盡管許多攪拌站選擇了面積合適的除塵器,除塵效果仍然不好。有些是安裝了除塵器后,稱量斗產(chǎn)生負(fù)壓,影響粉料稱量的精確度;有些是使用了沒有多久,除塵效果就變得很差。應(yīng)用方案也是一個很重要的問題。 1、關(guān)于稱量斗產(chǎn)生負(fù)壓的問題 經(jīng)過技術(shù)分析和現(xiàn)場試驗,筆者認(rèn)為出現(xiàn)這些問題最根本的原因是:攪拌主機和稱量斗這兩個密閉的空間,由于無空氣來源,當(dāng)抽風(fēng)機工作時,其內(nèi)部空氣只能被單向地抽出,因此產(chǎn)生負(fù)壓。如果選用較小的抽風(fēng)機,由于吸力太小,又不能足以將主機和稱量斗的含塵空氣抽出。增加一個補氣孔可以解決以上問題。當(dāng)引風(fēng)機工作時,干凈空氣從補氣孔進入,稱量斗的含塵空氣被引風(fēng)機吸入除塵室過濾后排出,空氣形成對流,這樣就不再會產(chǎn)生負(fù)壓問題了。具體操作如下: 2、關(guān)于稱量斗產(chǎn)生正壓的問題 同樣在主機上安裝補氣孔。在主機的上面開一個φ200的孔,焊接一段帶法蘭的φ200×80的短管子,連結(jié)一個φ200×400帶彎頭的管子,頭部用卡箍固定一個濾布套即可。在補氣孔安裝的平面上,其位置是離含塵空氣排放口越遠(yuǎn),參與循環(huán)的內(nèi)部空間就大,除塵效果就越好。以上兩種方案經(jīng)過實例采用后效果都非常好。 3、除塵效果減弱的問題 許多用戶為了方便和節(jié)省成本,直接將攪拌主機的引風(fēng)管接在除塵器集塵料斗的下方。由于風(fēng)機的吸力,脈沖吹落的灰塵無法沉降到底部并流向主機,使濾芯始終處于灰塵的包圍之中,灰塵沒有沉降的過程,大大降低了除塵器的工作效率。解決的方法是在集塵料斗底部安裝一個蝶閥,除塵器工作時關(guān)閉,所有的引風(fēng)管都接在集塵料斗側(cè)面法蘭上,為脈沖吹落的灰塵提供沉降的空間,避免濾芯的二次污染。根據(jù)實際情況,每班或4~5個小時定期打開蝶閥清理出收集來的粉塵。也可以安裝一個由混凝土站軟件操作系統(tǒng)自動控制的氣動蝶閥,定期打開,將粉塵排放到攪拌主機中,減輕勞動強度。
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