解體高壓油泵期間,打開掃氣箱道門檢查主機活塞環(huán)狀況,未見斷令現(xiàn)象。但是活塞頭的結(jié)碳較多,呈現(xiàn)黃色,質(zhì)地較硬。搶修至晚上1930完工,恢復油氣供應(yīng),為高壓油泵受熱均勻,用熱油循環(huán)約30分鐘,備車,盤車一周以上。隨后集控狀態(tài)下沖車,正倒車各換向啟動兩次無異常,正車啟動慢慢加速至HALF,運行十分鐘無異常,期間多次檢查確認各缸油門桿均活絡(luò)。停車后轉(zhuǎn)至駕駛臺控制,緩緩加速至FULL,2010許,恢復正常航行。二、高壓油泵注意事項我輪為MAN B & W 6S70MC-C MK7主機,經(jīng)典機型,傳統(tǒng)高壓油泵。拆卸柱塞套筒偶件之前,先將VIT拉桿用專用工具拉出到位,以保證套筒底部的螺旋和調(diào)節(jié)部件的螺旋脫離;再把油門齒條拉出到最外端,以保證柱塞底部的定位“翅膀”與卡槽平行脫開。裝復偶件時,用專用工具把柱塞和套筒固定在一起,柱塞落地后,拉動油門齒條,如果柱塞跟著一起旋轉(zhuǎn),說明柱塞安裝到位。套筒落地后,拉動VIT拉桿,如果套筒隨著一起上下運動,說明套筒安裝到位。裝復高壓油泵上端蓋后,用兩只對稱的螺母壓緊到位,再拆掉螺母,轉(zhuǎn)動盤車機試驗,讓高壓油泵底部的頂輪越過凸輪軸的最高點,如果高壓油泵上端蓋沒有任何被頂起的現(xiàn)象,說明一切安裝都安全,可以放心運轉(zhuǎn)主機。三、原因分析1,高壓油泵卡死時為何伴隨該缸的換向指示燈閃爍?經(jīng)分析約是如下原因:當高壓油泵柱塞在上死點卡死時,聯(lián)動的頂輪機構(gòu)不能落下,頂輪不能貼合著凸輪在一個固定的位置(正車)運轉(zhuǎn),呈現(xiàn)懸空狀態(tài),并且在自重作用下豎直向下而偏向正車方向,帶著換向撥叉和換向氣缸也在中位至正車區(qū)間晃動,最終不斷的觸動換向汽缸外部的磁感應(yīng)開關(guān)動作,最后表現(xiàn)為高壓油泵偶件在上死點卡死時,換向指示燈也出現(xiàn)閃爍。檢修高壓油泵后,換向指示再沒有出現(xiàn)異常,可以說明這一點。2,為何高壓油泵在加速時卡死?解體高壓油泵偶件時發(fā)現(xiàn)結(jié)碳集中在柱塞和套筒的下部,當正常航行(本輪設(shè)置68RPM為經(jīng)濟轉(zhuǎn)速)時,柱塞和套筒下部表面的結(jié)碳在磨合過程中出現(xiàn)一定范圍的自適應(yīng)磨合,尚未出現(xiàn)直接卡死現(xiàn)象。當主機加速時,柱塞被轉(zhuǎn)動一個角度(柱塞轉(zhuǎn)動,增大噴油終點),原來的結(jié)碳互相磨合適應(yīng)的狀態(tài)被打破,結(jié)碳在“陌生區(qū)域”瞬間咬死。這在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)柱塞和套筒表面的結(jié)碳不均勻現(xiàn)象上也可以證明。3,高壓油泵偶件卡死雖然是在主機加速過程中出現(xiàn)的,但是卻不能說是“主機正常加速”造成的偶件卡死的原因。查該輪高壓油泵檢修記錄得知,2021年12月在船廠經(jīng)大連海運工程天津分公司全部解體保養(yǎng),至今高壓油泵工時為6182小時,遠未到檢修周期(解體檢修周期為16000小時)。4,該輪曾經(jīng)在10月9號在新加坡加裝了2800噸燃油,新加坡燃油儲存使用到后期的質(zhì)量不穩(wěn)定、甚至變質(zhì)是引起高壓油泵偶件卡死的直接原因。A,按要求試燒,初期無異常。該輪在本航次嵐山-新加坡-博法-防城過程中,于10月9號在新加坡加裝燃油約2797噸,船舶油艙均為空艙,無混油現(xiàn)象,且按比例提前加入了燃油添加劑。燃油指標比重15℃時0.9506,粘度50℃時83.44cst,含硫量0.49%,供油商為BP Singapore。我輪于加油后第三天,也就是10月12號開始試燒,共計十天,至10月22號停止,期間無異常。10月22號后根據(jù)“先加先用”的原則使用以前的燃油,至11月23號后開始正式使用新加坡燃油至今。截止今天(12月22號)為止船存新加坡燃油約1224噸。