卻風(fēng)持續(xù)10秒鐘.( 兩臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī)停或爐膛冷卻風(fēng)壓力低3取2);

9) 全燃料喪失:在有燃燒記憶(任一油層投運(yùn),或任一煤層投運(yùn))的情況下:(所有角閥關(guān)閉或燃油供油速斷閥關(guān)閉)且(所有給煤機(jī)全?;蛩心ッ簷C(jī)全停)(脈沖);

10) 全爐膛滅火:在有燃燒記憶(任一油層投運(yùn),或任一煤層投運(yùn))的情況下,失去所有層火焰(脈沖);(在有燃燒記憶的情況下(有任意一層燃燒器投運(yùn))失去所有層火焰。失去層火焰:同一煤層燃燒器中有2個(gè)或2個(gè)以上燃燒器失去火焰,同一油層燃燒器中有4個(gè)燃燒器失去火焰。)(脈沖);

11) 臨界火焰喪失:正在運(yùn)行的煤燃燒器(該層制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)及給煤機(jī)運(yùn)行超過(guò)一分鐘)中如果有25%及以上失去了火焰,超過(guò)9秒。

12) 有任一煤層運(yùn)行時(shí)兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)停運(yùn)且油槍都未投運(yùn);

13) 首支油槍點(diǎn)火推遲:MFT復(fù)位后,10分鐘內(nèi)爐膛仍未有任一油燃燒器投運(yùn);

14) 主蒸汽壓力高3取2,該條件必須至少持續(xù)3秒鐘;

15) 省煤器進(jìn)口流量低3取2,該條件必須至少持續(xù)3秒鐘; 

16) 給水泵全停;

17) 再熱器保護(hù)喪失:在總?cè)剂狭?來(lái)自CCS)大于25%,機(jī)組未并網(wǎng)的情況下,高旁閥門(mén)關(guān)閉且(左高壓主汽門(mén)關(guān)閉或左側(cè)兩個(gè)高壓調(diào)門(mén)關(guān)閉,且右高壓主汽門(mén)關(guān)閉或右側(cè)兩個(gè)高  壓調(diào)門(mén)關(guān)閉)延時(shí)一段時(shí)間(10秒鐘),或低旁閥門(mén)均關(guān)閉且(左中壓主汽門(mén)關(guān)閉或左側(cè)兩個(gè)中壓調(diào)門(mén)關(guān)閉,且右中壓主汽門(mén)關(guān)閉或右側(cè)兩個(gè)中壓調(diào)門(mén)關(guān)閉)延時(shí)一段時(shí)間(10秒鐘);

18) 操作員跳閘:操作員將MFT兩個(gè)按鈕同時(shí)按下;

19) FSSS電源消失;


2 MFT繼電器復(fù)位條件: 



1) MFT繼電器電源監(jiān)視1/2正常;

2) 不存在MFT跳閘條件;

3) 爐膛吹掃完成;

4) MFT繼電器已跳閘。


3 任何一個(gè)跳閘條件滿足,都將引起MFT,MFT具體動(dòng)作:



1) 跳閘MFT繼電器;

2) 關(guān)閉進(jìn)油速斷閥(2個(gè));

3) 關(guān)閉所有油角閥(加入MFT繼電器硬跳);

4) 停止所有磨煤機(jī),關(guān)閉所有磨煤機(jī)出口門(mén);

5) 停止所有給煤機(jī);

6) 停止所有一次風(fēng)機(jī);

7) 關(guān)過(guò)熱減溫水總閥;

8) 關(guān)再熱減溫水總閥;

9) 跳閘所有給水泵(確定);

10) 送信號(hào)到ETS;

11) 送信號(hào)到各DPU;

12) 送信號(hào)到吹灰; 

13) 送信號(hào)到脫硫;

14) 送信號(hào)到電除塵;

15) 送信號(hào)到METS;(2個(gè))

注意:MFT設(shè)計(jì)成軟硬件互相冗余的,當(dāng)MFT條件出現(xiàn)時(shí)軟件會(huì)送出相應(yīng)的信號(hào)來(lái)停掉相關(guān)的設(shè)備,同時(shí)MFT繼電器也會(huì)向這些設(shè)備中的絕大部分送出一個(gè)硬接線信號(hào)來(lái)停掉它們。例如,MFT發(fā)生時(shí)邏輯會(huì)通過(guò)相應(yīng)地模塊輸出信號(hào)來(lái)關(guān)閉進(jìn)油速關(guān)閥,同時(shí)MFT接點(diǎn)也會(huì)送出信號(hào)來(lái)直接關(guān)閉該跳閘閥。這種軟硬件互相冗余有效地提高了MFT動(dòng)作的可靠性。


8、監(jiān)視大機(jī)TSI參數(shù),大機(jī)零轉(zhuǎn)速時(shí)應(yīng)投入盤(pán)車(chē)運(yùn)行。



第三、電氣專業(yè):
1、發(fā)變組開(kāi)關(guān)跳閘,立即派人去升壓站和繼保室檢查動(dòng)作正常。
2、檢查滅磁開(kāi)關(guān)跳閘。
3、檢查廠用電切換成功。
4、若是廠用電全失,立即啟動(dòng)柴發(fā),派人去就地檢查,然后聯(lián)系地調(diào)通過(guò)110KV盡早恢復(fù)保安段運(yùn)行。另外還應(yīng)檢查UPS、110V、220V正常。
三、輔機(jī)方面
鍋爐MFT后,處理好主機(jī)的同時(shí),應(yīng)迅速通知化學(xué)專業(yè)和脫硫除灰專業(yè),檢查電除塵就地已跳閘,特別是機(jī)組全廠失電時(shí),化學(xué)隔離高溫盤(pán)間取樣儀器、加強(qiáng)檢查氫站、酸罐等危險(xiǎn)化學(xué)品。
脫硫保安段(柴發(fā)聯(lián)起不成功則應(yīng)斷開(kāi)脫硫保安負(fù)荷,防止鍋爐保安過(guò)負(fù)荷)恢復(fù)以后及時(shí)啟動(dòng)脫硫塔漿液攪拌器,當(dāng)然所有跳閘設(shè)備檢查復(fù)位。
若廠用電恢復(fù),化學(xué)人員應(yīng)迅速對(duì)工業(yè)水泵送電,以便機(jī)組使用冷卻水。

一、事件分析                

1、設(shè)備簡(jiǎn)況:

