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什么?...沖個透平4個缸高壓油泵卡死...現(xiàn)在這個燃油,還是要當點心用!

 大衛(wèi)11q 2022-12-26 發(fā)布于四川

一、故障概況
TFH輪12月21日航行于印尼爪哇海,早上0840時,當主管輪機員加速主機計劃沖洗透平、主機加速至72RPM時,發(fā)現(xiàn)主機轉(zhuǎn)速波動,降為66RPM,且伴隨4缸的換向指示燈閃爍,排煙溫度大幅降低,主管輪機員當即向我匯報。下到機艙檢查高壓油泵,發(fā)現(xiàn)4缸高壓油泵和油門桿卡死。當即向船長及駕駛臺匯報,立刻停車檢查。在主機降速至SLOW的過程中同時出現(xiàn)1、3、4缸的換向指示燈閃爍。停車后,打開凸輪軸箱道門,盤車檢查。凸輪軸及頂輪部件未見劃痕、損傷等異常,當凸輪轉(zhuǎn)至凸輪下降面(高壓油泵下降部位)時,發(fā)現(xiàn)1、3缸頂輪不能落下,確定為高壓油泵卡死。4缸高壓油泵可以落下,但是考慮首先是4缸出現(xiàn)的故障,故此我們先從4缸高壓油泵開始解體。

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4缸高壓油泵解體后,柱塞套筒沒有卡死,偶件下部(柱塞套筒的下部位置)表面有黑色結(jié)碳面,仔細清除結(jié)碳后,未見偶件表面有其他損傷,裝復。隨后拆解1、3缸高壓油泵,此兩缸高壓油泵偶件均卡死在泵油行程上端,用銅棒、敲擊手段打出柱塞,柱塞套筒均結(jié)碳較重,清除積碳,偶件未見其他損傷,裝復。1、3、4缸裝復后,手動活絡(luò)VIT拉桿和油門齒條,均活絡(luò)正常。

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解體高壓油泵期間,打開掃氣箱道門檢查主機活塞環(huán)狀況,未見斷令現(xiàn)象。但是活塞頭的結(jié)碳較多,呈現(xiàn)黃色,質(zhì)地較硬。
搶修至晚上1930完工,恢復油氣供應(yīng),為高壓油泵受熱均勻,用熱油循環(huán)約30分鐘,備車,盤車一周以上。隨后集控狀態(tài)下沖車,正倒車各換向啟動兩次無異常,正車啟動慢慢加速至HALF,運行十分鐘無異常,期間多次檢查確認各缸油門桿均活絡(luò)。停車后轉(zhuǎn)至駕駛臺控制,緩緩加速至FULL,2010許,恢復正常航行。
二、高壓油泵注意事項
我輪為MAN B & W 6S70MC-C MK7主機,經(jīng)典機型,傳統(tǒng)高壓油泵。拆卸柱塞套筒偶件之前,先將VIT拉桿用專用工具拉出到位,以保證套筒底部的螺旋和調(diào)節(jié)部件的螺旋脫離;再把油門齒條拉出到最外端,以保證柱塞底部的定位“翅膀”與卡槽平行脫開。裝復偶件時,用專用工具把柱塞和套筒固定在一起,柱塞落地后,拉動油門齒條,如果柱塞跟著一起旋轉(zhuǎn),說明柱塞安裝到位。套筒落地后,拉動VIT拉桿,如果套筒隨著一起上下運動,說明套筒安裝到位。裝復高壓油泵上端蓋后,用兩只對稱的螺母壓緊到位,再拆掉螺母,轉(zhuǎn)動盤車機試驗,讓高壓油泵底部的頂輪越過凸輪軸的最高點,如果高壓油泵上端蓋沒有任何被頂起的現(xiàn)象,說明一切安裝都安全,可以放心運轉(zhuǎn)主機。
三、原因分析
1,高壓油泵卡死時為何伴隨該缸的換向指示燈閃爍?經(jīng)分析約是如下原因:當高壓油泵柱塞在上死點卡死時,聯(lián)動的頂輪機構(gòu)不能落下,頂輪不能貼合著凸輪在一個固定的位置(正車)運轉(zhuǎn),呈現(xiàn)懸空狀態(tài),并且在自重作用下豎直向下而偏向正車方向,帶著換向撥叉和換向氣缸也在中位至正車區(qū)間晃動,最終不斷的觸動換向汽缸外部的磁感應(yīng)開關(guān)動作,最后表現(xiàn)為高壓油泵偶件在上死點卡死時,換向指示燈也出現(xiàn)閃爍。檢修高壓油泵后,換向指示再沒有出現(xiàn)異常,可以說明這一點。
2,為何高壓油泵在加速時卡死?解體高壓油泵偶件時發(fā)現(xiàn)結(jié)碳集中在柱塞和套筒的下部,當正常航行(本輪設(shè)置68RPM為經(jīng)濟轉(zhuǎn)速)時,柱塞和套筒下部表面的結(jié)碳在磨合過程中出現(xiàn)一定范圍的自適應(yīng)磨合,尚未出現(xiàn)直接卡死現(xiàn)象。當主機加速時,柱塞被轉(zhuǎn)動一個角度(柱塞轉(zhuǎn)動,增大噴油終點),原來的結(jié)碳互相磨合適應(yīng)的狀態(tài)被打破,結(jié)碳在“陌生區(qū)域”瞬間咬死。這在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)柱塞和套筒表面的結(jié)碳不均勻現(xiàn)象上也可以證明。
3,高壓油泵偶件卡死雖然是在主機加速過程中出現(xiàn)的,但是卻不能說是“主機正常加速”造成的偶件卡死的原因。查該輪高壓油泵檢修記錄得知,2021年12月在船廠經(jīng)大連海運工程天津分公司全部解體保養(yǎng),至今高壓油泵工時為6182小時,遠未到檢修周期(解體檢修周期為16000小時)。
4,該輪曾經(jīng)在10月9號在新加坡加裝了2800噸燃油,新加坡燃油儲存使用到后期的質(zhì)量不穩(wěn)定、甚至變質(zhì)是引起高壓油泵偶件卡死的直接原因。
A,按要求試燒,初期無異常。該輪在本航次嵐山-新加坡-博法-防城過程中,于10月9號在新加坡加裝燃油約2797噸,船舶油艙均為空艙,無混油現(xiàn)象,且按比例提前加入了燃油添加劑。燃油指標比重15℃時0.9506,粘度50℃時83.44cst,含硫量0.49%,供油商為BP Singapore。我輪于加油后第三天,也就是10月12號開始試燒,共計十天,至10月22號停止,期間無異常。10月22號后根據(jù)“先加先用”的原則使用以前的燃油,至11月23號后開始正式使用新加坡燃油至今。截止今天(12月22號)為止船存新加坡燃油約1224噸。

