本文對(duì)靜電除塵和電袋除塵這兩種目前應(yīng)用較為廣泛的除塵技術(shù)進(jìn)行了對(duì)比研究,對(duì)靜電除塵及所用高頻直流電源進(jìn)行了詳細(xì)闡述,就工作機(jī)理、除塵效率和節(jié)能效果等進(jìn)行了分析研究,并給出了電袋除塵機(jī)理和優(yōu)勢(shì),分析了其工作特點(diǎn)。根據(jù)華能汕頭電廠采用的兩種除塵方式的實(shí)際效果進(jìn)行分析比較,得到其具有的不同優(yōu)勢(shì)。 燃煤火力發(fā)電是我國的主要電力供應(yīng)模式,煙塵的排放會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。2012年1月1日起實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求:2014年7月1日起現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐煙塵排放濃度≤30mg/m3,重點(diǎn)地區(qū)≤20mg/m3?;鹆Πl(fā)電廠在競(jìng)爭(zhēng)日益激勵(lì)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,不僅要考慮產(chǎn)出,也要考慮投入,以盡量少的資源投入和環(huán)境代價(jià)實(shí)現(xiàn)盡可能大的產(chǎn)出,切實(shí)做到節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。高效節(jié)能的火力發(fā)電廠除塵設(shè)備已經(jīng)直接影響到人民群眾的日常生活,而且關(guān)乎到能源工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本文詳細(xì)分析了靜電除塵和電袋除塵這兩種主要除塵方式的優(yōu)劣,并給出了應(yīng)用實(shí)例加以分析。 1、靜電除塵 靜電除塵是在接有直流高壓電的陰極與陽極板之間電場(chǎng)通過煙塵氣體,電離煙塵氣體。負(fù)電氣體離子向陽板運(yùn)動(dòng)過程中與煙塵結(jié)合使其帶負(fù)電向陽極運(yùn)動(dòng)并沉積于陽極板上??煽毓桦娫词潜容^傳統(tǒng)的靜電除塵方式,通過變壓器將工頻交流電升壓然后半控整流,這種方式輸出脈動(dòng)較大,由于輸出電壓的峰值不能高于擊穿電壓,所以輸出電壓平均值比擊穿電壓低。 隨著全控型功率器件的發(fā)展,尤其是高壓大電流的IGBT快速發(fā)展,電除塵器高頻電源得到極大發(fā)展,成為具有新一代優(yōu)異性能的電除塵器供電裝置。電除塵器高頻電源采用逆變方式,可提供脈沖寬度為微秒級(jí)的電流脈沖給電除塵器供電,是開關(guān)頻率高輸出電壓脈動(dòng)小的直流電,輸出電壓平均值高于可控硅電源,具有更大的電場(chǎng)強(qiáng)度,更高的粒子荷電量和更高的除塵效率,可減少煙塵排放40%~70%,并且可減少電除塵器供電功率50%~80%。高頻電源的火花控制特性好,在火花放電嚴(yán)重的場(chǎng)合,可控硅為半控功率器件,會(huì)縮小其導(dǎo)通角,使得電源輸出功率下降,而高頻電源在幾個(gè)開關(guān)周期內(nèi)能恢復(fù)供電,保證了輸出功率。另外,高頻電源根據(jù)電除塵器的工況可提供較為合適的輸出電壓;高頻電源的效率通常能達(dá)到90%以上;高頻電源由于采用高頻變壓器,具有體積小重量輕的特點(diǎn),可高度集成,重量僅為工頻電源的1/4;高頻電源輔助設(shè)備少,安裝方便,節(jié)省了費(fèi)用;高頻電源采用三相交流供電,無缺相損耗,對(duì)電網(wǎng)影響小。