內(nèi)蒙古某發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組容量600MW,配套汽輪機(jī)型號(hào):16.67/538/538,為上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)制造,為亞臨界、單軸、中間再熱、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。配套發(fā)電機(jī)型號(hào):THDF-118/56,為美國(guó)西門(mén)子西屋公司生產(chǎn),隱極同步發(fā)電機(jī),機(jī)端自并勵(lì)靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng),發(fā)電機(jī)冷卻方式為水氫氫。配套鍋爐型號(hào):SG-2093/17.5-M912,為上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì)和制造的亞臨界一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,單爐膛Π型緊身封閉布置,四角切向燃燒,擺動(dòng)式燃燒器調(diào)溫,一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng)、單爐膛、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)。

2、事前工況:

2021626日前夜班,#7機(jī)組負(fù)荷500MW,AC給水泵運(yùn)行,A凝結(jié)水泵工頻備用、B凝結(jié)水泵工頻運(yùn)行。

3、事件經(jīng)過(guò):

202162615時(shí)47分,#7機(jī)組A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口A相電纜直管段絕緣擊穿,A送風(fēng)機(jī)跳閘,鍋爐單側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行,機(jī)組降負(fù)荷至210MW,A凝結(jié)水泵變頻器故障不出力,工頻啟動(dòng)B凝結(jié)水泵,開(kāi)啟凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)門(mén)至50%,調(diào)整除氧器水位正常,凝結(jié)水上水調(diào)門(mén)投自動(dòng)。

22時(shí)00分,A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口電纜處理完畢,測(cè)絕緣合格送電,啟動(dòng)A送風(fēng)機(jī),恢復(fù)鍋爐雙側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行。

22時(shí)30分,#7機(jī)組開(kāi)始升負(fù)荷。

23時(shí)20分,#7D煤斗斷煤,空氣炮敲打無(wú)效,就地用大錘敲打。汽包水位、爐膛負(fù)壓大幅擾動(dòng)、火檢閃動(dòng)。退出協(xié)調(diào),手動(dòng)調(diào)整汽包水位、爐膛負(fù)壓、主汽溫度、再熱汽溫度。23時(shí)40分,#7D煤斗下煤正常。

270時(shí)05分,#7D煤斗再次斷煤,運(yùn)行處理。

0時(shí)08分,#7機(jī)組負(fù)荷升至500MW。

0時(shí)15分,#7D煤斗下煤正常。

0時(shí)20分,#7E煤斗斷煤,運(yùn)行處理。

0時(shí)21分,除氧器水位低于-1000mm光字報(bào)警。

0時(shí)35分,#7E煤斗下煤正常。

0時(shí)41分,除氧器水位低至-1400mm,“除氧器水位低聯(lián)跳給水泵”保護(hù)動(dòng)作,#1#3給水泵跳閘。

0時(shí)44分,汽包水位低至-300mm,鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作,汽包水位低至-380mm,三臺(tái)爐水泵跳閘,汽輪機(jī)手動(dòng)打閘,“發(fā)電機(jī)逆功率程序跳閘”保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組解列。

1時(shí)42分,#7爐吹掃結(jié)束,點(diǎn)火成功,鍋爐開(kāi)始升溫升壓。

4時(shí)10分,#7機(jī)#2高壓主汽門(mén)處接合面漏汽,檢修到場(chǎng)處理。

5時(shí)05分,#7爐手動(dòng)MFT,鍋爐密閉。

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況:

1.現(xiàn)場(chǎng)檢查,#7機(jī)組A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口A相電纜直管段絕緣擊穿(見(jiàn)附圖一)。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查#7D煤斗、E煤斗有泥煤。

3.#7機(jī)#2高壓主汽門(mén)處接合面呲墊,檢修焊接處理。

5、原因分析:

1.由于#7機(jī)組A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口A相電纜絕緣破壞擊穿,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,開(kāi)關(guān)跳閘,引起10KV廠用A段電壓降低,A凝結(jié)水泵變頻器故障不出力。

2.查凝結(jié)水上水調(diào)門(mén)曲線,270時(shí)08分,負(fù)荷升至500MW時(shí),凝結(jié)水上水調(diào)門(mén)全開(kāi),此時(shí)運(yùn)行人員未及時(shí)關(guān)閉凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)門(mén),調(diào)整除氧器給水流量,但運(yùn)行人員忙于處理煤斗堵煤,調(diào)整汽溫、汽壓,造成0時(shí)41分除氧器水位低至-1400mm,“除氧器水位低聯(lián)跳給水泵”保護(hù)動(dòng)作,#1、#3給水泵跳閘。

3.#7機(jī)#2高壓主汽門(mén)處接合面呲墊,延誤機(jī)組啟動(dòng)。

6、暴露問(wèn)題:

1.保電期間,政治站位不高,落實(shí)保電措施不力,安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位。

2. A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口A相電纜絕緣擊穿,電纜質(zhì)量差。#7#8機(jī)組電纜爆炸已多次,隱患治理不到位。

3.負(fù)荷升至500MW時(shí),凝結(jié)水上水調(diào)門(mén)全開(kāi),運(yùn)行人員未及時(shí)關(guān)閉凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)門(mén),調(diào)整除氧器給水流量,運(yùn)行監(jiān)視、調(diào)整不到位。

4.#7、#8機(jī)組集控DCS報(bào)警只有光字報(bào)警,無(wú)語(yǔ)音提示,影響運(yùn)行人員對(duì)設(shè)備異常的及時(shí)判斷。

5.#7機(jī)#2高壓主汽門(mén)處接合面呲墊漏汽,設(shè)備維護(hù)不到位。

6、防范措施:

1)加強(qiáng)#7、#8機(jī)組電纜隱患排查工作,落實(shí)費(fèi)用逐步更換。

2)加強(qiáng)運(yùn)行培訓(xùn)工作,提高運(yùn)行人員正常操作和事故處理能力。

3)增設(shè)#7、#8機(jī)組集控DCS報(bào)警語(yǔ)音提示功能。

4)利用停機(jī)機(jī)會(huì),更換#7機(jī)#2高壓主汽門(mén)處接合面墊片。

7、責(zé)任:

按照“非計(jì)劃停運(yùn)(一類障礙)考核”考核標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)考核。

1)廠領(lǐng)導(dǎo)

