隨著縣縣通高速的深入發(fā)展,尤其在云南地區(qū)公路隧道的施工也逐年增多,然而隧道的開(kāi)挖主要采用爆破的方式,其爆破施工過(guò)程中遇到的問(wèn)題也隨之而來(lái)。爆破荷載產(chǎn)生的爆破振動(dòng),對(duì)隧道圍巖應(yīng)力分布、施工隧道和臨近隧道的支護(hù)結(jié)構(gòu)性能以及周?chē)ㄖ踩仍斐刹煌潭鹊挠绊?,易造成隧道超挖或者欠挖,二襯開(kāi)裂以及周邊建筑物破壞等危害。因此需要在爆破施工后對(duì)爆破振動(dòng)及爆破效果進(jìn)行分析,對(duì)爆破施工工藝和爆破參數(shù)不斷地改進(jìn)和優(yōu)化,減少對(duì)周邊圍巖擾動(dòng)及建筑物損壞,并控制隧道的超欠挖,保證了隧道的光面爆破開(kāi)挖的質(zhì)量和效果,避免了后續(xù)施工中隧道發(fā)生其他的問(wèn)題。 該公路隧道位于云貴高原西緣及西北緣,屬橫斷山脈及橫斷山脈與滇西北高原接壤地帶,隧道右幅起點(diǎn)里程K119+195,全長(zhǎng)3530m;左幅起點(diǎn)里程ZK119+160,全長(zhǎng)3568m,內(nèi)輪廓凈空寬度14m,凈空高度7.6m,最大埋深約698m。 隧道海拔高程介于1518~2674m之間,相對(duì)高差1055m,屬構(gòu)造剝蝕及構(gòu)造巖溶低中山地貌。地形起伏較大,地表植被發(fā)育。洞身處于巖溶垂直滲流帶至水平徑流帶,巖溶水平及垂直巖溶形態(tài)均有發(fā)育,圍巖巖體破碎,巖溶中等發(fā)育,巖層中可能存在一定規(guī)模的溶洞、溶隙、暗河等,可溶巖與非可溶巖接觸帶可能富含地下水,隧道施工可能遇到較大規(guī)模的涌水、突泥、局部塌陷。巖體自穩(wěn)能力差,開(kāi)挖時(shí)不及時(shí)支護(hù)或支護(hù)不當(dāng)易產(chǎn)生較大規(guī)模坍塌,側(cè)壁穩(wěn)定性差。從爆破施工來(lái)看,此類(lèi)圍巖對(duì)爆破施工影響較大,主要表現(xiàn)為,由于巖體松散破碎,不利于爆破鑿巖鉆孔,在鉆孔過(guò)程中易發(fā)生卡鉆,偏孔,鉆孔不易成孔,影響工程進(jìn)度。 隧道開(kāi)挖采用多段微差爆破技術(shù),周邊孔使用光面爆破法。隧道圍巖為Ⅲ~Ⅴ,大多數(shù)為Ⅵ級(jí)圍巖。由于隧道斷面跨度較大,為確保爆破的安全和保證爆破的質(zhì)量,每次循環(huán)爆破進(jìn)尺應(yīng)在0.8~1.2m。本工程選擇上下兩臺(tái)階分層爆破開(kāi)挖方案。先上臺(tái)階爆破后再下臺(tái)階的施工的循環(huán)爆破作業(yè)。 掏槽孔的形式有楔形掏槽與直孔掏槽兩種,楔形掏槽比直孔掏槽鉆孔數(shù)少,循環(huán)裝藥量少,掏槽腔體體積更大,更有利于擴(kuò)大自由面。原方案的掏槽孔為雙排楔形掏槽,每排8?jìng)€(gè)掏槽孔。掏槽孔排距為50cm,掏槽孔內(nèi)側(cè)排距為160cm,底部間距為70cm,掏槽孔傾斜夾角為75°。 由于圍巖破碎,炮孔深度取施工圖設(shè)計(jì)建議的循環(huán)進(jìn)尺長(zhǎng)度。炮孔直徑均為40mm。掏槽孔的孔深都為1.5m,傾角為75°,輔助眼深1.2m;周邊孔深1.2m,傾角為-3°(垂直于工作面傾向于圍巖3°),循環(huán)進(jìn)尺約為0.8~1.2m;周邊孔間距根據(jù)斷面跨度大小?。?6m;最小抵抗線(光面層厚度)?。?7m。詳細(xì)的爆破參數(shù)見(jiàn)表1。 爆破施工中,掏槽孔、輔助孔均使用連續(xù)不耦合裝藥的方式,藥卷直徑為Φ32mm,而周邊眼及底邊眼采用空氣間隔不耦合的裝藥方式,藥卷直徑為Φ20mm。 各炮孔起爆順序?yàn)椋翰捎枚喽挝⒉詈撩肜坠芷鸨衫锵蛲馄鸨?,即掏槽眼→輔助眼→光爆眼。具體炮孔布置圖如圖1所示。原方案中最大單段藥量為14kg。 采用原施工方案,存在以下幾個(gè)問(wèn)題:①爆破效果不是很好,大塊率很多;②每次爆破的進(jìn)尺小,藥量大,③爆破產(chǎn)生的地震波不僅對(duì)圍巖的穩(wěn)定性有影響,還會(huì)對(duì)先行洞的二襯造成開(kāi)裂,監(jiān)測(cè)振速接近安全規(guī)程要求的臨界值。