肖成波 (酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠) 摘 要 對酒鋼高爐長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。通過休風(fēng)前確保爐況穩(wěn)定順行,提高渣鐵流動性,配加輔料改善渣鐵流動性,復(fù)風(fēng)后快速加風(fēng),實(shí)時開風(fēng)口強(qiáng)化,實(shí)現(xiàn)爐況快速恢復(fù)。 關(guān)鍵詞 高爐 休復(fù)風(fēng) 快速恢復(fù) 優(yōu)化 1 前言 酒鋼現(xiàn)有高爐7座,其中450立級高爐4座,1000立級2座,2000立級1座。自2012年煉鐵廠提出學(xué)寶鋼的管理思路,抓高爐爐況調(diào)劑及操作標(biāo)準(zhǔn)化,通過不斷優(yōu)化操作參數(shù),爐況均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定順行,在原燃料條件持續(xù)變差的情況下,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不退步。但隨著設(shè)備保障能力的增加,450m3及1000m3高爐定修周期由4個月延長至5個月,檢修時間由20h延長至30h以上;2000m3高爐由于冷卻設(shè)施大量破損,每2個月進(jìn)行一次60h計劃定修。由于休風(fēng)時間長,高爐送風(fēng)后爐缸不活,透氣性差,爐料下降不均,450m3高爐還伴有崩料,導(dǎo)致加風(fēng)速度緩慢,渣鐵物理熱上升慢,流動性差。通過不斷優(yōu)化、完善休復(fù)風(fēng)方案,合理控制休風(fēng)前生鐵含[Si]和物理熱,合理添加休風(fēng)料,合理控制復(fù)風(fēng)后加風(fēng)速度、開風(fēng)口進(jìn)程,強(qiáng)化爐前出鐵等措施,實(shí)現(xiàn)高爐的快速休復(fù)風(fēng)。2 長期休風(fēng)對爐況的影響 (1) 與正常冶煉相比,休風(fēng)后料柱被擠壓,軟熔帶焦窗的透氣透液性降低,復(fù)風(fēng)后壓差偏高,高爐不易接受風(fēng)量及風(fēng)溫,加風(fēng)速度緩慢。(2) 復(fù)風(fēng)后煤氣流重新分布,前期風(fēng)量和煤氣發(fā)生量小,導(dǎo)致煤氣流分布不合理,易造成下料不均勻,并伴有崩料。(3) 休風(fēng)時間長,爐內(nèi)熱損失大,致使高爐復(fù)風(fēng)后熱量不足,尤其物理熱偏低,渣鐵粘稠,流動性較差,爐缸渣鐵出不凈,嚴(yán)重時燒壞風(fēng)口,造成高爐二次休風(fēng),延緩高爐恢復(fù)進(jìn)程。3 長期休風(fēng)爐況快速恢復(fù)優(yōu)化 3.1 優(yōu)化休風(fēng)操作 爐況能否在休風(fēng)后快速恢復(fù)一定程度上取決于休風(fēng)前爐況順行程度,休風(fēng)前爐況的穩(wěn)定順行是快速恢復(fù)爐況的前提和基礎(chǔ)。3.1.1 休風(fēng)前確保爐況穩(wěn)定順行 休風(fēng)前調(diào)整好爐況,確保爐況穩(wěn)定順行,操作爐型合理,爐缸工況良好,煤氣流分布合理。對于較長時間檢修,2000m3高爐在休風(fēng)前一周開始調(diào)整爐缸及爐況工作狀態(tài),降低二元堿度0.05-0.10倍,降低煤比,調(diào)輕焦炭負(fù)荷,嚴(yán)禁低[Si]操作,必要時適當(dāng)提高[Si],保證鐵水溫度1480℃以上;對爐缸進(jìn)行熱洗,適當(dāng)調(diào)整煤氣流分布,提高中心及邊緣煤氣溫度,增加爐料透氣性,提高風(fēng)量及動能,保證爐況順行,為恢復(fù)爐況時煤氣分布的重組及爐缸的迅速活躍創(chuàng)造良好條件。休風(fēng)前如爐況順行較差,應(yīng)盡量暫不休風(fēng)。表1為2000m3高爐近四次60h檢修前10d爐況參數(shù)對比。3.1.2 休風(fēng)前充沛的爐缸熱量 休風(fēng)前爐溫合適,渣鐵物理熱充沛,流動性好,可以保證送風(fēng)后爐缸有充足的熱量,有利于高爐快速恢復(fù)到正常狀態(tài)。