某輪分油機型號為ALFA LAVAL 926SA 故障現(xiàn)象 某日在起動分油機時發(fā)現(xiàn)不能正常分油,表現(xiàn)為啟動轉(zhuǎn)速達到11750r/min以后,當(dāng)程序走到進行分離筒密封測試時即會發(fā)出燃油泄漏報警并停機。 在拆開分油機分離筒、清理操作滑環(huán)、活動排渣底盤及分離盤片上的積碳后,按照以往經(jīng)驗,更換分離筒和操作滑環(huán)上的矩形令并在矩形令槽內(nèi)纏上了4圈的生料帶,裝復(fù)試車,故障依舊。 再次拆下分離筒后,測量操作滑環(huán)及分離筒上的矩形令槽,槽深、槽寬都為4mm,而船上現(xiàn)有的矩形令尺寸分別為3.6mm,在加了生料帶以后可以看出矩形令有稍微的凸出矩形令槽。于是在原有基礎(chǔ)上再加了3圈生料帶,讓矩形令更加地凸出槽外,同時更換了活動排渣底盤、操作水環(huán)的密封令、頂蓋尼龍密封圈,檢查機體上的操作水出水口,分別進排渣水和密封水可明顯的看到兩者水量的不同,然后裝復(fù)再次試機,沒有任何好轉(zhuǎn)。于是將兩臺分油機的相同關(guān)鍵部件進行對換,希望借此縮小故障范圍。 首先對換密封、排渣水電磁閥體進行交換試驗,情況無變化,排除電磁閥故障的可能性。將故障分油機的分離筒換到另一臺分油機上,沒有做任何的改變,起動分油機,能正常分油,而且運行良好。將換下的分離筒原封未動地裝在故障分油機上運行,第一次進油、分油、排渣正常,運行一段時間后,自動排渣、再次密封進油時,又出了妖蛾子,分離筒泄漏報警。這可是怪事的了,在那邊運行正常,到了這里就出故障,還真是少見。 又一次拆下分離筒,進行了常規(guī)檢查、清理積碳等工作,同時對兩臺分油機的立軸高度(用鋼直尺立放在分離筒上,測量其上平面至機體平臺之間的距離為85mm),立軸的徑向跳動量(采用將分離筒裝上以后測量分離筒外沿,跳動量為0.04-0.05mm),都在正常范圍,分油機的維修陷入了困境。 故障分析 以前這臺分油機出現(xiàn)過同樣的故障,一般都是操作滑環(huán)和分離筒本體上的矩形令出現(xiàn)磨損后造成密封水泄漏,導(dǎo)致操作滑環(huán)不能上移,進而導(dǎo)致活動排渣底盤下部不能正常建立壓力來關(guān)閉分離筒排渣口,在矩形令槽內(nèi)加上點生料帶再裝復(fù)問題就解決了。可這次為何同樣的操作就失效了呢? 在將大管、二管召在一起進行商討,分析各種可能存在的原因: S型分油機正常分油期間,操作滑環(huán)工作在上位,附帶的尼龍堵頭會封住分離筒上的3個泄水孔M,使活動排渣底盤9下面充滿工作水,進而向上托舉活動排渣底盤9,使其密封面與分離筒蓋上的密封環(huán)8緊密接合,從而密封分離筒的排渣口X。在活動排渣底盤9上下都充滿液體時,因為活動排渣底盤9上表面受壓面積小于下表面,上下空間水壓的合力依然是向上的。為了補償工作水蒸發(fā)和漏泄造成的缺失,由電磁閥SV15(密封水)斷續(xù)供水,使其工作水面維持在Z孔附近(有少量多余的工作水會到達H孔道,補充Y空間,最終由孔道N瀉出)。當(dāng)需要排渣時,排渣電磁閥SV16開始進水,增大的進水量使配水環(huán)水面向立軸中心移動,經(jīng)K孔進入開啟室Y,由于進水量大于通道N的泄放量,Y室逐步充滿水并通過孔道L進入滑環(huán)10的上方腔室,孔道L比泄放噴嘴P孔徑大很多,上腔水滿后,水壓分別作用到操作滑環(huán)10上下面,由于上表面的面積大于下表面面積,因此水壓合力使操作滑環(huán)10向下移動,打開泄水孔M,活動排渣底盤9下面的工作水通過泄水孔M、噴嘴P和泄水孔N泄出。這樣,作用到活動底盤9下表面的力消失,上表面卻充滿了液體,產(chǎn)生向下的作用力,迫使排渣底盤9向下移動,打開排渣口X進行排渣。