環(huán)保工程師 水解(酸化)處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。水解酸化工藝根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應時間較短的厭氧處理第一和第二階段,即在大量水解細菌、酸化菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,從而改善廢水的可生化性,為后續(xù)處理奠定良好基礎。目前,該工藝已在某水務某污水處理廠得到成功應用,并取得了良好的效果。 1、設計簡述本工程水解酸化池分為兩組,單組設計水量為2萬m3/d,設計平均停留時間為5h,最大流量下停留時間為3.54h,平面尺寸為48.85m×12.73m,由于施工設計等原因,有效容積為7327m3,實際平均停留時間為4.4h,最大流量下停留時間為3.12h,每池采用31套布水器,每池設計14套排泥管。 2、目前運行情況目前運行效果良好,COD去除率為57.62%,BOD5去除率為51.64%,SS去除率為85.9%,氨氮去除率為32.13%,總磷去除率為62.01%。 3、控制參數(shù)與影響因素結(jié)合某水務某污水處理廠的實際運行情況與相關的理論研究,水解酸化池的主要控制參數(shù)和影響因素包括污泥濃度、水力負荷、泥位控制等。 3.1污泥濃度 污泥濃度是水解酸化池的最重要的控制參數(shù)之一。水解池功能得以完成的重要條件之一是維持反應器內(nèi)高濃度的厭氧微生物(污泥)。由于污泥受到兩個方向的作用,即其本身在重力場下的沉淀作用,及污水從下而上運動造成的污泥上升運動,因此污泥與污水可充分接觸,達到良好的截留和水解酸化效果,目前污泥濃度控制在14g/l,污泥層厚度在3.7m—4.5m之間。一般建議污泥濃度控制在10-20g/l可達到良好效果。 3.2水力負荷 水力負荷主要體現(xiàn)在上升流速和配水方式的設計上,上升流速是設計水解酸化池的主要參數(shù),一般建議上升流速設計在0.5m/h-1.8m/h,目前運行上升流速在1.34m/h;配水方式采用小阻力配水,穿孔布水管每池31套,主管為DN200,長為11m,在管子兩側(cè)45°方向開孔,每管14個孔口,具體見圖1。在進行適當改造后,分枝狀形式的配水形式基本上達到了配水均勻的目的。 3.3泥位控制 目前水解酸化池實際運行中最主要控制參數(shù)是泥位控制。每池距池底0.8m處分別設計14根排泥管,管徑為DN200,每根排泥管均勻設置14個孔口,孔口形式見圖2,每根排泥管負擔44.4m2面積。水解酸化池排泥方式采用高水力負荷排泥,通過排泥以控制污泥面高度,高水力負荷時排泥的優(yōu)點是易于控制污泥面高度,可采用泥位計控制排泥,這樣系統(tǒng)的穩(wěn)定性比較好;缺點是高負荷時污泥層膨脹率較大,污泥濃度低,后續(xù)污泥濃縮負荷大,而排泥量不夠,則會造成污泥溢出,對后續(xù)工藝產(chǎn)生不良影響。而低水力負荷時排泥濃度高,污泥排放量少,提高污泥脫水效率。但后者缺點是對污泥層的控制不易掌握,排泥量過大會造成系統(tǒng)中污泥總量減少而影響處理效果。目前控制水解酸化池上清液在1.2m—2.0m,污泥齡在6d左右,可達到良好的處理效果。 4、運行結(jié)果分析與討論4.1設計中存在的問題 4.1.1布水方式 配水是否均勻是影響水解酸化效果的重要因素,設計采用上部管渠配水的分枝狀配水方式,由于水解池較長,前端水量大,上升流速可達2-3m/h,而末端水流較小,流速低,很難達到布水均勻效果。針對這一問題,對前端閥門進行改造,減少其進水,增大中部末端的水量,改造后布水均勻,處理效果有明顯提高。水解酸化池的配水均勻性問題在設計時應慎重考慮。 4.1.2排泥位置 設計排泥管設置在距池底0.8m處,由于池底部污泥濃度較高,可達20g/l左右,幾乎以顆粒形態(tài)存在,活性高,吸附水解酸化能力強;污泥層中上部污泥濃度低,主要以懸浮狀態(tài)存在,活性差,吸附能力弱。而實際排泥時排走的主要是活性強的污泥,而殘留系統(tǒng)的卻是活性較差的污泥,這樣排泥時處理效果會降低。因此設計中應盡量以污泥區(qū)的中上部為排泥點。 4.1.3排泥方式 目前排泥方式以開啟排泥閥門為主,每池14個,共28個閥門,排泥工作量大,不易操作,建議設計考慮采用幾組閥門合并設置電動閥門控制為宜。 4.2 處理效果分析 4.2.1水力停留時間對B/C的影響 結(jié)合表2水解酸化池出水后B/C有一定的提高,在水解酸化池液位為提升前B/C由0.333提高到0.404,當水解池液位提升后(停留時間增加0.2h)B/C由0.376降到0.375左右,說明停留時間增長,水解酸化池中消耗BOD5的微生物數(shù)量增多,反應器向厭氧反應的第三個階段進行,對于后續(xù)的生化處理產(chǎn)生不良影響。 