休風(fēng)前24h爐溫提高0.05~0.10個百分點(diǎn),在休風(fēng)鐵出來前一個冶煉周期加提熱凈焦,保證休風(fēng)前凈焦作用,使休風(fēng)時[Si]較正常提高 0.20~0.50個百分點(diǎn),鐵水溫度由1480℃提高至 1500℃以上,確保渣鐵熱量充沛,流動性良好。表2為酒鋼各高爐不同休風(fēng)時間對應(yīng)的休風(fēng)鐵爐溫控制標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3 休風(fēng)時渣鐵必須出凈 爐前維護(hù)好鐵口,及時排盡渣鐵,如果渣鐵未排凈,休風(fēng)后涼渣鐵在爐缸中的滯留,甚至結(jié)殼粘結(jié),致使透氣透液性變差,不利于恢復(fù)爐況。結(jié)合酒鋼各高爐幾次休風(fēng)情況,休風(fēng)前[Si]控制高,渣鐵粘,流動性差,排放困難,為此,爐內(nèi)一方面適當(dāng)降低爐渣堿度,保證一定的生鐵含硫,確保適宜的渣鐵溫度;另一方面,450m3高爐在休風(fēng)料段安排上,以球團(tuán)礦代替燒結(jié)礦降低堿度,改善流動性,確保出勻、出凈渣鐵。3.1.4 優(yōu)化休風(fēng)料 隨著近年來原燃料持續(xù)變差,焦炭的骨架作用越見明顯。休風(fēng)后爐料壓實(shí),造成透氣性變差,且休風(fēng)時間越長,這種情況越明顯。恢復(fù)爐況時,風(fēng)壓高,不接受風(fēng)量。合理加入休風(fēng)料是保證送風(fēng)后爐溫可控、爐況恢復(fù)迅速的重要前提。(1)減輕焦炭負(fù)荷。長期休風(fēng)恢復(fù)爐缸熱狀態(tài)是關(guān)鍵,為保證復(fù)風(fēng)后爐缸熱量能夠及時補(bǔ)充,爐況能夠順利恢復(fù),在休風(fēng)料調(diào)輕負(fù)荷的基礎(chǔ)上,需采取集中加入凈焦。根據(jù)長期休風(fēng)時間和冶煉周期,并結(jié)合休風(fēng)前爐況順行狀況,2000m3以上高爐先集中加2-3批凈焦,3-5批正常料后加2-4批凈焦,每批10-20t。為避免焦炭負(fù)荷輕,焦炭料層厚,煤氣利用率變差,休風(fēng)時頂溫難以控制,休風(fēng)鐵出來后,焦炭負(fù)荷恢復(fù)正常,改善煤氣利用,控制頂溫,如超過8批則改為送風(fēng)料負(fù)荷、批重。450m3高爐采取連續(xù)集中加凈焦,先多后少,中間間隔3-5批正常料,直至高爐休風(fēng)。要確保集中加焦和輕負(fù)荷料在休風(fēng)時下達(dá)爐腰,在送風(fēng)后第2-3次鐵下達(dá)爐缸。這樣既增大了軟熔帶焦窗厚度提高料柱的透氣性,又有效補(bǔ)加爐缸虧熱,防止[Si]大幅度下降。加凈焦的多少依休風(fēng)時間長短、休風(fēng)時煤比的高低確定。凈焦的加入,彌補(bǔ)了休風(fēng)時停煤造成的能量損失,又改善了透氣性,防止了爐溫的急劇下滑,為快速恢復(fù)爐況打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。表3酒鋼各高爐不同休風(fēng)時間與加凈焦標(biāo)準(zhǔn)。(2)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),合理控制造渣制度。渣鐵物理熱充沛、流動性好是出盡渣鐵的關(guān)鍵。為改善渣鐵流動性,送風(fēng)后及時排出涼渣鐵,利于爐況快速恢復(fù),2000m3高爐休風(fēng)前一方面根據(jù)爐溫及焦炭負(fù)荷情況,將爐渣堿度適當(dāng)下調(diào)0.04-0.06倍;另一方面在休風(fēng)料中加入白云石,控制鎂鋁比在0.75-0.85倍,來降低爐渣粘度,增強(qiáng)渣鐵流動性。爐況穩(wěn)定性較差時,在休風(fēng)料結(jié)構(gòu)中配加適宜螢石,控制爐渣含CaF>0.30%,改善爐渣流動性,利于復(fù)風(fēng)后及時排凈渣鐵,迅速恢復(fù)爐況。(3)休風(fēng)后爐體保溫措施及冷卻強(qiáng)度控制。