①?gòu)S長(zhǎng)、黨委書(shū)記承擔(dān)生產(chǎn)管理不到位職責(zé),各考核7500元。

②生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總工程師承擔(dān)生產(chǎn)管理不到位職責(zé),各考核15000元。

2)副總師

①運(yùn)行副總王某某承擔(dān)運(yùn)行管理不到位管理責(zé)任,考核5000元。

②檢修副總郝某某承擔(dān)隱患治理不到位、設(shè)備維護(hù)不到位管理責(zé)任,考核1000元。

3)生產(chǎn)管理部

承擔(dān)技術(shù)監(jiān)督職責(zé)。

①考核部長(zhǎng)郭某某、書(shū)記武某各1000元。

②考核電氣技術(shù)專工蘇某某、汽機(jī)技術(shù)專工許某某各1000元。

4)檢修一部

承擔(dān)設(shè)備維護(hù)不到位、隱患治理不到位職責(zé)。

①考核部長(zhǎng)辛某某、書(shū)記徐某某各1000元。

2.考核汽機(jī)檢修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李某某、技術(shù)專工謝某某各1000元。

3.考核電氣檢修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐某某、技術(shù)專工郭某各1000元。

5)運(yùn)行部

承擔(dān)設(shè)備監(jiān)視、操作不到位,運(yùn)行培訓(xùn)不到位職責(zé)。

1.考核部長(zhǎng)錢(qián)某某、書(shū)記呂某某各6000元。

2考核其他副部長(zhǎng)劉某某、段某某、常某各3000元。

3.考核總值長(zhǎng)郝某3800元。

4.技術(shù)專工田某4500元。

5.值長(zhǎng)王某某、王某某各4500元。

6.單元長(zhǎng)李某6000元。

7.主要責(zé)任人:主控初某某、趙某某各7500元。

8.班組其他人員:曾某某、劉某、何某、盧某、葛某某、劉某某各1500元。

6)安監(jiān)部

承擔(dān)安全監(jiān)督不到位職責(zé)。

1.考核副部長(zhǎng)(主持工作)李某某2000元,副部長(zhǎng)劉某某1000元。

二、防范措施落實(shí)表

1、加強(qiáng)#7#8機(jī)組電纜隱患排查工作,落實(shí)費(fèi)用逐步更換。

2、加強(qiáng)運(yùn)行培訓(xùn)工作,提高運(yùn)行人員技能。

3、增設(shè)#7、#8機(jī)組集控DCS報(bào)警語(yǔ)音提示功能。

附件一:A送風(fēng)機(jī)電機(jī)開(kāi)關(guān)下口A相電纜爆炸圖片

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附件二:負(fù)荷、凝結(jié)水再循環(huán)開(kāi)度、凝結(jié)水上水調(diào)門(mén)、給水泵電流曲線圖片

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事故啟示:

1、本次故障原發(fā)于一次風(fēng)機(jī)故障,從而導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)跳閘,這是事件發(fā)生的誘因。

2、第2個(gè)誘因是凝結(jié)水泵變頻出力不足,導(dǎo)致凝結(jié)水分工頻啟動(dòng)。

3、工頻啟動(dòng)以后,為了調(diào)整除氧器水位因此開(kāi)啟了凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)整門(mén),為后期的除氧器水位低埋下了風(fēng)險(xiǎn)。

4、當(dāng)機(jī)組加負(fù)荷以后再調(diào)整門(mén)投入自動(dòng)的情況下,對(duì)除氧器水位沒(méi)有及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)視,從而導(dǎo)致了給水泵跳閘事件引起事故擴(kuò)大。

【學(xué)習(xí)心得】

通過(guò)分析學(xué)習(xí)本次事件帶給我們的心得主要體現(xiàn)在以下方面:

1、在遇到設(shè)備異常需要處理的情況下,必須要抓住重點(diǎn),分析出過(guò)程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。

2、在處理故障和恢復(fù)過(guò)程中,要明確哪些參數(shù)作為重點(diǎn)監(jiān)視參數(shù),這些參數(shù)主要包含引起主保護(hù)或重要設(shè)備跳閘的參數(shù)。

3、分析每一步操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn),以及要想好應(yīng)對(duì)措施。

一、事件經(jīng)過(guò)

(一)事件前機(jī)組運(yùn)行工況

河北某熱電廠10號(hào)機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)有限公司制造的超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽凝汽式機(jī)組。給水系統(tǒng)配置2臺(tái)100%容量DG750-180液力耦合調(diào)速給水泵組,一運(yùn)一備,兩臺(tái)給水泵配置一臺(tái)濾油機(jī)可在線濾油。小機(jī)MEH原理及功能介紹學(xué)習(xí)

2020年02月27日11時(shí)20分,10號(hào)機(jī)組負(fù)荷170MW,主汽壓力13.5MPa,主汽溫度541℃,主汽流量550t/h,工業(yè)抽汽流量89t/h,1號(hào)給水泵運(yùn)行,電流425A,給水泵轉(zhuǎn)速5494r/min,勺管位置73%,給水泵潤(rùn)滑油壓0.24MPa,機(jī)組運(yùn)行正常,2號(hào)給水泵備用(備用狀態(tài)出口門(mén)全開(kāi),勺管開(kāi)度30%), 1號(hào)給水泵濾油中。液力耦合器原理及油路流程詳解

(二)事件詳細(xì)經(jīng)過(guò)

11:17:55,1號(hào)給水泵潤(rùn)滑油壓低一值(定值0.1MPa,開(kāi)關(guān)量)報(bào)警,輔助油泵聯(lián)啟,值長(zhǎng)立即安排人員就地檢查。什么是開(kāi)關(guān)量和模擬量,汽機(jī)人了解

11:17:56,1號(hào)給水泵潤(rùn)滑油壓低(定值0.15MPa,模擬量)報(bào)警。潤(rùn)滑油壓低跳機(jī)信號(hào)從哪來(lái)?

11:20:26,1號(hào)給水泵潤(rùn)滑油壓低二值(定值0.08MPa,開(kāi)關(guān)量)保護(hù)動(dòng)作,10號(hào)機(jī)1號(hào)給水泵跳閘,給水流量由615t/h快速下降到0。凝汽器為什么是真空狀態(tài)?為什么低真空要跳機(jī)?

