鋼鐵工業(yè)是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎,被視為國家工業(yè)化的基石。迭經(jīng)上世紀50、60年代的發(fā)展,新中國鋼鐵事業(yè)走過了從無到有、從小到大的坎坷歷程,為工業(yè)生產(chǎn)提供了強勁的支撐。 步入20世紀70年代以后,伴隨世界范圍內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)技術的迅猛提升,在“講工業(yè)就看鋼產(chǎn)量”的理念激勵下,為追趕與發(fā)達國家的煉鋼差距,滿足工業(yè)產(chǎn)品制造中對高端鋼材的需求,1972年,我國決定在武漢鋼鐵公司引進當時最先進的鋼鐵冶煉技術——“一米七”軋機系統(tǒng)。 當年,武鋼“一米七”軋機系統(tǒng)的引進費用為6億美元,包括熱軋帶鋼廠、冷軋薄板廠、冷軋硅鋼片廠、二煉鋼廠連鑄車間及其配套設施。其中的連鑄車間和冷軋廠設備從德國引進,熱軋廠和硅鋼廠設備從日本引進。但武鋼從設備到工藝都保留著20世紀50年代蘇聯(lián)鋼鐵行業(yè)的特點,所以“一米七”軋機系統(tǒng)在1981年建成投產(chǎn)初期,原有裝備、技術水平、管理水平等都不能適應新要求,導致生產(chǎn)不正常,事故多發(fā)且長期無法達到預期的生產(chǎn)能力。 當時有外國專家斷言,這套機器在中國人手里過不了三年將會成為一堆廢鐵。 1982年,為了恢復“一米七”軋機的生產(chǎn)能力,鋼鐵冶金和工程管理專家張壽榮臨危受命,被中組部任命為武漢鋼鐵公司總工程師、副經(jīng)理,全面負責武鋼的技術進步和管理工作,從而為“一米七”軋機系統(tǒng)恢復正常生產(chǎn)能力帶來了轉(zhuǎn)機。 為適應“一米七”軋機系統(tǒng)對各廠生產(chǎn)的需要,張壽榮針對煉鐵廠落后的生產(chǎn)技術,進行了大規(guī)模改造,包括礦山系統(tǒng)弱磁、強磁工藝改造,燒結大修增加鋪底料,高爐大修增設燒結礦下過篩,料場增加礦石退勻設施等。 在“一米七”系統(tǒng)各廠投產(chǎn)后,張壽榮結合生產(chǎn)中出現(xiàn)的實際問題及技術上的薄弱環(huán)節(jié)積極推行創(chuàng)新攻關。截止1985年6月,“一米七”軋機系統(tǒng)共進行了1021項技術革新與改造,其中21項為重大攻關項目,由此而使整個設備系統(tǒng)生產(chǎn)效率大幅提高。 在1982年開展“一米七”軋機系統(tǒng)的技術攻關之初,張壽榮經(jīng)常深夜接到工作電話,緊急趕赴現(xiàn)場處理問題。此后不久,他為了常駐生產(chǎn)第一線,及時處理生產(chǎn)中的技術故障,他直接搬進了離車間更近的老辦公樓,很少回家,真正做到了“以廠為家”。 對此選擇,張壽榮自有回答:“事情確實復雜,工作太多,真的是脫不開身,假如我回家了,晚上廠里一旦出事,從位于紅鋼城的家里往廠區(qū)現(xiàn)場趕,路上花的時間肯定比從辦公室到現(xiàn)場多得多,生產(chǎn)也會耽擱更多時間?!?/p> 而他的這種忘我工作的態(tài)度和精神,無疑是“一米七”恢復正常生產(chǎn)能力的重要因素之一。 1982年,武鋼干部視察團參觀日本鋼鐵工業(yè)事業(yè)部紀念照(前排右三為張壽榮) 1985年,“一米七”軋機完全達到了核定的設計能力,使武鋼實現(xiàn)了鋼鐵日產(chǎn)量平均達到“雙超萬噸”的水平,大大改變了國內(nèi)鋼鐵行業(yè)難以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材的短板,滿足了國民經(jīng)濟建設對于高端鋼材的需求。如今國民經(jīng)濟中的車用鋼板、家電產(chǎn)業(yè)用的鋼板都得益于這個項目。 1990年,由張壽榮主持的武鋼“‘一米七’軋機系統(tǒng)新技術開發(fā)與創(chuàng)新”項目獲得國家科技進步獎特等獎。1995年,張壽榮當選為中國工程院院士。而他也是新中國成立后的唯一一位煉鐵院士。 2003年,眾院士參觀武鋼博物館(左三為張壽榮) 文:采集工程項目辦公室/中國科協(xié)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院 參考資料: 1.《張壽榮:鋼鐵無情人有情》,中國科學報 2.《【講述】武鋼一米七軋機的引進始末》,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 3.《武鋼一米七軋機系統(tǒng)新技術開發(fā)取得豐碩成果》,《學會》1990年第5期 4.本文圖片來源于老科學家學術成長資料采集工程 |
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來自: 老頑童ro1v9ifi > 《2020.09.04 講故事》