安徽華誼化工有限公司(簡稱華誼化工)現(xiàn)有3×150t/h燃煤鍋爐建于2011年,執(zhí)行GB13223—2011《火電廠大氣污染排放標準》。2015年,華誼化工采用選擇性非催化還原(SNCR)法脫硝,使用非觸媒SNCR全程變量噴射脫硝裝置,脫硝裝置滿足NOx質量濃度<100mg/m3。2018年新環(huán)保法頒布后,國家對化工企業(yè)的燃煤鍋爐排放指標要求日趨嚴格,為了更好地適應發(fā)展需要,2018年,華誼化工對現(xiàn)有燃煤鍋爐進行煙氣脫硝升級改造。 華誼化工采用SNCR+氣相循環(huán)氧化吸收協(xié)同(COA)脫硝工藝。SNCR脫硝項目于2015年建設,2016年6月投用;氣相COA脫硝系統(tǒng)于2018年8月建設,2019年4月投用。SNCR脫硝系統(tǒng)是通過在鍋爐中合適的溫度區(qū)域噴入還原劑(氨水),將其余NOx反應,生成氮氣和水。由于在爐膛內高溫區(qū)域發(fā)生還原反應,所以SNCR脫硝又稱為爐內脫硝。SNCR脫硝系統(tǒng)是經(jīng)實踐證明的高效爐內脫硝系統(tǒng),可有效減少工廠NOx的排放量。采用氨水作為還原劑,實現(xiàn)鍋爐煙氣全自動高效爐內脫硝。氣相COA脫硝系統(tǒng)包括高壓氧氣輸送減壓系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、脫硝劑存儲系統(tǒng)、脫硝劑輸送系統(tǒng)及脫硝劑噴射系統(tǒng)等。COA脫硝技術通過在循環(huán)流化床反應器內噴入一定量的臭氧,將煙氣中NO氧化成NO2后,再被吸收塔內的鈣吸收劑反應吸收。氣相COA脫硝系統(tǒng)主要控制氧化劑(臭氧)的量和加入到循環(huán)流化床脫硝裝置內的消石灰量。氧化劑(臭氧)的添加量根據(jù)出口NO濃度來確定,消石灰的添加量由NO2的排放量調節(jié)。COA脫硝工藝的基本原理為:循環(huán)流化床反應器側噴入的臭氧與NO反應,生成NO2,在吸收塔內,激烈湍動的消石灰流化床層,與擁有較大比表面積的消石灰和噴入的水幕接觸,形成局部濕潤的消石灰以促進吸附NO2,完成脫硝過程。2019年5月30日—6月13日,對1#、2#、3#爐進行查定,結果表明:NO氧化成NO2的氧化效果有差異,NO2吸收效果不夠理想。設計脫硫塔入口NO質量濃度為150mg/m3(干標,φ(O2)=6%,以NO2計),經(jīng)氣相COA脫硝后滿足NO質量濃度≤50mg/m3(干標,φ(O2)=6%,以NO2計)要求。但是實際運行情況為:試投運初期脫硫島入口NOx質量濃度<80mg/m3時,脫硫島出口NO 質量濃度<50mg/m3;此外,NO較難控制,NO質量濃度有所波動,波動時總NOx質量濃度有時>50mg/m3;NO質量濃度最低僅能達到7~8mg/m3。設計脫硫脫硝合計消耗石灰質量流量≤1t/h,查定期間,消耗石灰質量流量達到1.5~2t/h時,氣相COA脫硝效果仍滿足不了設計要求。2019年6月14日—21日,在前期查定的基礎上,從控制手段,即脫硫塔床層壓降控制、脫硫塔出口溫度控制、布袋除塵器灰斗料位控制、臭氧發(fā)生器運行模式、消石灰給料量控制、爐內脫硫、煤種選擇、鍋爐燃燒控制、SNCR投用等方面進行進一步參數(shù)優(yōu)化,并對生石灰品質進行多次分析化驗,結果表明:氣相COA脫硝不達標的主要原因為生石灰品質不達標及消石灰比表面積不足;此外,煙氣中存在N2O對NOx排放有一定影響。隨著生石灰、消石灰品質的不斷提升,參數(shù)的優(yōu)化,NOx脫除要求滿足了進口NOx質量濃度(≤150mg/m3)、出口NO質量濃度(<50mg/m3)的要求。
1#~3#爐脫硫脫硝性能數(shù)據(jù)見表1。華誼化工鍋爐基本維持單爐70%負荷運行,氣相COA脫硝系統(tǒng)驗收后,脫硝一直采用SNCR+氣相COA運行模式,根據(jù)蕪湖市重污染天氣應急指揮部發(fā)布的污染天氣預警進行鍋爐排放指標的控制。重污染天氣時,NOx排放質量濃度穩(wěn)定,達到排放要求(<50mg/m3),一般為30~50mg/m3。華誼化工SNCR脫硝系統(tǒng)運行至今,還存在以下問題:(1)噴槍、噴頭磨損嚴重,使用周期短,一般使用壽命為2~3個月。(2)采用自行調配的氨水,氨水濃度變化較大,且在氣相COA脫硝系統(tǒng)投運時,對NOx排放質量的控制波動較大,將氨水質量分數(shù)穩(wěn)定在10%~15%后,NOx質量濃度控制穩(wěn)定。臭氧發(fā)生器自投用以來,運行穩(wěn)定,產量調整及時,氧氣耗量、電耗等均在設計范圍內,機組在70%負荷運行時,臭氧質量流量在15kg/h左右。(1)通過SNCR+氣相COA脫硝系統(tǒng)結合使用,NOx排放質量濃度達到DB37/664—2019《火電廠大氣污染物排放標準》的要求。(2)運行過程中對各操作有一定程序和要求:穩(wěn)定氨水質量分數(shù)在10%~15%最佳;氨水使用前觀察霧化效果,在氨逃逸體積分數(shù)小于10×10-6下,盡可能多用氨水控制NO質量濃度;臭氧的使用量由NO濃度控制,當NO濃度上升時,增加臭氧量,將NO轉化為NO2由消石灰和水在吸收塔通過半干法吸收。控制NO體積分數(shù)在10×10-6~20×10-6,NO體積分數(shù)小于20×10-6。(3)對吸收NOx的消石灰也有要求,消石灰比表面積應大于15m2/g,純度為80%以上。陶天峰.SNCR與COA聯(lián)合脫硝在循環(huán)流化床的運用[J].氮肥與合成氣,2021,49(02):9-11.
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