高頻電源目前有兩種形式,一種是PWM關(guān)高頻電源,一種使用串聯(lián)諧振電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的高頻電源。 串聯(lián)諧振高頻電源是將PWM移相控制與諧振變換控制相結(jié)合,通過兩橋臂之間移相角的控制來調(diào)節(jié)輸出電壓,通過恒頻控制實(shí)現(xiàn)功率開關(guān)管的零電壓零電流軟開關(guān),大大減小了開關(guān)損耗和噪聲干擾,實(shí)現(xiàn)較高的開關(guān)頻率,并具有類似恒流源的特性,能有效抑制除塵電場(chǎng)火花的大電流沖擊,并快速熄滅火花并恢復(fù)電場(chǎng)的能量。 串聯(lián)諧振高頻電源電路如圖1所示。其中,Uc1為電容C1的端電壓,由電網(wǎng)經(jīng)三相全橋整流得到,Q1~Q4組成全橋逆變電路,Cr為諧振電容與變壓器分布電容折合到變壓器原邊的等效電容,Lr為諧振電感與變壓器漏感串聯(lián)得到的等效電感。整個(gè)電路的諧振頻: 當(dāng)開關(guān)頻率f 與諧振頻率fr 相等時(shí),得到最大諧振峰值電壓,輸出功率達(dá)到最大。 Q1與Q2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位相差180°,中間有死區(qū);Q3和Q4之間相差也是180°,中間有死區(qū)。只有在Q1、Q4同時(shí)導(dǎo)通或Q2、Q3同時(shí)導(dǎo)通時(shí),逆變器橋才能通過變壓器向副邊傳遞能量。通過改變移相角,就可以改變Q1、Q4及Q2、Q3的導(dǎo)通時(shí)間,通過調(diào)整這2組驅(qū)動(dòng)信號(hào)脈沖之間的相位移θ ,就可以改變輸出功率。由于Q3和Q4相對(duì)于Q1和Q2先通斷,所以Q3和Q4為超前臂,Q1和Q2為滯后臂。 僅通過高頻變壓器實(shí)現(xiàn)的電壓抬升是不足以滿足電除塵的電壓等級(jí)要求,因此需要進(jìn)行整流電路的電壓抬升。為串級(jí)倍壓整流電路。圖2為變壓器倍壓整流電路,整流電路所用二極管一般為高壓硅堆。 2、電袋除塵 除了靜電除塵器外,布袋除塵器也是應(yīng)用較為廣泛的高效除塵器[2]。布袋除塵器的優(yōu)點(diǎn):除塵效率高,出口排放能達(dá)到30mg/Nm3左右; 通過濾料提高處理細(xì)微煙塵的能力;適于凈化帶有火花的煙塵氣體;除塵效率與運(yùn)行時(shí)間成正比關(guān)系。布袋除塵器的缺點(diǎn):運(yùn)行阻力大,容易造成布袋堵塞,導(dǎo)致縮短使用壽命,因此需要吸風(fēng)機(jī);吸風(fēng)機(jī)功率較大,能耗高;更換濾袋導(dǎo)致使用成本提高,增加了工作量;濾料和濾袋大多不能經(jīng)受高溫?zé)煔狻?/p> 將電除塵器與布袋除塵器結(jié)合起來的電袋除塵器能有效解決其局限性,如圖3 所示。電袋除塵器工作原理:煙塵氣體在氣流分布板的作用下均勻進(jìn)入除塵器,電場(chǎng)使煙塵大部分帶負(fù)電荷,并在電場(chǎng)力作用下向陽極移動(dòng)并沉積于陽極板上,經(jīng)過電除塵處理后含有少量煙塵的煙氣少部分通過多孔板進(jìn)入濾袋收塵區(qū),其余大部分煙氣向下部,然后由下而上進(jìn)入布袋除塵區(qū),煙塵被滯留在濾袋表面上,經(jīng)過兩次除塵的純凈煙氣經(jīng)提升閥進(jìn)入煙道排出。電袋除塵提高了除塵效率,進(jìn)一步降低了發(fā)電廠除塵成本。因此,電袋除塵器對(duì)于發(fā)電廠除塵器改造意義重大,而且和脫硫技術(shù)相結(jié)合可以提高脫硫效率。 電袋除塵方式相對(duì)其它方式有如下特點(diǎn): (1)電袋除塵器效率高且穩(wěn)定。