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660MW超臨界鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行工況下再熱器汽溫偏低原因分析及改造、運(yùn)行措施探討

 GXF360 2017-12-09

660MW超臨界鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行工況下再熱器汽溫偏低原因分析及改造、運(yùn)行措施探討

劉雲(yún)鵬1,許 彤2

(1.國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司,湖南 邵陽(yáng) 422000;2.國(guó)家電投集團(tuán)廣西北部灣(欽州)熱電有限公司,廣西 欽州 535000)

摘 要:通過對(duì)國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司#01、#02鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行工況下再熱器改造前后的參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,查明鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行工況下再熱器溫度偏低的原因,逐步進(jìn)行改造可行性研究、改造施工,并注意調(diào)整好鍋爐的工況,消除鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行工況下再熱器溫度偏低的原因,保證鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,提高機(jī)組的可靠性。

關(guān)鍵詞:鍋爐;再熱器;溫度;改造

國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司2×660MW鍋爐為超臨界直流鍋爐,一次再熱、單爐膛、前后墻對(duì)沖燃燒方式、尾部為雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),露天布置,采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)冷一次風(fēng)正壓直吹系統(tǒng),磨煤機(jī)5運(yùn)1備,煤質(zhì)為貧煤。過熱器和再熱器溫度控制范圍:過熱汽溫在35%~100%B—MCR,再熱汽溫在50%~100%B—MCR負(fù)荷范圍時(shí),應(yīng)保持穩(wěn)定在額定值,偏差不超過±5℃;與汽機(jī)匹配后,50%THA/40%THA/30%THA再熱器出口溫度為558℃ /547℃ /533℃。

1 問題的提出

國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司一期工程建設(shè)2×660MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐型號(hào)為DG2070/25.4-II9型。由于電廠實(shí)際燃用煤種同設(shè)計(jì)煤種差異較大、煤質(zhì)波動(dòng)大,機(jī)組投運(yùn)后出現(xiàn)了低負(fù)荷下再熱汽溫度偏低問題?,F(xiàn)燃用主要是貧煤和煙煤的混煤,煤質(zhì)發(fā)熱量、灰分、水分與設(shè)計(jì)煤種相比變化不大,但煤質(zhì)干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf約23%,而原設(shè)計(jì)煤種為當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤和煙煤的混煤,干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf約13.02%。實(shí)際燃用的煤質(zhì)揮發(fā)分明顯提高,而且由于無煙煤的摻燒量減少,煤質(zhì)的著火和燃盡性相比原設(shè)計(jì)煤質(zhì)有明顯的提高,煤粉著火提前,火焰中心降低,爐膛出口煙溫降低,采用對(duì)流傳熱的再熱器吸熱明顯降低,汽溫也隨之降低。

運(yùn)行中再熱汽溫偏低主要發(fā)生在鍋爐低負(fù)荷區(qū)段,其主要特征如下:負(fù)荷在500MW以上,再熱器汽溫能達(dá)額定值;負(fù)荷在400~500MW,再熱器汽溫約530℃;負(fù)荷在300~400MW,再熱器汽溫約510℃;負(fù)荷在300MW以下,再熱器汽溫約500℃;兩臺(tái)鍋爐比較,#02號(hào)爐汽溫偏差小于#01號(hào)爐,過熱器系統(tǒng)運(yùn)行中減溫水量偏差大。

2 再熱器汽溫偏低原因分析

煤質(zhì)差異導(dǎo)致吸熱分配變化;擋板調(diào)節(jié)不靈活;低負(fù)荷下燃燒器投運(yùn)組合不合理;過量空氣系數(shù)選取過低;燃燒調(diào)整不合理;再熱器受熱面沾污等都可能是再熱汽溫偏低的原因。根據(jù)運(yùn)行情況,再熱器汽溫偏低主要在400MW(60%負(fù)荷時(shí))以下,再熱器此時(shí)出口汽溫約535℃。

