這里介紹一個關(guān)鍵中間體1的合成 原始合成路線: 第一批交貨后。接下來考慮到工藝的robust,成本,原材料供應,需要開發(fā)新的工藝。 第一步:suzuki 1,4-二氧六環(huán)做溶劑,會形成過氧化物,被ICH guideline歸類為有毒,水中的高溶解性導致難回收,所以考慮換掉它。經(jīng)過篩選,最終確定條件為:0.25 mol % Pd2dba3, 1 mol % X-Phos,1.5 equiv Cs2CO3, 2-MeTHF 回流4.5 h. 反應中如果加入TBAB相轉(zhuǎn)移催化劑,收率有所增加,并且原料可以一直保持消耗完畢. 最終,2.4kg 化合物2以85%收率,99.4wt%,99.38 LCAP交貨. 2. SNAr Reaction to Prepare 1 此SNAr反應,一開始采用7 eq 肼, 在異丙醇中65°C下進行. 但是發(fā)現(xiàn)原料4溶解放熱, 溫度升高到90°C,有安全隱患. 因為肼易燃,甚至在沒有氧氣的情況下都可以進行, 所以必須進行改進. 使用水做為溶劑,肼的水溶液會相對更實用,并且更安全. 反應溫度需要提高到100°C才能增加原料4的溶解度, 降低到80°C雖然結(jié)果一樣,但是反應時間延長(10h vs 4h). 由于產(chǎn)品1不溶解于水,溫度降低下來以后, 就可以高純度地拿到固體. 在暴露空氣的過程中,主要生成了雜質(zhì)5. 大概有2%, 并且在此結(jié)晶的過程中,5可以被完全除去. 改進以后, 以97%的收率, 99.6wt%, 100%LCAP的質(zhì)量交貨幾公斤. 在第二次交貨以后,就開始考慮商業(yè)化進程.重新優(yōu)化反應 首先交貨Pd殘留不穩(wěn)定(2-720ppm), 并且通過統(tǒng)計,22%生產(chǎn)API的費用都消耗在合成化合物1,幾千美元/1kg,需要更加便宜的工藝。 繼續(xù)分析發(fā)現(xiàn),合成1的52%費用用在了原料3. 它的大規(guī)模制備和分離難度比較大,于是開始開發(fā)新的偶聯(lián)試劑,化合物7被嘗試來替代原料3. 經(jīng)過優(yōu)化,確定條件如下: 反應中發(fā)現(xiàn)了雜質(zhì)9,原始工藝可以通過控制使用1.2eq的原料3來控制9的生成,但是使用7的時候,雜質(zhì) 9的生成不穩(wěn)定,不同批次間含量經(jīng)常變化。 研究雜質(zhì)9的形成,從而有控制它的方案。通過慢慢加入原料7,使用離線HPLC進行檢測雜質(zhì)9的生成。 檢測發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)9的生成是在反應末期,前期基本控制在很低水平??刂茖嶒灠l(fā)現(xiàn),把產(chǎn)品4投入到標準反應條件,可以高轉(zhuǎn)化率生成雜質(zhì)9.說明雜質(zhì)9的生成來源于產(chǎn)品4. 于是通過控制7的使用量,讓氯化物過量,9可以得到控制,延長反應時間也沒有問題。 小規(guī)模反應的時候,先將各種物料混合,再加熱到80°C,規(guī)模小的時候可以迅速達到80°C. 但是大規(guī)模生產(chǎn)的時候,加熱比較緩慢,為了研究傳熱影響, 花費3h緩慢加熱到80°C, 轉(zhuǎn)化率從99%掉到<75%, 并且有>25%的N-甲基吡唑生成, 可能在溫度比較低的時候,質(zhì)子化的速率大于偶聯(lián)速率. 確實,化合物7在標準條件或者沒有Pd的條件下,都會質(zhì)子解。 但是在標準偶聯(lián)條件下,沒有或者很少有質(zhì)子化產(chǎn)物,這說明提高溫度,偶聯(lián)速率就大大快于質(zhì)子化速率. 為了降低7的質(zhì)子解,將7加入到2和Pd的加熱的混合溶液。由于化合物7比較難溶于異丙醇/水,最終選擇加入7的漿液。室溫下,7在叔丁醇/水中是穩(wěn)定的,可以大于18h沒有變質(zhì)。 在開發(fā)好條件以后,就是工藝后處理問題了,分離純化4。反應結(jié)束以后,加入甲苯作為共溶劑,可以降低產(chǎn)品損失,又可以降低有機相的含水量。其中還有有一個重要的要求就是除Pd。兩次20%亞硫酸氫鈉洗滌,Pd可以穩(wěn)定在100ppm以下(100g規(guī)模)。公斤級生產(chǎn),洗完后加個活性碳處理保證控制在50ppm一下。最后,使用0.5 M KF溶液洗滌除去硼相關(guān)副產(chǎn)物,然后水洗除去鹽。 單獨使用異丙醇或者實用異丙醇/甲苯都會有較大的損失。叔丁醇/正庚烷效果較好,極大的降低了損失,并且除雜效果很好。根據(jù)溶解度曲線,使用30%比例的叔丁醇/正庚烷結(jié)晶。 由于有叔丁醇/甲苯置換為叔丁醇/正庚烷的過程,為了評估30%叔丁醇/正庚烷如果沒有完全達到比例對母液損失的影響,一系列30-50%的叔丁醇/正庚烷被用來進行結(jié)晶嘗試。研究發(fā)現(xiàn),在30-50%這個范圍內(nèi),4可以完全溶解,并且在降溫的時候結(jié)晶出來。 最后對花費進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)盡管多了一步制備硼化物7,但是制備1的費用降低了42%。這引起了合成API總費用8%的降低。經(jīng)過研發(fā),可以高效的供應化合物4. 學習思考:
原文:OPRD 2017 APSP 標題:Synthesis of Hydrazinyl-Pyridine Intermediate: Phase–AppropriateDelivery DOI:10.1021/acs.oprd.7b00172 后處理: Synthesis of 4 To a clean and dry 650 L glass lined reactor containing nitrogen sparging dip tube was charged 2-butanol (96 L, 6 L/kg). The solution was sparged by bubbling nitrogen through a dipstick in the solution for 2 h at 25 ± 5 °C with agitation. The sparging was discontinued and nitrogen sweep was initiated. Xphos palladacycle (315 g, 0.43 mol) was charged under nitrogen atmosphere, and heated the solution to 75–80 °C. 2,3 Difluoro 5-chloropyridine (16 kg, 107 mol) was then charged to the reactor. A slurry of lithium boranate salt 7 (31.54 kg crude, 18.92 kg corrected assay, 100 mol) in sparged 2butanol (25.6 L, 1.6 L/kg) and water (25.6 L, 1.6 L/kg) was added slowly through an addition vessel. The reaction mixture was cooled to 50 °C and 8 L/kg of toluene was charged. After addition of 20% sodium bisulfite solution (64 L, 4 L/kg, the mixture was stirred for 3 h. The insoluble particles were filtered and rinsed with 50% 2-butanol toluene (6.4 L, 0.4 V). The filtrate was charged in the reactor and maintained at 50 °C. The aqueous layer was separated and organic layer stirred with 20% sodium bisulfite solution (64 L, 4 L/kg) for 13 h at 50 °C. The aqueous layer was once more separated and the organic layer stirred with 0.5 M KF (64 L, 4 L/kg) for 30 min at 50 °C. Separated the lower aqueous layer and the organic layer was stirred with water (64 L, 4 L/kg) at 50 °C for 30 min. The aqueous layer was separated and the organic layer stirred with charcoal (1.6 Kg, 10 wt/wt %) for 1 h at 45–50 °C. The solution was filtered through celite and washed with (960 L, 15 L/kg) of THF. The filtrate was concentrated under vacuum at 50 °C until residual volume reaches to 2 L/kg. 2-Butanol (112 L, 7 L/kg) was charged and concentrated until residual volume reached 3 L/kg. n-Heptane (112 L, 7 L/kg) was charged and heated the contents to 90 °C. Stirred and maintained for 15 min followed by cooling to 20 °C in 3 h. The solid was filtered and washed the solid with 30% 2-butanol/n-heptane (32 L, 2 L/kg) and nheptane (32 L, 2 L/kg). The cake was dried under vacuum for 8 h at 40 °C. Batch 1: 13.7 kg isolated product; 98.6 LCAP, 20.0 ppm Pd. Batch 2: |
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