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附圖1:1號(hào)給水泵運(yùn)行趨勢(shì)圖

11:20:33,2號(hào)給水泵聯(lián)鎖啟動(dòng)成功,值班員手動(dòng)將勺管以速開(kāi)模式操作兩次(4%每次)開(kāi)至38%,隨后將勺管開(kāi)度置數(shù)至80%,提高給水流量。百萬(wàn)機(jī)組給水系統(tǒng)詳細(xì)解讀【較長(zhǎng),建議收藏】

11:21:09,2號(hào)給水泵入口流量達(dá)到380t/h,再循環(huán)門(mén)開(kāi)始聯(lián)鎖關(guān)閉,19秒后全關(guān)。凝泵最小流量再循環(huán)為什么設(shè)置在軸加后面?設(shè)置在低加后面行不行?

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附圖2:2號(hào)給水泵運(yùn)行趨勢(shì)圖

11:21:13,鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作,首出原因汽包水位低三值(定值-230mm)。停爐不停機(jī)保護(hù)動(dòng)作,負(fù)荷以200MW/min速率降至6MW,工業(yè)抽汽切除。凝泵切換時(shí)出口法蘭呲水,差點(diǎn)干跳機(jī)

11:35:00,復(fù)位鍋爐MFT,具備點(diǎn)火條件。陸續(xù)投入AA2、AA4、BC1大油槍運(yùn)行,燃油量1.4t/h。爐膛火檢A層2號(hào)角火檢,B層1、2號(hào)角火檢正常,3、4號(hào)角火檢不穩(wěn)定。百萬(wàn)機(jī)組火檢不好MFT,事件報(bào)告單學(xué)習(xí)一下

11:52:40,爐膛出口煙溫314℃,一次風(fēng)溫241℃,投入A2給粉機(jī),轉(zhuǎn)速188r/min,主汽壓力5.28MPa,主汽溫度338℃。主蒸汽溫度過(guò)高或過(guò)低對(duì)汽機(jī)有什么危害?

11:55:27,爐膛煙溫314℃,一次風(fēng)溫241℃,投入A4給粉機(jī),轉(zhuǎn)速210r/min,主汽壓力5.02MPa,主汽溫度336℃。運(yùn)行中更換高調(diào)門(mén)的LVDT,如何做措施?【DEH筆記4】

12:00:40,爐膛煙溫323℃,一次風(fēng)溫239℃,投入A1給粉機(jī),轉(zhuǎn)速330r/min,主汽壓力4.2MPa,主汽溫度336℃。廠用電全停汽機(jī)專業(yè)處理思路要點(diǎn)有哪些?

12:05:25,爐膛煙溫340℃,一次風(fēng)溫237℃,投入A3給粉機(jī),轉(zhuǎn)速219r/min,主汽壓力3.75MPa,主汽溫度337℃。

12:06:46,爐膛煙溫348℃,一次風(fēng)溫236℃,投入B1給粉機(jī),轉(zhuǎn)速231r/min,主汽壓力3.8MPa,主汽溫度339℃。

12:09:15,爐膛負(fù)壓下降至-573Pa,B層4號(hào)角、 C層1號(hào)角、D層4號(hào)角有火檢顯示,40秒后消失,A層2號(hào)角,B層1、2號(hào)角有火檢顯示。

12:09:30,停運(yùn)B1給粉機(jī),爐膛煙溫402℃,主汽壓力3.7MPa,主汽溫度353℃。

12:12:40,投入AA1油槍助燃,油量增加0.7 t/h,未檢到火檢信號(hào),油槍自動(dòng)退出。汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)參數(shù)是怎么確定的?

12:12:43,爐膛壓力急劇升高,A層3、4號(hào)角,B層4號(hào)角,C層1號(hào)角出現(xiàn)火檢顯示,爐膛壓力高(定值1666Pa)MFT動(dòng)作,送風(fēng)機(jī)掉閘(定值2800Pa),爐膛壓力最高至2985Pa,爐膛出口煙溫最高432℃。

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附圖3:給粉機(jī)投入趨勢(shì)圖

12:25:00,就地查無(wú)異常后開(kāi)始啟動(dòng)送風(fēng)機(jī),陸續(xù)投入AA4、AA2、BC1大油槍及4臺(tái)A層給粉機(jī)。

12:37:02,主汽壓力由0.98MPa、煙溫216℃開(kāi)始回升。

12:52:00,主汽壓力升至1.13MPa,煙溫升至420℃。

一、 事件經(jīng)過(guò)

某月8日,某超臨界660MW機(jī)組,事發(fā)前機(jī)組AGC投入,機(jī)組負(fù)荷247MW,主蒸汽壓力16.59MPa,再熱蒸汽壓力1.43MPa,主汽溫568℃,再熱汽溫568℃,爐膛壓力-0.088kPa,總風(fēng)量1294t/h,總煤量114.6t/h,主給水流量 645t/h,給水壓力17.43MPa,A/C/D/E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,A/B 送風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A/B引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A/B一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。鍋爐屏過(guò)抽汽供熱系統(tǒng)熱態(tài)調(diào)試中。
13:30,設(shè)備管理部供熱提壓改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)屏過(guò)抽汽供熱系統(tǒng)熱態(tài)試運(yùn)行方案,組織運(yùn)行部和設(shè)備廠家及外協(xié)改造施工單位相關(guān)人員開(kāi)展熱態(tài)試運(yùn)行。外協(xié)改造施工單位安排人員到集控配合調(diào)試。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)試人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底。根據(jù)方案“準(zhǔn)備工作”第10條“爐屏過(guò)抽汽供熱流量計(jì)安裝完成,可投運(yùn)。”改造施工單位人員對(duì)屏過(guò)抽汽供熱流量變送器進(jìn)行排污。
14:15:06 ,主給水流量B由644t/h突降至0。
14:15:58 ,主給水流量C由687t/h突降至0,主給水流量(三取中)由645t/h降至0,此時(shí)主給水流量A為696t/h。
14:15:59, MFT,首出為“水冷壁流量低低”,如圖1。