4.2.2 NH3-N去除效果分析 (1) 水解酸化池去除氨氮機理分析 一般認為,污水進入水解酸化池后進行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比進水有所增加。而根據(jù)某水務某污水處理廠實際運行情況,水解酸化池水力停留時間在4.4h,污泥齡在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率達到42.34%,凱氏氮去除率為40.1%,總氮去除率為37.92%;具體分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用實現(xiàn),同化作用去除一般較少,通過計算去除率僅在10%左右,而一般硝化反硝化的條件也不具備,如溶解氧、水力停留時間等因素;因此必然存在另一種形式的去除氨氮的反應存在,初步分析可能存在厭氧氨氧化的現(xiàn)象,但需進一步的分析與研究。
(2) 水力停留時間對NH3-N去除效果的影響 延長水解酸化池水力停留時間后,其NH3-N去除效果略有降低,分析原因可能是水力停留時間增加,異養(yǎng)厭氧微生物數(shù)量增多,對可能存在的厭氧氨氧化菌形成競爭關系,導致厭氧氨氧化菌活性降低,去除氨氮效果下降。 4.2.3 水解酸化工藝對后續(xù)處理的影響 (1) 水解酸化池出水B/C值的提高,使得出水中溶解性的COD比例提高,同時反應器內(nèi)高的污泥濃度起到了良好的截留水解作用,在有機物通過時將其吸附截留,增加了有機物的停留時間,提高了難降解物質(zhì)和不易降解物質(zhì)的可降解性,消除了難降解物質(zhì)對后續(xù)生化處理的抑制性。 (2) 水解酸化池NH3-N去除率能穩(wěn)定達到32.13%,水解酸化池出水氨氮基本保證在20mg/l,降低了后續(xù)工藝的氨氮負荷,提高了出水的穩(wěn)定性。 (3) 水解酸化池水解后的溶解性COD和BOD5數(shù)量增多,可生化性強,利于后續(xù)好氧處理,后續(xù)需氧量也大大降低,氣水比保持在3.96:1,即可保證碳化和硝化的需氧量,降低了后續(xù)的運行費用。 (4) 水解酸化池在截留大量懸浮物和去除部分BOD5的同時,對污泥還有一定的水解率[5],通過某水務某污水處理廠長時間的運行發(fā)現(xiàn),水解酸化池理論產(chǎn)泥量在19044kg/d,而實際處理泥量在13974kg/d,根據(jù)計算污泥水解率約在26.6%;以體積計算,污泥水解率在28.4%,減輕了脫水機的運行負荷,同時降低了運行費用,由此可以看出水解酸化池57.62%的COD去除率,其中一部分通過剩余污泥進行排放,其他可能通過硫酸鹽還原、氫氣的產(chǎn)生等途徑降解。 4.2.4 水解酸化工藝的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性 從目前運行來看,水解酸化池抗沖擊負荷能力強,在進水COD為1110mg/l時,仍能保證出水在233mg/l,能起到非常好的緩沖作用;水解酸化池水力停留時間短,土建費用較低,而且運行費用低,無任何電耗,污泥水解率高,減少脫水機運行時間,降低能耗,因此水解酸化池的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性要遠遠超過其他預處理工藝。 5、結(jié)語(1) 水解酸化池COD平均去除率為57.62%,BOD5去除率為51.64%,SS去除率為85.9%,氨氮去除率為32.13%,總磷去除率為62.01%,B/C有一定程度的提高,降低后續(xù)工藝的能耗,同時對污泥還有一定的水解作用,因此能達到良好的強化預處理作用。 (2) 水解酸化池有較高的穩(wěn)定性,抗沖擊負荷能力強,保證后續(xù)工藝的穩(wěn)定性。而且運行成本低,值得進一步推廣應用。 (3) 水解酸化池對氨氮有一定的去除效果,去除率平均在32.13%,可能存在厭氧氨氧化的現(xiàn)象,但需要進一步的研究分析。 (4) 在工程放大問題上,水解酸化池如何提供良好的布水方式以及排泥方式,還需要進一步的工程驗證和模擬試驗研究。水力停留時間對水解酸化池的影響明顯,需進一步的對水解酸化池的水力停留時間進行深入細致的研究,以期確定最佳的水力停留時間。
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