回轉(zhuǎn)窯后結(jié)圈的分析處理 1 出現(xiàn)的問題 博愛金隅水泥有限公司現(xiàn)有一條2 500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,采用五級(jí)預(yù)熱器和在線型NC管道式分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格?4.0m×60m,2006年投產(chǎn),目前產(chǎn)量2 800t/d。在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了一次嚴(yán)重后結(jié)圈的工藝問題:2014年5月,回轉(zhuǎn)窯過渡帶32~40m處長副窯皮,經(jīng)調(diào)整噴煤管位置、火焰形狀,采用冷熱交替燒法,均未明顯改善,最終形成后結(jié)圈(圖1),影響窯內(nèi)通風(fēng),窯電流明顯升高,由正常的300~350A升高到400~450A,窯系統(tǒng)燒成狀況出現(xiàn)波動(dòng),燒成帶溫度偏低,飛砂較大,熟料黃心料多。 2 原因分析 表1是開始出現(xiàn)結(jié)圈現(xiàn)象時(shí)前5 個(gè)班次的工業(yè)分析,雖然從表中看出煤粉質(zhì)量并無問題,而且較好,但我公司近期使用的燃煤是由煙煤和無煙煤搭配使用的(如表 2 所示),而且供應(yīng)商好幾家,好幾個(gè)原煤開采地,搭配后煤粉存在燃燒速率的不同,無煙煤燃燒速率慢,出現(xiàn)分級(jí)燃燒的現(xiàn)象,一些煤粉在過渡帶燃燒,所以局部高溫使液相提前出現(xiàn),在這樣的氣氛下,易出現(xiàn)結(jié)圈。 通過系統(tǒng)的現(xiàn)象和搜集的數(shù)據(jù)來看,可以確定結(jié)圈是煤粉分級(jí)燃燒所致,但無法確定是頭煤分級(jí)燃燒所致,還是尾煤分級(jí)燃燒所致,需要在調(diào)整中進(jìn)一步驗(yàn)證。 3 解決辦法
(1)降低出磨煤粉細(xì)度和水分,煤粉細(xì)度控制指標(biāo)由 6.0% ~7.0%降至 4.0%~5.0%,煤粉水分控制指標(biāo)由≤4.0%降低到≤2.5%。 (2)提高二次風(fēng)溫,將二次風(fēng)溫由 1 050℃提高到1 150℃以上,調(diào)整噴煤管,縮短火焰長度。 結(jié)果:經(jīng)過近 3d 的調(diào)整觀察,后結(jié)圈未有明顯脫落,調(diào)整失敗,結(jié)圈非頭煤所致。
(1)加強(qiáng)系統(tǒng)通風(fēng),通過加大窯尾高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng),在原來的基礎(chǔ)上,增加50r/min。 (2)加強(qiáng)窯內(nèi)通風(fēng),適當(dāng)關(guān)小三次風(fēng)閥。 結(jié)果:窯尾煙室溫度由1 050℃提高到1 150℃,這說明入分解爐的窯內(nèi)氣體溫度得到了提高,尾煤燃燒狀況好轉(zhuǎn),經(jīng)過不到 10h 的調(diào)整觀察,結(jié)圈開始出現(xiàn)脫落(圖2),運(yùn)行不到 24h,窯尾后結(jié)圈基本消除(圖 3),此項(xiàng)調(diào)整驗(yàn)證了結(jié)圈是由尾煤燃燒分級(jí)所致。 4 結(jié)語 作者:王振豪; 呂敏
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