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圖1 主給水流量A、B、C趨勢(shì)圖

鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作后,儀控人員檢查爐主給水流量變送器柜,發(fā)現(xiàn)改造施工單位人員在現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)詢問(wèn),兩人正在進(jìn)行爐屏過(guò)抽汽供熱流量計(jì)管路排污工作。進(jìn)一步詢問(wèn)后,了解到調(diào)試人員認(rèn)為該柜內(nèi)所有變送器均為屏過(guò)抽汽供熱系統(tǒng)相關(guān)變送器,作業(yè)前未進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識(shí)核對(duì),作業(yè)人員開(kāi)啟同柜內(nèi)主給水流量變送器B正壓側(cè)排污閥(未首先開(kāi)啟平衡閥),排污完成后,又開(kāi)啟主給水流量變送器C正壓側(cè)排污閥。造成爐主給水流量B、C流量突降為0,“水冷壁流量低低”MFT 保護(hù)動(dòng)作。儀控人員模擬調(diào)試人員排污方式,在未開(kāi)啟變送器平衡閥的情況下開(kāi)啟正壓側(cè)排污閥,排污完成后檢查確認(rèn)主給水流量變送器C正常,但主給水流量變送器B一直為零(見(jiàn)圖2),分析變送器單側(cè)受壓損壞,后續(xù)安排對(duì)主給水流量變送器B進(jìn)行了更換。

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圖2 主給水流量B排污后趨勢(shì)圖 

15:32,鍋爐點(diǎn)火。16:15 ,汽輪機(jī)開(kāi)始沖轉(zhuǎn)。17:10 ,發(fā)電機(jī)重新并網(wǎng)。18:51 ,機(jī)組負(fù)荷 300MW,檢查運(yùn)行正常。

二、原因分析

1、直接原因 外協(xié)改造施工單位人員在進(jìn)行鍋爐屏過(guò)抽汽供熱流量計(jì)管路排污工作時(shí),未核對(duì)、確認(rèn)設(shè)備標(biāo)識(shí),盲目開(kāi)啟同一熱控柜內(nèi)主給水流量變送器排污閥(見(jiàn)圖 3),同時(shí)因主給水流量變送器 B 損壞,導(dǎo)致“水冷壁流量低低”MFT 保護(hù)動(dòng)作,是本次機(jī)組跳閘的直接原因。

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圖 3 主給水流量變送器(熱控保溫柜)內(nèi)設(shè)備分布

2、間接原因 
a)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面是本次事件間接原因之一。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、作業(yè)人員均未辨識(shí)出主給水供熱流量計(jì)和屏過(guò)抽汽供熱流量計(jì)安裝在同一熱控柜內(nèi)可能導(dǎo)致的誤操作風(fēng)險(xiǎn)、未辨識(shí)出操作人員誤操作設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn),未制訂相應(yīng)防范措施,因此也未進(jìn)行相關(guān)的安全技術(shù)交底。
b)作業(yè)人員業(yè)務(wù)能力不足是本次事件間接原因之二。外協(xié)改造施工單位作業(yè)人員不清楚流量變送器排污步驟,在未開(kāi)啟平衡閥的情況下開(kāi) 啟主給水流量變送器 B 正壓側(cè)排污閥,導(dǎo)致主給水流量變送器 B 損壞
c)監(jiān)護(hù)人職責(zé)履行不到位是本次事件間接原因之三。監(jiān)護(hù)人員未真正起到監(jiān)護(hù)作用,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止作業(yè)人員的違章作業(yè)行為。
3.暴露的問(wèn)題
1、外協(xié)改造施工單位作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄,作業(yè)前未核對(duì)、確認(rèn)設(shè)備標(biāo)識(shí),盲目操作設(shè)備。  
2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面。未辨識(shí)出主給水供熱流量計(jì) 和屏過(guò)抽汽供熱流量計(jì)安裝在同一柜內(nèi),存在操作人員可能誤操作設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底時(shí),也未提及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。 
3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)流于形式,監(jiān)護(hù)人未起到真正的監(jiān)護(hù)作用。監(jiān)護(hù)人未檢查確認(rèn)所操作的設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、未能發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員的誤操作行為,未能及時(shí)制止違章作業(yè)行為。
5、作業(yè)人員技能水平欠缺,不清楚流量變送器排污步驟,不具備進(jìn)行流量變送器排污操作的技能水平。

