1、養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)狀 山西省臨汾市某奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)是1家集奶牛飼養(yǎng)和奶源加工為一體的現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng),為了有效發(fā)展規(guī)?;竽琉B(yǎng)殖,該養(yǎng)殖場(chǎng)急需1套完善的養(yǎng)殖廢水治理系統(tǒng)。該養(yǎng)殖場(chǎng)廢水主要包括了牛排泄的尿液、部分糞便和養(yǎng)殖圈舍沖洗廢水,該養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)廢水量約100m3/d。通過(guò)檢測(cè)得知,廢水中有機(jī)物濃度含量較高,懸浮物較多,氨氮含量,具有濃重的臭氣,這些污水如果不經(jīng)處理直接排放,將會(huì)對(duì)周圍水體造成嚴(yán)重的富營(yíng)養(yǎng)化,同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致多種致病菌傳播。根據(jù)該養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)狀,構(gòu)建了1套完善的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)厭氧處理系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)按照處理污水1000m3/d計(jì)算,處理污水41.67m3/h。 2、奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理選擇 2.1 處理工藝選擇 養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理工藝選擇過(guò)程中,首先應(yīng)該考慮整個(gè)工藝的實(shí)際應(yīng)用效果,確保應(yīng)用相應(yīng)的處理工藝,能夠達(dá)到相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要確保整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性。在確保整個(gè)處理過(guò)程能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下,還應(yīng)該綜合考慮整個(gè)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)成本、占地面積、運(yùn)行管理等問(wèn)題。由于該養(yǎng)殖場(chǎng)中的廢水物質(zhì)主要以有機(jī)物為主,因此,具有很好的生化性,但如果采用有氧處理的話,則很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)?;诖耍P者主要采用了水解酸化+USAB兩相厭氧處理工藝,并結(jié)合其他技術(shù),確保最終的出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 2.2 廢水處理 整個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)所產(chǎn)生的廢水,通過(guò)管網(wǎng)系統(tǒng)或者暗渠系統(tǒng)匯集到集水池中,利用干濕分離機(jī)對(duì)廢水內(nèi)的雜質(zhì)進(jìn)行有效分離,分離得到的糞便進(jìn)行有效發(fā)酵后,得到有機(jī)肥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),廢水進(jìn)入緩沖池,通過(guò)水泵均勻提升到調(diào)節(jié)氣池,對(duì)污水水質(zhì)和水量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)。然后通過(guò)重力作用,將污水排入到水解酸化池和UASB厭氧池進(jìn)行厭氧反應(yīng)處理,在這個(gè)過(guò)程中能夠去除污水中的大部分污染物,所排放出來(lái)的廢水再進(jìn)入缺氧池進(jìn)行進(jìn)一步的分解處理,然后排放到曝氣池內(nèi),能除去廢水中的大部分污染物,最后將處理得到的廢水運(yùn)輸?shù)組BR池進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化處理,去除水中的剩余污染物。處理水在排放之前,還需要進(jìn)行最后一步的消毒殺菌處理,然后實(shí)現(xiàn)排放回收利用。 2.3 污泥處理 整個(gè)系統(tǒng)在處理廢水過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量污泥,主要在初步沉淀池、UASB厭氧處理和MBR膜內(nèi)處理會(huì)產(chǎn)生大量污泥,通過(guò)刮吸泥機(jī)、污泥泵提升到污泥濃縮池,對(duì)污泥進(jìn)行進(jìn)一步脫水處理之后運(yùn)出,從淤泥中脫出的廢水,再次進(jìn)入到循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行厭氧處理。 2.4 技術(shù)分析 由于該養(yǎng)殖場(chǎng)污水成分較為復(fù)雜,不經(jīng)處理或者處理不達(dá)標(biāo)的污水直接排放,很容易對(duì)地下水和周圍水源造成嚴(yán)重污染,要求污水經(jīng)過(guò)處理,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后才能排放。本次設(shè)計(jì)的污水處理系統(tǒng)需要每天開(kāi)關(guān)電源閥門,需要有專門值班,對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)。由于整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)大多采用重力自流,且選用了高效低耗能的電機(jī)設(shè)備,因此,污水處理過(guò)程中,能源消耗較少。 3、運(yùn)行費(fèi)用分析 整個(gè)系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,需要如下設(shè)備:0.75KW的轉(zhuǎn)鼓格柵1臺(tái),11.0KW的緩沖提升泵2臺(tái),0.55KW的刮吸泥機(jī)1臺(tái),5.5KW的真空泵2臺(tái),1.5KW的初沉淀加藥泵1臺(tái),11.0KW的調(diào)節(jié)池提升泵2臺(tái),2.2KW的水?dāng)嚢铏C(jī)3臺(tái),11.0KW的MBR外回流泵2臺(tái),2.2KW的缺氧池?cái)嚢铏C(jī)3臺(tái),7.5KW的混合液回流泵2臺(tái),2.5KW的污泥回流泵2臺(tái),22.0KW的曝氣羅茨風(fēng)機(jī)2臺(tái),22.0KWMBR羅茨風(fēng)機(jī)2臺(tái),18.5KW的MBR抽吸泵2臺(tái),45KW的MBR反洗泵2臺(tái),0.25KW的反洗加藥泵2臺(tái),15.0KW的污泥脫水系統(tǒng)1套,5.0KW的照明和其他設(shè)備1套。整個(gè)系統(tǒng)工作容量為192.5KW,運(yùn)行的總耗電量為2692.15KW?h/d,用電量2.69KW?h。按照0.8元/KW?h計(jì)算,處理每噸污水折合成本為2.69×0.8=2.152元。同時(shí)整個(gè)系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中需要藥劑費(fèi)用主要包含了聚丙烯酸胺、MBR反洗、藥洗、堿度補(bǔ)充和消毒殺菌等,處理水折合成本0.86元/t。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中需要4人看管,平均工資2000元/人,折合到運(yùn)行成本,除污水處理費(fèi)用0.26元/t。處理污水總運(yùn)行成本為2.152+0.86+0.26=3.27元/t,每天處理1000m3(按照純水密度計(jì)算)需要投入運(yùn)行費(fèi)用3270元。 |
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