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特高壓荊門站變壓器冷卻器全停分析及改進(jìn)

 電氣技術(shù)雜志社 2020-11-18

國網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司的研究人員張勇,在2018年第1期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,通過對1000千伏荊門特高壓站變壓器冷卻器控制回路的分析,針對現(xiàn)場運(yùn)行過程中冷卻器控制回路接觸器線圈燒毀導(dǎo)致冷卻器全停的事件,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

隨著我國電網(wǎng)的快速發(fā)展,超特高壓變壓器的容量也在不斷增加,對于樞紐變電站而言,變壓器是電網(wǎng)的核心設(shè)備,其冷卻系統(tǒng)能否正常工作直接關(guān)系到變壓器的安全穩(wěn)定運(yùn)行及使用壽命。

冷卻系統(tǒng)的故障分為機(jī)械故障和電氣故障,機(jī)械故障包括風(fēng)扇電機(jī)和潛油泵本體的軸承繞組的損壞、風(fēng)扇葉片的變形等;電氣故障有電源消失、控制回路的元件損壞、接點(diǎn)接觸不良、接觸器線圈燒毀等。由于接觸器長期通電運(yùn)行,極易導(dǎo)致接觸器線圈燒毀從而使控制回路短路,造成控制回路的跳閘,這也是變壓器冷卻系統(tǒng)常見故障之一。

變壓器冷卻器控制系統(tǒng)

1.1  PLC冷卻器控制系統(tǒng)

傳統(tǒng)的變壓器冷卻器控制系統(tǒng)主要采用繼電器和接觸器方式來實現(xiàn),導(dǎo)致接線復(fù)雜、可靠性低、不便維護(hù)。隨著計算機(jī)和通信技術(shù)的發(fā)展,PLC由于編程簡單、維護(hù)方便、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),其在工業(yè)自動控制領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。

PLC應(yīng)用在變壓器的冷卻器控制系統(tǒng),取代了傳統(tǒng)的繼電器簡單邏輯控制,簡化了二次回路接線,能夠?qū)崿F(xiàn)更復(fù)雜靈活的控制方式。PLC依據(jù)變壓器油面溫度、繞組溫度、負(fù)載率進(jìn)行相應(yīng)冷卻器組數(shù)的投切,其原理如下圖1所示:

1 PLC冷卻器控制系統(tǒng)

PLC主要由輸入模塊、CPU、輸出模塊組成;當(dāng)油面或繞組溫度計達(dá)到相應(yīng)的溫度,POP111-14PW121-24接點(diǎn)閉合, CPU按照相應(yīng)的接點(diǎn)輸入和測得的負(fù)荷電流進(jìn)行邏輯運(yùn)算,輸出部分接入冷卻器控制回路,實現(xiàn)對冷卻器的控制;K01為油流繼電器的輔助觸點(diǎn),當(dāng)冷卻器運(yùn)行時,油流速度達(dá)到設(shè)定值,接點(diǎn)11-14閉合;PLC電源作為PLC的工作電源,一般為直流24V,負(fù)載電源由負(fù)載回路所需的電源提供。

1.2  冷卻器控制回路分析

1000千伏荊門特高壓站變壓器采用三相分體結(jié)構(gòu),冷卻系統(tǒng)采用強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷方式,每相冷卻系統(tǒng)配備八組冷卻器,每組冷卻器包括三臺風(fēng)機(jī)和一臺潛油泵,冷卻器控制回路原理(以#1主變B相第八組冷卻器為例)如下圖2所示:

2 冷卻器控制回路

由圖2可知,電源I、電源II來自站用電兩條獨(dú)立的400V母線,經(jīng)過電源切換回路,作為冷卻器系統(tǒng)主回路和控制回路的電源,電源I和電源II互為備用電源,電源I作為工作電源、電源II作為備用電源,當(dāng)工作電源故障時自動切至備用電源,工作電源恢復(fù)后自動切回工作電源,保證了供電的可靠性。

Q6為冷卻器控制回路電源空開,8QB、8QF18QF2、8QF3分別為冷卻器主回路的油泵電機(jī)電源空開和風(fēng)機(jī)電源空開,13-14接點(diǎn)為相應(yīng)空開的輔助觸點(diǎn),S8為自動手動切換把手,正常運(yùn)行時空開全部合上,S8把手打至自動狀態(tài),S87~14接點(diǎn)斷開;當(dāng)PLC輸出使得控制回路導(dǎo)通,接觸器8KMB、8KMF1、8KMF28KMF3得電,主回路相應(yīng)的常開輔助觸點(diǎn)閉合,潛油泵和風(fēng)機(jī)得電運(yùn)行。

事件情況

2.1  事件經(jīng)過

2017626日,荊門站監(jiān)控系統(tǒng)后臺報“#1主變B相冷卻器交流控制電源故障“#1主變B相冷卻器退出異常告警信號,現(xiàn)場檢查#1主變B相冷卻器全停,打開#1主變B相冷卻器控制柜發(fā)現(xiàn)“Q6冷卻器控制電源空開跳閘,潛油泵接觸器8KMB冒煙燒壞,運(yùn)維人員斷開第八組冷卻器主回路空開,合上Q6后,冷卻器恢復(fù)正常運(yùn)行。