三、防范措施

1、組織生產(chǎn)作業(yè)人員重新學(xué)習(xí)兩票三制相關(guān)要求,提高作業(yè)人員安全意識(shí),切實(shí)落實(shí)作業(yè)前核對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)的要求。 
2、更換損壞的鍋爐主給水流量變送器B,評(píng)估主保護(hù)使用的相關(guān)變送器設(shè)備健康狀況。 
3、對(duì)所有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí),完善《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案》及《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施清單》。 
4、各生產(chǎn)部門(mén)認(rèn)真吸取本次事件教訓(xùn),嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)護(hù)人職責(zé), 合理安排作業(yè)監(jiān)護(hù)人員,在相關(guān)作業(yè)時(shí),監(jiān)護(hù)人必須由熟悉作業(yè)內(nèi)容和程序的人員擔(dān)任。 
5、嚴(yán)把外包人員入廠關(guān),修改《外包工程安健環(huán)管理》標(biāo)準(zhǔn), 在外包人員入場(chǎng)安全教育考試中增加技能水平的比重。 
6、調(diào)研并推進(jìn)設(shè)備標(biāo)識(shí)差異化管理  
1 發(fā)生時(shí)間:
2005年 3 月 26 日 12時(shí)39分28秒
2 事故前運(yùn)行方式:
2005年 3 月 26 日 #1機(jī)組負(fù)荷600MW,協(xié)調(diào)方式,1A、1B、1C、1D、1E磨煤機(jī)均帶47t/h自動(dòng)運(yùn)行,1F磨煤機(jī)檢修;主汽溫度560℃,主汽壓力24.2Mpa,再熱器壓力3.8Mpa、再熱器溫度533℃,機(jī)組運(yùn)行正常。
3 事故經(jīng)過(guò):
12時(shí)39分28秒,#1爐MFT動(dòng)作,首出為失去燃料保護(hù)動(dòng)作,汽機(jī)跳閘、發(fā)電機(jī)自動(dòng)解列。12時(shí)40分,#1機(jī)做停機(jī)處理;14時(shí)10分,#1爐點(diǎn)火;15時(shí)03分,#1機(jī)沖車(chē);15時(shí)16分,#1機(jī)與系統(tǒng)并列;17時(shí)45分,投協(xié)調(diào)、負(fù)荷帶至400MW。
4 原因分析:
事故發(fā)生后26日、27日熱工檢修人員對(duì)鍋爐MFT跳閘組合繼電器控制回路及設(shè)備進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;對(duì)本次事故涉及到的控制器內(nèi)的保護(hù)邏輯進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
運(yùn)行人員、熱工檢修人員分別依據(jù)SOE報(bào)表(26日運(yùn)行部打印1份后丟失)、OIS18操作員站操作及事件報(bào)警記錄、SIS系統(tǒng)歷史曲線等進(jìn)行了分析,基本得出停機(jī)順序?yàn)椋?/span>
2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去邏輯信號(hào)誤發(fā)→5臺(tái)運(yùn)行磨煤機(jī)相繼跳閘→鍋爐MFT失去燃料保護(hù)動(dòng)作停爐→聯(lián)停2臺(tái)一次風(fēng)機(jī),但對(duì)于產(chǎn)生2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去邏輯信號(hào)未得到統(tǒng)一認(rèn)識(shí);
29日14時(shí)30分在策劃部安監(jiān)、生技專工組織監(jiān)督下,檢修部熱工專業(yè)、運(yùn)行部共同在#1機(jī)組上做了現(xiàn)場(chǎng)模擬停機(jī)試驗(yàn),即將一次風(fēng)機(jī)送試驗(yàn)位、1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板送電,依次做了
'1.在1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)狀態(tài)下瞬間接入閥門(mén)故障信號(hào)'試驗(yàn)、
'2.在1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)狀態(tài)下瞬間中斷全開(kāi)信號(hào)'試驗(yàn)及
'3.在1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)狀態(tài)下運(yùn)行人員手動(dòng)操作關(guān)、隨后立即操作開(kāi)'
等3項(xiàng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果為第1項(xiàng)、第3項(xiàng)試驗(yàn)過(guò)程中系統(tǒng)運(yùn)行未見(jiàn)異常,第2項(xiàng)試驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)操作員站操作及事件報(bào)警記錄窗口監(jiān)視事件記錄順序?yàn)椋?B一次風(fēng)機(jī)出口擋板MSDD'開(kāi)'狀態(tài)報(bào)警信號(hào)→1D磨煤機(jī)來(lái)'失去全部一次風(fēng)機(jī)跳閘'信號(hào)→1D磨煤機(jī)跳閘繼電器動(dòng)作信號(hào)→1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板MSDD'開(kāi)'狀態(tài)報(bào)警消失信號(hào)等,基本與#1機(jī)停機(jī)前事件報(bào)警記錄一致,因此本次停機(jī)原因可以確定如下:
1、1B一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)狀態(tài)信號(hào)回路故障造成信號(hào)瞬間消失,導(dǎo)致控制器誤發(fā)'2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去'邏輯信號(hào),繼而5臺(tái)運(yùn)行磨煤機(jī)相繼跳閘,最終鍋爐MFT失去燃料保護(hù)動(dòng)作停爐。
2、1A一次風(fēng)機(jī)出口擋板長(zhǎng)期故障,造成'2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去'邏輯中1A一次風(fēng)機(jī)回路已動(dòng)作,即'2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去'邏輯50%生成,而當(dāng)1B一次風(fēng)機(jī)回路故障時(shí)保護(hù)邏輯信號(hào)輸出,最終鍋爐MFT動(dòng)作停爐。
3、'2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去'保護(hù)邏輯設(shè)計(jì)不合理,不應(yīng)該引入'一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)'信號(hào),導(dǎo)致當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)一次設(shè)備故障時(shí)誤發(fā)保護(hù)動(dòng)作信號(hào)。
5 暴露出的問(wèn)題及防范措施:
1)檢修部熱工專業(yè)取消目前#1機(jī)組'2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)全部失去'控制邏輯中'一次風(fēng)機(jī)出口擋板全開(kāi)'信號(hào),#2機(jī)組采取暫時(shí)屏蔽信號(hào)的方法,待機(jī)組停運(yùn)時(shí)徹底取消,期間要求運(yùn)行部做好因上述信號(hào)屏蔽而造成的系統(tǒng)運(yùn)行方式變更措施及事故預(yù)想工作;另外策劃部組織運(yùn)行部、檢修部專業(yè)人員舉一反三全面普查目前機(jī)組保護(hù)控制邏輯中存在的過(guò)保護(hù)問(wèn)題,并及時(shí)提出變更方案。上述全部工作4月8日前完成。
2)檢修部熱工專業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)組重要閥門(mén)、檔板設(shè)備的檢查維護(hù)工作,定期開(kāi)展緊固接線端子、測(cè)線路絕緣、饋電回路檢查及電動(dòng)頭控制裝置功能測(cè)試等工作,保證重要閥門(mén)、檔板設(shè)備反饋信號(hào)的可靠性。要求檢修部熱工專業(yè)利用本次#1機(jī)組D級(jí)檢修將#1機(jī)組重要閥門(mén)、檔板設(shè)備全部檢查測(cè)試完成;#2機(jī)組利用日常設(shè)備巡檢時(shí)陸續(xù)完成,時(shí)間控制在4月30日前。
3)針對(duì)本次事故中1A一次風(fēng)機(jī)出口擋板長(zhǎng)期故障造成50%保護(hù)動(dòng)作生成的現(xiàn)象,檢修部熱工專業(yè)及控制邏輯審查小組成員應(yīng)深刻反思,提高自身安全意識(shí)、提高自身業(yè)務(wù)水平,在今后工作中堅(jiān)決杜絕類似現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)要求檢修部熱工專業(yè)利用周安全活動(dòng)時(shí)間開(kāi)展針對(duì)性學(xué)習(xí)。
4)針對(duì)本次事故停爐過(guò)程中操作員站操作及事件報(bào)警記錄無(wú)磨煤機(jī)'分閘'信號(hào)報(bào)警缺陷,要求檢修部熱工專業(yè)將目前的磨煤機(jī)'合閘'信號(hào)報(bào)警修改為'非合閘'信號(hào)報(bào)警,此項(xiàng)工作#1機(jī)組4月8日前完成,#2機(jī)組利用隨機(jī)停磨時(shí)間陸續(xù)完成。
5)針對(duì)目前我廠機(jī)組熱控系統(tǒng)SAMA圖不完善情況,要求檢修部熱工專業(yè)在10月31日前完成修改、補(bǔ)充工作,策劃部11月30日前完成印刷工作并下發(fā)至運(yùn)行、檢修及專業(yè)管理人員。
6)針對(duì)本次事故發(fā)生后SOE報(bào)表丟失的現(xiàn)象,規(guī)定自本通報(bào)下發(fā)之日起機(jī)組運(yùn)行中事故發(fā)生后SOE報(bào)表的打印、收集、保管、傳遞工作由運(yùn)行部負(fù)責(zé),并在第一時(shí)間內(nèi)將打印原件傳遞至策劃部安監(jiān)人員,如相應(yīng)專業(yè)需要報(bào)表時(shí)可予以復(fù)印。
7)從本次事件中還可以看出,目前我廠的逐級(jí)匯報(bào)制度執(zhí)行的不順暢。在問(wèn)題出現(xiàn)后,值長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)通知部門(mén)及策劃部安監(jiān),以便于人員及時(shí)到位,掌握第一手資料,便于事故的分析判斷。
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       摘要:本文重點(diǎn)介紹鍋爐主燃料跳閘(MFT)后觸發(fā)汽輪機(jī)RB的觸發(fā)條件和影響因素,并對(duì)不同影響因素逐一分析探討,提出了相應(yīng)的技術(shù)措施,并優(yōu)化邏輯回路,討論如何避免出現(xiàn)主蒸汽管道超壓、鍋爐干燒、汽輪機(jī)損壞等問(wèn)題,并對(duì)其實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行安全性分析,對(duì)同類機(jī)組操作運(yùn)行有參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞:鍋爐MFT  汽輪機(jī)RB  安全性