因此針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)爆破效果,對(duì)原有爆破方案進(jìn)行優(yōu)化。 對(duì)原有爆破參數(shù)進(jìn)行分析后,發(fā)現(xiàn)掏槽和光面孔的布置深度方式,炮孔間距和單孔藥量存在不合理性。優(yōu)化后的方案采用,上、中、下,三臺(tái)階循環(huán)爆破的方案。降低爆破施工中最大單段藥量。隧道圍巖等級(jí)為Ⅵ,故循環(huán)進(jìn)度沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整,仍為0.8~1.2m。除此之外還對(duì)掏槽孔深度和角度,炮眼間距和單孔藥量進(jìn)行了優(yōu)化。 優(yōu)化掏槽形式:掏槽孔仍采用復(fù)式楔形掏槽孔,第一層掏槽孔與掌子面的交角調(diào)整為70°,孔深為1.2m;第二層掏槽孔的深度仍保持不變,深度為1.5m。與掌子面的夾角為75°。優(yōu)化后掏槽布置圖如圖2。 上臺(tái)階輔助眼采用梅花和環(huán)形相結(jié)合的布孔方式。中、下臺(tái)階輔助眼排距適當(dāng)?shù)臏p小,炮眼數(shù)量隨著增多,故可以適當(dāng)?shù)販p少炮孔的單孔裝藥量。優(yōu)化后的炮眼布置圖如圖3所示,優(yōu)化后爆破參數(shù)表見(jiàn)表2。優(yōu)化后的炮孔采用反向裝藥。 采用優(yōu)化后的爆破方案進(jìn)行試驗(yàn)施工的爆破結(jié)果來(lái)看,取得了顯著的效果,原設(shè)計(jì)的循環(huán)進(jìn)尺不僅得到了保證,而且炮眼利用率達(dá)到90%以上,大塊率減小。同時(shí),炸藥單耗也減少了,爆破產(chǎn)生的地震波的振速得到了有效控制。隧道工作面平整,周邊輪廓成型效果好,減少了后期的處理,使施工進(jìn)度和經(jīng)濟(jì)效益也得到提高。 優(yōu)化前后方案的對(duì)比,可得:優(yōu)化方案比原施工方案多34個(gè)炮眼;炸藥量減少了31.4kg,炸藥單耗降低了26.03%;為進(jìn)一步證明優(yōu)化方案對(duì)減振的有效性,多次對(duì)爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè),先行洞中距離爆破點(diǎn)最近的二襯監(jiān)測(cè)點(diǎn)上的最大振速為4.07cm/s,降低了對(duì)先行洞二襯的擾動(dòng),降低了施工風(fēng)險(xiǎn)。 (1)本文通過(guò)對(duì)公路隧道開(kāi)挖的原爆破設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化,獲得了良好的光面爆破效果。保留了完整的周邊輪廓,碎石塊度符合運(yùn)輸要求,降低了爆破振動(dòng)速度,最終實(shí)現(xiàn)了降低隧道的返修率和返修成本的目的; (2)隧道施工過(guò)程中,爆破參數(shù)優(yōu)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,必須基于各種圍巖條件施工過(guò)程中的爆破測(cè)試及爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)。然后對(duì)爆破效果和振動(dòng)效應(yīng)進(jìn)行分析,及時(shí)對(duì)原有爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,保證公路隧道施工過(guò)程中的安全作業(yè)。使隧道開(kāi)挖獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 |
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