綜合分析上述因素,造成低負(fù)荷工況時(shí)再熱器汽溫偏低的主要原因是:爐膛出口煙溫降低,爐膛出口煙溫降低的原因是煤質(zhì)、燃燒工況、調(diào)節(jié)擋板、磨煤機(jī)投運(yùn)等一系列情況的綜合反映。另一方面考慮再熱器系統(tǒng)的對(duì)流特性,在低負(fù)荷時(shí),鍋爐再熱器汽溫不能達(dá)到額定值。鍋爐長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),再熱器汽溫偏低成了突出問題。3 再熱器改造方案及結(jié)果分析

目前實(shí)際運(yùn)行中發(fā)生了低負(fù)荷下汽溫低于設(shè)計(jì)值的現(xiàn)象,對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的分析、核算,為徹底解決再熱器出口汽溫偏低問題,在鍋爐后豎井增加低溫再熱器垂直段的受熱面積。上級(jí)管組管子規(guī)格和材質(zhì)為:Φ57×4.5/12Cr1MoVG,每臺(tái)爐增加管組168片,規(guī)格和材質(zhì)同上級(jí)管組,標(biāo)高62.9~73m。因#01爐加裝管屏高度過高導(dǎo)致再熱汽溫偏高,需長(zhǎng)期投入減溫水的情況,經(jīng)傳熱計(jì)算降低增加管屏高度3.6m,實(shí)際加裝管屏高度變?yōu)?.4m。

本次改造方案的驗(yàn)算主要是通過調(diào)整熱力計(jì)算參數(shù)來模擬鍋爐的實(shí)際運(yùn)行工況,使計(jì)算更符合實(shí)際;再對(duì)改造方案進(jìn)行校核計(jì)算,得到改造后的預(yù)期運(yùn)行效果。模擬運(yùn)行工況的計(jì)算表明,如果鍋爐在低負(fù)荷下沒有適當(dāng)增大過量空氣系數(shù),并投運(yùn)下層燃燒器時(shí),鍋爐會(huì)出現(xiàn)再熱蒸汽溫度偏低的情況。對(duì)鍋爐低溫再熱器受熱面進(jìn)行改造,增加約3550m2的受熱面,能夠在現(xiàn)有運(yùn)行條件基本不變的情況下使低負(fù)荷再熱蒸汽溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值,但在滿負(fù)荷下后豎井再熱器側(cè)煙氣份額會(huì)降低,需要減小再熱器調(diào)節(jié)擋板開度,如果調(diào)節(jié)擋板不靈活則需要通過噴水減溫來維持再熱器出口汽溫。

4 建議運(yùn)行措施

從國(guó)電湖南寶慶電廠鍋爐運(yùn)行中可以看出,再熱器在500MW負(fù)荷以上汽溫都能達(dá)額定值;在低負(fù)荷工況時(shí),鍋爐存在再熱器汽溫與汽機(jī)匹配參數(shù)比較略有偏低的現(xiàn)象。考慮機(jī)組的整體性,使機(jī)組適應(yīng)低負(fù)荷運(yùn)行工況,除按上述方案增加再熱器受熱面,在后續(xù)的運(yùn)行中,還需完善以下運(yùn)行措施以保證汽溫達(dá)到額定值。

4.1 燃燒調(diào)整

超臨界前后墻對(duì)沖鍋爐實(shí)際運(yùn)行中靠近側(cè)墻兩側(cè)是最容易缺風(fēng)的,因此一般將兩側(cè)燃燒器外二次風(fēng)開到最大,中間燃燒器外二次風(fēng)相應(yīng)關(guān)小。由于機(jī)組長(zhǎng)期在低負(fù)荷運(yùn)行,而設(shè)計(jì)的最佳負(fù)荷是高負(fù)荷,建議針對(duì)低負(fù)荷工況進(jìn)行燃燒調(diào)整,確定燃燒調(diào)整工況使之適應(yīng)低負(fù)荷。