排渣結(jié)束時,SV16(排渣水)恢復(fù)斷水狀態(tài),這樣操作滑環(huán)10上面的水會很快從來噴嘴P泄完,操作滑環(huán)10下面,孔N徑向以外的水泄不掉,仍留在開啟室Y,這部分水會對操作滑環(huán)10產(chǎn)生一個向上的推力,使操作滑環(huán)10上移,從而封閉泄水孔M,然后電磁閥SV15進密封水,水經(jīng)H和Z孔進入活動排渣底盤9下部,工作水形成的壓力使活動排渣底盤9上移,與分離筒蓋上的密封環(huán)8再次緊密接合,封住排渣口X。電磁閥SV15連續(xù)進水一段時間后,恢復(fù)斷續(xù)進水。 由工作原理可以看出此型分油機的關(guān)鍵點在于水,密封性能好、水量足,故障率就低。從來密封角度看,矩形令相當(dāng)關(guān)鍵。我們測量過分離筒和操作滑環(huán)上的令槽高度和寬度都是4mm,而手上的只有3.6mm的矩形令,兩者相差0.4mm,會讓密封水從這個間隙漏掉造成壓頭不足,解決的辦法就是用填料將矩形令墊高,雖然這樣會帶來分油機在正常工作時,水壓無法將矩形令脹出令槽的風(fēng)險。同時水量問題也需要考慮,當(dāng)需要排渣或密封時是通過電磁閥(SV15、SV16)的通斷來進行控制的,在電磁閥體上也有控制水量的節(jié)流孔(已清通)。順著電磁閥、管路,查到了分油機體上的操作水出水口時有了新發(fā)現(xiàn),這個小孔處有水垢,但水垢并未將孔完全堵死,只是相對來說孔徑縮小。這也就能解釋為何在打開SV15或SV16時此處有出水,由于沒有辦法測量出水量的大小,大家習(xí)慣目測有水流噴出就默認其正常,在分油機運行時,由于水垢節(jié)流,密封水的進水量稍顯不足,再加上矩形令密封不良,工作水未能及時充滿活動排渣底盤9下面空間,造成向上作用力不夠,排渣口密封不嚴(yán);同時補償水無法彌補水腔Y中水的消耗,水會逐漸減少,壓頭不足以支撐操作滑環(huán),滑環(huán)就會松動,無法保證分離筒底部的三個泄放孔M的密封,活動底盤下部水更少,進一步惡化排渣口密封。。。 堵塞的操作水出水口小孔,經(jīng)清通過后的情形 在將出水孔清通以后,再次裝復(fù)試機,分油機能正常分油、自動排渣、穩(wěn)定運行,故障順利排除。 經(jīng)驗教訓(xùn) 故障處理后我們進行了認真思考: 1、備件尺寸的問題,在申請備件時需要寫清楚分油機型號、備件名稱,同時在備件到船以后關(guān)鍵部件需要測量下實際尺寸,看是否與所需要的一致。本次故障所換的矩形令有從兄弟船舶調(diào)濟過來的,也有新申請的備件,但是尺寸無一例外的全是3.6mm的,但是分油機令槽卻是4.0mm的,經(jīng)過反復(fù)詢問,矩形令尺寸無誤,它是要利用環(huán)槽內(nèi)的幾個開孔引來的水向外頂壓從而保證動態(tài)密封,過去纏繞生料帶的“成功經(jīng)驗”很容易誤導(dǎo)后來人,要向公司反饋船上的發(fā)現(xiàn),從而從本質(zhì)上解決問題。 2、在拆裝分油機時要注意檢查操作水環(huán)的出水孔,此孔很容易忽略掉的,一般檢查時都是有沒有水流出來,而不會關(guān)心其是否水量充足,當(dāng)水垢將孔堵住部份后,水量必定下降從而導(dǎo)致密封故障。 3、在拆裝分油機分離筒時需要認真的測量立軸高度和徑向跳動量,而且跳動量不宜超過0.04mm,如有超過此值就應(yīng)當(dāng)立即抽檢立軸,更換軸承。如果高度發(fā)生變化也有可能會導(dǎo)致操作水進操作水環(huán)的角度位置發(fā)生變化,從而帶來一些其他意想不到的故障。 4、在處理故障時,需要認真的理解分油機的工作原理,不要放過任何一個小細節(jié),可能解決故障的鑰匙就藏在這個細節(jié)當(dāng)中。 5、要注意發(fā)揮群體智慧,一人智短,三人智長,多一雙眼睛,少一個死角。
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