為防止休風(fēng)期間大量空氣進(jìn)入爐內(nèi),使風(fēng)口前生產(chǎn)大量熔融渣鐵,影響爐缸透液性,休風(fēng)后所有風(fēng)口前端清理干凈后堵泥;2000m3高爐值班室定期捅開風(fēng)口檢查風(fēng)口焦炭情況,發(fā)現(xiàn)焦炭發(fā)黑,通知看水對水系統(tǒng)進(jìn)行檢查;由于酒鋼高爐均為薄壁爐襯結(jié)構(gòu),休風(fēng)后及時控制冷卻水流量及壓力,減輕冷卻強(qiáng)度,減少熱量損失;將破損的冷卻壁水管斷水;休風(fēng)后加適量蓋面燒結(jié)礦,減少爐頂煤氣燃燒帶走的熱量;2000m3高爐在48h以上休風(fēng)采用點(diǎn)火器對熱風(fēng)爐圍管進(jìn)行保溫。3.2 優(yōu)化復(fù)風(fēng)操作 3.2.1 復(fù)風(fēng)堵風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn) 復(fù)風(fēng)前,根據(jù)休風(fēng)時間和休風(fēng)前爐況,均勻堵風(fēng)口恢復(fù),優(yōu)先堵不活區(qū)域或損壞后新更換風(fēng)口,盡量避免堵鐵口區(qū)域的風(fēng)口,保證送風(fēng)后具有足夠的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,吹透中心,活躍爐缸。復(fù)風(fēng)后,縮礦批,適當(dāng)發(fā)展中心和邊緣兩股氣流。表4酒鋼各高爐不同休風(fēng)時間與堵風(fēng)口數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2 爐溫的恢復(fù) 在爐況恢復(fù)初期,料柱透氣性差,鐵水化學(xué)熱高、物理熱不足,下料不均勻。爐況恢復(fù)是否順利,爐溫控制非常關(guān)鍵,尤其對于煤比較高的高爐,由于煤的熱滯后性及風(fēng)量由低到高的變化導(dǎo)致爐溫發(fā)生變化。送風(fēng)初期,由于風(fēng)量小透氣性差,冶煉強(qiáng)度低,爐溫急劇上翻,對于酒鋼高爐而言,正常情況下,[Si]在0.60%左右,而休風(fēng)后可達(dá)到1.5%~2.5%,隨著爐況的恢復(fù)和風(fēng)量的增加,爐溫下行,待上部凈焦下達(dá)、且煤粉起作用后,爐溫上升。針對爐溫的變化特點(diǎn),合理運(yùn)用風(fēng)溫、噴煤,實(shí)現(xiàn)爐溫平穩(wěn)過渡。風(fēng)溫是快速提高渣鐵物理熱的重要熱源,2000m3高爐隨著風(fēng)量的恢復(fù),逐步將風(fēng)溫提高至1000℃以上,實(shí)現(xiàn)爐缸熱量快速恢復(fù),改善渣鐵流動性,保證渣鐵順利排凈,加快高爐捅風(fēng)口、恢復(fù)風(fēng)量進(jìn)程。高爐復(fù)風(fēng)后,風(fēng)量恢復(fù)至70%,開始噴煤,噴煤量嚴(yán)格按綜合負(fù)荷控制。爐況恢復(fù)前期,控制綜合負(fù)荷較休風(fēng)前正常爐況負(fù)荷低0.10-0.15倍,隨著渣鐵物理熱的提高,鐵水溫度恢復(fù)至1450℃以后,及時加重焦炭負(fù)荷及綜合負(fù)荷,將[Si]控制范圍降低至0.80-1.00%,較大程度地消除鐵水粘稠現(xiàn)象,為爐缸及時排凈渣鐵提供保證。3.2.2 捅風(fēng)口、加風(fēng)、富氧速度 (1)捅風(fēng)口、加風(fēng)控制。送風(fēng)后,要根據(jù)爐況接受能力,積極加風(fēng),這樣不僅有利于爐缸的活躍,而且可以盡早噴煤。送風(fēng)后先按風(fēng)壓控制風(fēng)量,前期控制適宜壓差,壓差控制過高,不利于料動及后續(xù)回風(fēng);隨著壓量關(guān)系、料尺工作好轉(zhuǎn),穩(wěn)步提壓差加風(fēng),加風(fēng)后爐況吃風(fēng),頂溫上升快,風(fēng)壓平穩(wěn),集中加焦下達(dá)后,爐缸工作狀態(tài)改善,渣鐵流動性好轉(zhuǎn),鐵水物理熱達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn),爐況具備進(jìn)一步加風(fēng)條件后,開始捅風(fēng)口。