4.2 煤質(zhì)因素

煤中灰分、水分的增加有利于再熱汽溫的提高,灰分水分的變化對(duì)輻射傳熱的影響更為明顯,越高對(duì)火焰的阻隔作用越大,水冷璧的吸熱量將減少,此時(shí)火焰中心的上移,爐膛出口溫度升高,尾部受熱面的吸熱相應(yīng)有所增加。建議在較低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)燃用或多摻燒煤場(chǎng)中灰分、水分較高(即熱值較低)的煤種或者揮發(fā)分更低一些的煤質(zhì)。

4.3 煤粉細(xì)度

煤粉越細(xì),其中著火越提前,燃燒就越劇烈,輻射傳熱越強(qiáng),爐膛的火焰中心越是靠近爐膛的下部,對(duì)提高再熱汽溫不利。鍋爐原設(shè)計(jì)針對(duì)Vdaf為13.02%的貧煤,為保證燃燒的穩(wěn)定和高效,煤粉細(xì)度要求R90為8%。若目前鍋爐實(shí)際燃用的Vdaf在23%左右的煙煤,這樣的煤粉細(xì)度一方面導(dǎo)致爐膛內(nèi)燃燒更為劇烈,爐膛出口煙溫降低,引起再熱器吸熱減少;另一方面還會(huì)造成爐內(nèi)NOx排放的增加,引起廠用電率的升高,降低電廠經(jīng)濟(jì)性。建議在燃用現(xiàn)有Vdaf在20%以上的煤質(zhì)時(shí),煤粉細(xì)度按R90=12%來選取。

4.4 氧量調(diào)整

低負(fù)荷運(yùn)行可以適當(dāng)提高省煤器出口過量空氣系數(shù)。提高過量空氣系數(shù)增加煙氣量,有利于提高再熱器換熱效果,提高再熱汽溫。建議負(fù)荷在300MW~500MW過量空氣系數(shù)控制在1.45~1.3,運(yùn)行時(shí),適當(dāng)提高省煤器出口氧量的控制值;同時(shí)根據(jù)再熱汽溫情況,盡量加大燃盡風(fēng)量,加大燃盡風(fēng)兩側(cè)風(fēng)箱開度,調(diào)節(jié)沿爐膛高度方向的風(fēng)量分配,提高火焰中心,達(dá)到提高再熱汽溫的效果。

4.5 尾部煙氣調(diào)節(jié)擋板

尾部煙道擋板是再熱器系統(tǒng)的主要調(diào)溫方式,調(diào)溫幅度大。擋板的調(diào)節(jié)性能對(duì)汽溫影響較大。從運(yùn)行數(shù)據(jù)看,擋板的調(diào)節(jié)性沒有充分體現(xiàn),建議對(duì)擋板進(jìn)行調(diào)試檢查甚至改造。

4.6 磨煤機(jī)投運(yùn)組合

當(dāng)?shù)拓?fù)荷需要停磨時(shí),建議停下層燃燒器,提高火焰中心,有利于保證再熱器汽溫。同時(shí)使燃燒區(qū)域和燃盡風(fēng)區(qū)域距離更近,燃燒更為集中,有利于穩(wěn)燃。運(yùn)行時(shí)可考慮增加上層燃燒器磨煤機(jī)出力,減少下層磨煤機(jī)出力,以提高火焰中心,有利于提高再熱器汽溫。增加再熱器區(qū)域的吹灰頻率;結(jié)合爐膛沾污結(jié)焦情況適當(dāng)減少爐膛吹灰頻率。

參考文獻(xiàn):

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[4]國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司.國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司鍋爐再熱器汽溫偏低改造可行性研究報(bào)告[R].

[5]國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司.國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司鍋爐運(yùn)行規(guī)程[R].

中圖分類號(hào):TK229.6

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):2096-2789(2017)11-0110-02

作者簡(jiǎn)介:劉雲(yún)鵬(1987-),男,助理工程師,研究方向:電廠熱機(jī)設(shè)備檢修與運(yùn)行管理。

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