        0、引言

        鍋爐MFT主燃料跳閘是FSSS系統(tǒng)最重要的保護(hù),通過(guò)在鍋爐MFT保護(hù)條件下跳閘鍋爐,可以最有效的保護(hù)鍋爐設(shè)備不受損壞。鍋爐MFT的跳閘保護(hù)條件主要包括:爐膛壓力高、低、汽包水位高、低、全爐膛滅火等。對(duì)于大多數(shù)的機(jī)組來(lái)說(shuō),鍋爐MFT后主要聯(lián)動(dòng)的設(shè)備包括:跳閘汽機(jī)、跳閘發(fā)電機(jī)、跳閘磨煤機(jī)、跳閘一次風(fēng)機(jī)、關(guān)閉燃油關(guān)斷閥、關(guān)閉一、二級(jí)減溫水閘閥等等。不可否認(rèn)的是,鍋爐MFT跳閘在多數(shù)的情況下是由于設(shè)備誤操作或設(shè)備誤動(dòng)造成的,在這種情況下,鍋爐MFT后聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī),不僅使得機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng),而且增加機(jī)組啟動(dòng)的成本,作為大容量機(jī)組,特別是600 MW以上的機(jī)組,突然甩負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的安全性有一定的影響。因此,鍋爐 MFT 后聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)的保護(hù)需要一定的修改,即在特定的條件下鍋爐MFT觸發(fā)跳閘,汽輪機(jī)不再直接跳閘,而是觸發(fā)汽輪機(jī)RB,快速減負(fù)荷,這樣不但可以充分利用大容量鍋爐的蓄熱,而且可以縮短機(jī)組整套啟動(dòng)時(shí)間,減少機(jī)組的啟動(dòng)成本,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。但是,鍋爐MFT跳閘后汽輪機(jī)不跳閘,對(duì)整個(gè)機(jī)組而言也存在較大的風(fēng)險(xiǎn),如果操作和處理不當(dāng),將會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)進(jìn)水等嚴(yán)重事故,因此,在鍋爐MFT后觸發(fā)汽輪機(jī)RB的安全性值得進(jìn)一步討論。

        1、鍋爐MFT之后觸發(fā)汽輪機(jī)RB的條件探討

        鍋爐MFT跳閘的條件包括:

        (1) 再熱器失去保護(hù),延時(shí)10S;

        (2)送風(fēng)機(jī)全停;

        (3)引風(fēng)機(jī)全停;

        (4)一次風(fēng)機(jī)全停;

        (5)空預(yù)器全停;

        (6)爐膛壓力高、低;

        (7)汽包水位高、低;

        (8)手動(dòng)MFT;

        (9)汽機(jī)跳閘且負(fù)荷大于25%;

        (10)送風(fēng)量小于25%;

        (11)全爐膛滅火;

        (12)喪失燃料;

        (13)FSSS 機(jī)柜電源喪失;

        (14)再吹掃請(qǐng)求。

        (15)火 檢冷卻風(fēng)喪失;

        (16)鍋爐負(fù)荷>20%且給水泵全停(延時(shí)10s)

        2、鍋爐 MFT后觸發(fā)汽輪機(jī)RB動(dòng)作的邏輯探討

        原來(lái)的DEH邏輯中,不涉及RB的部分,為滿足鍋爐MFT 后不跳機(jī)的要求,在原來(lái)的邏輯基礎(chǔ)上進(jìn)行增加RB部分。

        當(dāng)發(fā)生鍋爐MFT跳閘時(shí),汽輪機(jī)運(yùn)行方式切換成滑壓運(yùn)行方式,汽輪機(jī)首先以每分鐘200MW 的速率向下強(qiáng)制減負(fù)荷到60 MW,然后以每分鐘50MW 的速率向下減負(fù)荷至30MW,當(dāng)負(fù)荷小于30 MW時(shí),汽輪機(jī)切換為手動(dòng)方式,由運(yùn)行操作人員根據(jù)實(shí)際情況增、減負(fù)荷。

        鍋爐MFT觸發(fā)后汽輪機(jī)不跳閘,因?yàn)殄仩t新的蒸汽急劇減少,汽輪機(jī)負(fù)荷容量將會(huì)大大減少,盡管某些鍋爐有一定的蓄熱能力,但不足以支持汽輪機(jī)長(zhǎng)時(shí)間帶較高的負(fù)荷,所以汽輪機(jī)被迫快速減負(fù)荷勢(shì)在必行。

        3、鍋爐MFT后汽輪機(jī)RB動(dòng)作對(duì)主要系統(tǒng)的影響探討

        3.1、主蒸汽系統(tǒng)的影響

        鍋爐MFT后,汽輪機(jī)觸發(fā)RB 動(dòng)作,汽輪機(jī)將快速減負(fù)荷,對(duì)于DEH 控制系統(tǒng)就要快速關(guān)閉高、中壓閥門(mén),在這種情況下,鍋爐的余熱還沒(méi)有完全釋放,而汽輪機(jī)側(cè)的用汽量大大減少,這種失去平衡狀態(tài)的出現(xiàn),造成的結(jié)果是主蒸汽管道超壓,PCV閥,鍋爐安全門(mén)動(dòng)作。