電袋復(fù)合除塵器發(fā)揮了布袋除塵器對(duì)煙塵特性適應(yīng)范圍廣泛的特點(diǎn),不再受煙氣煙塵特性變化的影響,含塵煙氣先經(jīng)電除塵器除去大部分煙塵,再由布袋除塵器除去煙氣中殘余的微細(xì)煙塵,即彌補(bǔ)了電除塵器除微細(xì)煙塵效果不高的缺陷,又降低了布袋除塵器的壓力,提高了煙塵的凈化效率。 (2)與純布袋除塵器相比,在運(yùn)行過程中電袋除塵器運(yùn)行阻力低,由于前方靜電除塵器,大部分煙塵在到達(dá)布袋除塵器以前已被清除,袋除塵煙塵負(fù)荷低,壓力損失小,并且荷電煙塵改變了濾袋粉餅結(jié)構(gòu),煙塵之間排列蓬松有序、透氣性好,使濾袋阻力變小,因而可以選擇較長的清灰周期和較低的噴吹壓力。 (3)電袋除塵器運(yùn)維費(fèi)用低,電袋復(fù)合除塵器結(jié)構(gòu)緊湊,電除塵單元除去了大部分的煙塵,大幅降低了濾袋負(fù)荷,因而可以選擇較高的過濾風(fēng)速,濾袋除塵區(qū)中,濾袋數(shù)量少,減少了布袋收塵部分的成本和延長了濾袋的使用壽命,從而降低了濾袋的更換維護(hù)費(fèi)用。降低了運(yùn)行阻力并節(jié)省了引風(fēng)機(jī)的電耗。清灰周期比一般除塵器大幅延長,節(jié)省壓縮空氣消耗量,減少空壓機(jī)的電耗費(fèi)用。 3、應(yīng)用實(shí)例 以華能汕頭電廠除塵改造作為實(shí)例對(duì)電袋除塵與采用高頻電源的靜電除塵進(jìn)行比較。華能汕頭電廠#1、#2機(jī)組爐除塵器原配套兩臺(tái)雙室四電場(chǎng)臥式除塵器,設(shè)計(jì)除塵效率≥99.2%,極板型式為大C型板,極線型式全部為螺旋線,出口設(shè)槽極板,振打方式全部采用側(cè)部饒臂錘振打;其一、二、三、四電場(chǎng)高壓供電和整流變壓器;工程于1995年底通過168h滿負(fù)荷試運(yùn),1996年完成性能考核試驗(yàn)工作。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,采用電袋除塵方式進(jìn)行除塵改造,電袋除塵器方案陰陽極振打方式為頂部電磁振打。華能汕頭電廠#3機(jī)組為600MW機(jī)組,機(jī)組采用兩臺(tái)靜電除塵器,每臺(tái)除塵器為二通道四電場(chǎng)結(jié)構(gòu),以機(jī)組負(fù)荷的測(cè)量值作為閉環(huán)反饋控制信號(hào)。本體及電控系統(tǒng)設(shè)備均由福建龍凈生產(chǎn),機(jī)組于2005年09月投入運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,改造工程對(duì)電除塵器第一和第二電場(chǎng)工頻整流電源進(jìn)行改造,更換為高頻高壓電源,同時(shí)對(duì)振打及加熱控制系統(tǒng)整合,通過改造以達(dá)到降低除塵器耗電率、降低煙塵排放的目的。具體數(shù)據(jù)如表1所示。從表中,可以得到電袋除塵在除塵效率和漏風(fēng)率上優(yōu)于靜電除塵,靜電除塵在風(fēng)阻和節(jié)能方面優(yōu)于電袋除塵。 4、結(jié)束語 本文重點(diǎn)分析了靜電除塵和電袋復(fù)合除塵兩種除塵方式的工作機(jī)理、除塵效果。說明了在靜電除塵方式中,高頻電源相對(duì)傳統(tǒng)可控硅電源的優(yōu)勢(shì),給出了其電路結(jié)構(gòu)和工作機(jī)理。給出了電袋復(fù)合式除塵方式相對(duì)其它方式的特點(diǎn)。通過華能汕頭電廠的兩種除塵改造的應(yīng)用實(shí)例加以分析,對(duì)比得到了兩種除塵方式的優(yōu)缺點(diǎn)。 編輯:張偉 |
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