2.2  事件分析

如圖1所示,當(dāng)潛油泵接觸器8KMB線圈短路后,由于8QB空開處于投入狀態(tài),其13、14號輔助點(diǎn)仍處于接通狀態(tài),短路電流流經(jīng)冷卻器的控制電源空開Q6,導(dǎo)致Q6跳閘,而B相的所有八組冷卻器均作為Q6的負(fù)載,Q6空開跳開不能為冷卻器控制回路提供電源,導(dǎo)致B相冷卻器全停。

根據(jù)電力變壓器運(yùn)行規(guī)程:冷卻系統(tǒng)故障切除全部冷卻器時,運(yùn)行持續(xù)時間不超過60分鐘,帶額定負(fù)荷運(yùn)行不允許超過30分鐘;當(dāng)油溫或繞組溫度報警后,持續(xù)運(yùn)行時間不得超過20分鐘。若運(yùn)檢人員處理不及時,容易對變壓器的絕緣造成損害,影響變壓器的使用壽命,對于冷卻器全停投跳閘的變電站,冷卻器全停導(dǎo)致變壓器跳閘,則影響了供電的可靠性。

改進(jìn)措施

3.1  PCATSE及切換回路原理

ATSE即雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān),其作用是將一個或多個負(fù)載電路從一路電源轉(zhuǎn)換至另一路電源,可以實現(xiàn)對重要負(fù)載的連續(xù)供電,其主要分為兩個級別:PC級和CB級,PCATSE:只具備雙電源切換功能,不能夠開斷短路電流;CBATSE:既能夠?qū)崿F(xiàn)雙電源切換,亦可開斷短路電流。

PCATSE可靠性高于CBATSE,現(xiàn)PCATSE已發(fā)展至一體式自動轉(zhuǎn)換開關(guān),該類開關(guān)體積小結(jié)構(gòu)簡單,可實現(xiàn)失壓、欠壓、斷相保護(hù)等功能,且產(chǎn)品可靠性高,切換時間短。PCATSE切換原理如下圖3所示:

3  PCATSE切換回路原理

由圖3可知,電源I作為主電源,電源II作為備用電源,正常情況下K1閉合、K2斷開、K3閉合,若電源I發(fā)生故障或消失,PCATSE檢測到A1-N1無電壓,控制器動作使K1斷開、K2閉合,負(fù)載由電源II供電,實現(xiàn)了對負(fù)載的連續(xù)供電。若負(fù)載短路或者過載導(dǎo)致K3跳閘,ATSE不進(jìn)行切換。

3.2  改進(jìn)回路

1~7組冷卻器控制回路接線不變,選取第八組冷卻器做為備用冷卻器,將PCATSE和熔斷器應(yīng)用于冷卻器控制回路如下圖4所示:

改進(jìn)的冷卻器控制回路

由圖4可知,正常運(yùn)行時,Q6K1閉合,冷卻器的投入依據(jù)PLC程序采集到的變壓器溫度和負(fù)荷進(jìn)行自動投切。當(dāng)1~7組冷卻器控制回路的接觸器線圈短路導(dǎo)致Q6跳閘,1~7組冷卻器控制回路電源消失,ATSE檢測到A1-N1無電壓,控制器將使得K2閉合,非故障冷卻器為第八組冷卻器,此時第八組冷卻器控制回路電源經(jīng)K2供電,同時Q6的輔助觸點(diǎn)接入PLC輸入模塊,程序判定Q6跳閘,PLC輸出使第八組冷卻器控制回路導(dǎo)通,第八組冷卻器能夠正常運(yùn)行,避免了Q6跳閘導(dǎo)致全部8組冷卻器控制回路電源失電。

正常運(yùn)行中,若第八組冷卻器控制回路線圈短路,則FU熔斷,此時ATSE不進(jìn)行電源切換,K2處于斷開狀態(tài),而1~7組冷卻器控制回路不受影響仍能正常工作,此時PLC依據(jù)FU熔斷器的輔助觸點(diǎn)動作,進(jìn)入相應(yīng)的子程序?qū)崿F(xiàn)1~7組冷卻器自動投切。

對于1~7組冷卻器的控制回路,不必在每組控制路里裝設(shè)熔斷器和ATSE,否則使得二次接線復(fù)雜,設(shè)備成本增加,不便運(yùn)行維護(hù)。裝設(shè)熔斷器和PCATSE的數(shù)量根據(jù)變電站正常運(yùn)行時變壓器需要投入的冷卻器組數(shù)而定,由于荊門站正常運(yùn)行時變壓器負(fù)荷較小,每相變壓器運(yùn)行的冷卻器組數(shù)為一臺,因此只需安裝一臺PCATSE和熔斷器作為備用冷卻器的電源切換回路,已能滿足實際的需求。

結(jié)論

本文將PCATSE和熔斷器配合應(yīng)用于變壓器冷卻器的控制回路,改進(jìn)回路簡單可靠,當(dāng)有接觸器線圈燒毀導(dǎo)致冷卻器停止運(yùn)行時,改進(jìn)回路能自動切換至備用冷卻器而不會出現(xiàn)冷卻器全停,冷卻器控制回路故障時至少有一組冷卻器仍能正常運(yùn)行,同時也為運(yùn)維人員查找處理故障提供了足夠的時間,保證了變壓器的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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