開風(fēng)口按照優(yōu)先開出凈渣鐵一側(cè)鐵口附近風(fēng)口為原則,風(fēng)口不得花開,一個風(fēng)口干凈后才允許開相鄰風(fēng)口;遇渣鐵排不出來的情況時,應(yīng)放慢開風(fēng)口、恢復(fù)操作參數(shù)進(jìn)程,控制冶煉速度,待渣鐵排凈后,根據(jù)壓量關(guān)系、實(shí)際風(fēng)速情況開風(fēng)口恢復(fù)爐況。每次開完風(fēng)口后,高爐要積極加風(fēng),確保達(dá)到規(guī)定風(fēng)速及動能,并配合提高風(fēng)溫,達(dá)到進(jìn)一步提高爐缸熱量,活躍爐缸工作,實(shí)現(xiàn)[Si]不升高或者稍有下降,鐵水物理熱進(jìn)一步提高,流動性進(jìn)一步改善。(2)富氧時間控制。爐缸工作明細(xì)好轉(zhuǎn),渣鐵熱量、流動性基本正常,能夠及時出凈渣鐵,爐料下降均勻,煤氣分布合理,風(fēng)量恢復(fù)至70%,開始逐步富氧噴煤,提高煤粉的燃燒速度及置換比。
3.2.3 加強(qiáng)爐前出鐵組織 長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)后,爐缸不活躍,爐前出鐵對爐缸恢復(fù)進(jìn)程至關(guān)重要。復(fù)風(fēng)后爐內(nèi)下料達(dá)到4-5批后組織爐前出鐵,正常情況下,第一次鐵易出現(xiàn)嚴(yán)重差渣差鐵現(xiàn)象,所有要及時聯(lián)系提前兌罐,保證第二次鐵在短時間內(nèi)打開鐵口,并使用大鉆頭,確保一次開口成功率,提高鐵水流速,對于1000m3以上多鐵口高爐,送風(fēng)前所有鐵口均必須具備出鐵條件,有爐缸不活可能的鐵口區(qū)域應(yīng)避免首次出鐵。遇鐵口出不來鐵的情況或者因渣鐵物理熱低、流動性差導(dǎo)致出鐵困難時,應(yīng)及時組織其他鐵口連續(xù)或者同時出鐵,采取不間斷或者重疊出鐵方式出鐵,以確保爐缸大量熔化生產(chǎn)的渣鐵盡快排出,有效消除風(fēng)口燒損,實(shí)現(xiàn)煤氣流合理分布,爐料下降均勻,從而加快爐況恢復(fù)進(jìn)程。4 結(jié)語 (1)酒鋼煉鐵廠近年來通過抓標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),不斷制定、修訂、完善高爐技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn),對于不同時間的休復(fù)風(fēng)操作,均進(jìn)行了量化,但高爐操作可變因素多,在后續(xù)的的休復(fù)風(fēng)操作過程中,還需不斷修訂完善標(biāo)準(zhǔn),提高標(biāo)準(zhǔn)的可行性及實(shí)用性。(2)對于較長時間檢修,休風(fēng)前調(diào)整好爐況,確保爐缸熱量充沛,操作爐型合理,爐況穩(wěn)定順行,是實(shí)現(xiàn)高爐快速休復(fù)風(fēng)的基礎(chǔ)。(3)集中加入適量焦炭并于休風(fēng)前下達(dá)至爐腰位置,送到后第2-3次鐵下達(dá)爐缸,既可以增大軟熔帶焦窗厚度,提高料柱的透氣性,有利于復(fù)風(fēng)后快速加風(fēng),又有效消除復(fù)風(fēng)后煤粉的熱滯后性[Si]的大幅度下降。(4)配加螢石及白云石調(diào)整渣系,適當(dāng)降低爐渣堿度,能有效改善渣鐵流動性,確保送風(fēng)后渣鐵流動性良好和爐缸渣鐵及時排出,有效消除風(fēng)口破損。(5)送風(fēng)后初期加風(fēng)速度以及捅風(fēng)口加風(fēng)節(jié)奏要把握好,上部裝料制度,爐溫及爐渣成份等操作參數(shù)要隨著恢復(fù)進(jìn)程調(diào)劑至正常爐況水平。(6)休風(fēng)前最后一次鐵及復(fù)風(fēng)后第一次鐵的鐵口深度及開鐵口時間安排合理,確保休風(fēng)前渣鐵排放干凈,復(fù)風(fēng)后渣鐵排放順利。
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