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B,使用后期燃油分油機頻繁堵塞。因關(guān)于新加坡燃油問題的通報學習不在少數(shù),故此我們對此次燃油高度重視,燃油系統(tǒng)的管理加大力度,沉淀柜日用柜加強放殘和觀察,分油機從原1小時排渣間隔調(diào)小為40分鐘,增加了燃油自沖濾器的檢修力度。從11月17號在博法開航后至今,兩臺分油機共計因油渣引起的故障,解體清除殘渣達6次:11月19號NO2、11月27號NO1、11月29號NO2、12月2號NO1、12月17 NO2、12月20 NO1。分油機狀況基本為硬質(zhì)殘渣較多,最嚴重的幾次,將分油機排渣空間全部塞滿,排渣通道堵塞,分離片上的油渣非常硬,用化學藥劑浸泡一天,再使用竹片、銅片等工具也不易清除,非常費時費力,一般解體清潔一次分油機用時2-3天左右。
C,儲存溫度越高越容易出異常。我輪NO3右油艙位置在機艙日用柜沉淀柜的艙室相連處,即便不開加溫,該油艙也會被日用柜沉淀柜的艙壁加熱到46℃左右,當使用至12月2號時,該艙剩余燃油100噸,NO1分油機油渣塞滿排渣腔。當時我們分析是油溫較高引起的分層、沉淀或變質(zhì),隨機重新加入1桶添加劑,駁運時用前部油艙燃油混著NO3右使用,NO3右的油占每次駁運量的1/4。到12月14號NO3右燃油已使用完畢。
D,儲存時間越久事故發(fā)生率越高。12月21號高壓油泵卡死時使用的NO2左艙,當初加油至1000噸左右,12月21號剩余600噸,油艙在外部環(huán)境的作用下溫度基本在28℃左右,能正常駁運時不開加溫,避免引起異常。但此時距加油已有兩個月零十天的時間了,即便無溫度偏高的儲存不利條件,也擋不住燃油變質(zhì)的發(fā)生。
5,下步措施:將正在使用的NO2左剩余的600噸燃油駁入空艙NO1左,駁運之前加入添加劑一桶。條件允許時將其余燃油也用此辦法駁運、盡量將燃油艙內(nèi)的可能分層沉淀現(xiàn)象減小。做好各項工作:加強巡視、監(jiān)控參數(shù)、加強凈化、如有條件投入兩臺分油機使用、減小排渣間隔和分油量、監(jiān)控放殘狀況,與空油艙互駁、盡量留出一臺副機備用,以免三臺發(fā)電原動機同時出現(xiàn)故障。
四、經(jīng)驗教訓
如船舶加裝了新加坡燃油,管理人員一定要非常警惕,密切注意燃油系統(tǒng)和主副機的熱工參數(shù),尤其使用到后期,燃油自沖濾器的壓差變化,自動沖洗頻次,燃油分油機的排渣狀況,分離片附著油渣的狀態(tài)等等。油艙儲存溫度宜低不宜高,能駁運即可。據(jù)我們多條船舶的使用經(jīng)驗,新加坡燃油的穩(wěn)定性差,在20-30℃左右儲存時,不易產(chǎn)生沉淀、分層和雜質(zhì),如果在40-60℃左右時儲存,最易產(chǎn)生變質(zhì)。再高一點,80-90℃左右時,就到了沉淀柜日用柜的溫度了,反而不易產(chǎn)生變質(zhì),以上溫度是經(jīng)驗數(shù)值。如果避免不了的油艙溫度不合適,那就盡快把燃油使用掉,避免長期儲存??梢允褂糜团?空艙互駁的辦法,再次攪動混合燃油,以期消除分層沉淀現(xiàn)象。到后期也可以再次加入燃油添加劑改善燃油品質(zhì)。
以上是該輪高壓油泵偶件卡死的過程、原因分析以及下一步采取的措施,僅供各位參考。有不當之處,請大家指正。
作者:中遠海運船員天津分公司高級輪機長 任龍              

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