        為了避免上述情況的發(fā)生,必須正確的選擇汽輪機(jī)減負(fù)荷的速率,并對(duì)DEH減負(fù)荷的動(dòng)作進(jìn)行一定的限制,即:在鍋爐MFT 觸發(fā)汽輪機(jī)RB 的動(dòng)作過(guò)程中,當(dāng)主蒸汽壓力大于17.5 MPa時(shí),DEH 閉鎖減負(fù)荷,只有當(dāng)主蒸汽壓力低于17.0 MPa,DEH解除閉鎖,重新進(jìn)入回到減負(fù)荷程序。DEH減負(fù)荷的速率設(shè)置考驗(yàn)運(yùn)行人員水平,應(yīng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)操作,速度快了,主蒸汽超壓情況更為嚴(yán)重,速度很慢,嚴(yán)重浪費(fèi)主蒸汽,汽輪機(jī)帶負(fù)荷時(shí)間將會(huì)縮短。

        如何避免鍋爐超壓?采取有效防止措施同樣重要,主蒸汽管道上安裝有PCV 閥、機(jī)械式安全閥等各種保護(hù)裝置,其中PCV閥運(yùn)行操作人員可以操作,而且就地也設(shè)計(jì)有控制器,自動(dòng)泄放主蒸汽管道內(nèi)的壓力。但在大多數(shù)情況下,鍋爐如果發(fā)生MFT事故,運(yùn)行操作人員的操作較多,PCV閥完全依靠本地控制器進(jìn)行控制;為了保證PCV閥動(dòng)作的可靠性,在DCS控制回路的邏輯中,增加主蒸汽壓力高聯(lián)鎖打開(kāi)PCV閥邏輯和控制電纜,作為PCV閥的備用控制手段,并選取鍋爐側(cè)高過(guò)出口集箱壓力作為判斷信號(hào),同時(shí)再判斷其質(zhì)量。

        3.2、影響給水系統(tǒng)

        鍋爐MFT后確保汽輪機(jī)的蒸汽需求,必須限制小汽輪機(jī)的用汽量,因此,鍋爐MFT后,在兩個(gè)同時(shí)運(yùn)行的情況下,必須要跳閘一臺(tái)小汽輪機(jī)。需要跳閘的小汽輪機(jī)由運(yùn)行操作人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)選,與此同時(shí),另一個(gè)小型汽輪機(jī)保持備用。

        事實(shí)上,由于減少汽輪機(jī)進(jìn)汽量,小型汽輪機(jī)蒸汽基本沒(méi)有保證,小汽輪機(jī)此時(shí)不做功,保留一個(gè)小汽輪機(jī)的主要目的是為了避免小汽輪機(jī)重新掛閘、沖轉(zhuǎn)的復(fù)雜和漫長(zhǎng)過(guò)程,為以后迅速帶負(fù)荷提供依據(jù)。

        鍋爐MFT后,為了避免鍋爐干燒事故發(fā)生,必須聯(lián)鎖啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,并且聯(lián)鎖啟動(dòng)的電動(dòng)給水泵在保證電泵啟動(dòng)安全的前提下,應(yīng)該帶一定的負(fù)荷。電動(dòng)給水泵的勺管開(kāi)度代表電動(dòng)給水泵做功的能力,電動(dòng)給水泵勺管開(kāi)度過(guò)大,電動(dòng)泵啟動(dòng)的安全性會(huì)受到影響,如果操作不當(dāng),會(huì)造成汽包滿水事故,電動(dòng)給水泵勺管開(kāi)度過(guò)小,又達(dá)不到為汽包上水的目的,勺管開(kāi)度大小的設(shè)定必須要根據(jù)實(shí)際情況綜合設(shè)置。

        3.3、抽汽系統(tǒng)的影響

        鍋爐MFT 發(fā)生后,由于汽輪機(jī)的進(jìn)汽量大幅減少,導(dǎo)致抽汽系統(tǒng)的壓力急劇下降,高加系統(tǒng)產(chǎn)生虛假水位,發(fā)生高加冷卻水和冷蒸汽倒灌進(jìn)入汽輪機(jī)的事故,因此,汽輪機(jī)RB動(dòng)作后,應(yīng)該關(guān)閉高加系統(tǒng)的抽汽電動(dòng)門(mén)及逆止門(mén),保留水側(cè)進(jìn)口和出口門(mén)打開(kāi),縮短高加進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間。

        4、結(jié)論

        鍋爐MFT后直接聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)是相對(duì)安全的保護(hù)聯(lián)動(dòng)方式,但是,由于鍋爐設(shè)備誤動(dòng)作和錯(cuò)誤的操作導(dǎo)致鍋爐跳閘,會(huì)造成機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng),提高機(jī)組的啟動(dòng)成本,降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益;鍋爐MFT動(dòng)作,觸發(fā)汽輪機(jī)RB的運(yùn)行操作方式,可以有效地縮短機(jī)組啟動(dòng)的時(shí)間,減少機(jī)組的啟動(dòng)成本,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益,還可以有效地減少機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù);鍋爐MFT觸發(fā)汽輪機(jī)RB動(dòng)作必須具備特定的條件,當(dāng)發(fā)生由于汽包水位高導(dǎo)致的鍋爐MFT跳閘,以及鍋爐MFT后,過(guò)熱度小于額定值時(shí),從汽輪機(jī)保護(hù)的角度來(lái)看,必須聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī);特定條件下在鍋爐MFT跳閘觸發(fā)汽輪機(jī)RB 的動(dòng)作過(guò)程中,必須充分考慮動(dòng)作過(guò)程中對(duì)主蒸汽系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、抽汽系統(tǒng)等的影響,采取必要的預(yù)防措施,防止汽輪機(jī)進(jìn)水等重大事故。鍋爐MFT 跳閘不聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)而是觸發(fā)汽輪機(jī)RB 強(qiáng)制減負(fù)荷的過(guò)程相對(duì)復(fù)雜,影響的因素也較多,要求運(yùn)行人員有較高的技能水平,操作和處理不當(dāng)反而會(huì)釀成重大事故,因此必須針對(duì)此類操作制定詳細(xì)的操作預(yù)案,并且在實(shí)際操作過(guò)程中,要不斷完善和優(yōu)化控制邏輯,確保機(jī)組的各項(xiàng)安全。

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