王維 張志健劉全勝 黎金芳 (方大特鋼科技股份有限公司)
摘 要對(duì)方大特鋼1#高爐降料面炸瘤生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。分析結(jié)瘤的原因,并指出了處理過(guò)程的成功與不足,以便吸取結(jié)瘤處理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 關(guān)鍵詞高爐 炸瘤 處理 預(yù)防
1 前言 方大特鋼1#高爐有效爐容1050m3,自2006年10月1日投產(chǎn)以來(lái),一直穩(wěn)定順行,各項(xiàng)指標(biāo)均保持在較好水平。2015年2月24日開(kāi)始,爐況難行,爐缸不活,風(fēng)口不均,上部調(diào)劑效果不理想,恢復(fù)困難。3月5日利用休風(fēng)堵風(fēng)口機(jī)會(huì),觀察發(fā)現(xiàn)料面不規(guī)整,8#—16#風(fēng)口上方有結(jié)厚現(xiàn)象,雖采取洗爐、開(kāi)邊緣等措施爐況基本穩(wěn)定,但始終無(wú)法強(qiáng)化生產(chǎn),高爐燃料比大幅上升,各指標(biāo)大幅下行,結(jié)厚前后指標(biāo)對(duì)比如表1。為進(jìn)一步強(qiáng)化1#高爐生產(chǎn)水平及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),確保鐵廠生產(chǎn)任務(wù)及各項(xiàng)指標(biāo)完成,定于2015年3月25日—3月29日(包括恢復(fù)時(shí)間)對(duì)1#高爐進(jìn)行爐墻炸瘤處理。 表1 結(jié)厚前后1#高爐各參數(shù)及指標(biāo)對(duì)比
2 高爐結(jié)瘤的處理及原因分析 2.1降料面過(guò)程 3月24日晚班開(kāi)始改全焦冶煉(焦負(fù)3.06),每批料帶200kg螢石以洗刷爐墻并改善渣鐵流動(dòng)性,槽下101皮帶打水裝制恢復(fù),利于休風(fēng)料焦炭打水降頂溫。23:08開(kāi)始下休風(fēng)料(休風(fēng)料的安排見(jiàn)表2),通過(guò)爐頂打水、風(fēng)量控制休風(fēng)料下料等方法控制頂溫不超過(guò)400℃,達(dá)到空料線的目的(風(fēng)量、頂溫的控制見(jiàn)表3);同時(shí)安排專(zhuān)人每小時(shí)取爐頂煤氣進(jìn)行分析。本次空料線操作較為順利,頂溫均控制在400℃以?xún)?nèi),于3月25日3:10退出TRT,5:17切煤氣,5:30左右休風(fēng),實(shí)現(xiàn)全程煤氣回收,整個(gè)過(guò)程約6h30min,空出料線,雷達(dá)探尺測(cè)得約17.2m。 表2 休風(fēng)料
表3 空料線過(guò)程中風(fēng)量、風(fēng)壓、頂溫的控制
2.2炸瘤過(guò)程 休風(fēng)后所有風(fēng)口均用炮泥堵好,4h后開(kāi)始降低高爐冷卻水壓。采用爐身結(jié)厚部位開(kāi)孔進(jìn)行探瘤爆破,由于爐頂一直冒白煙無(wú)法觀察爐內(nèi)結(jié)厚情況,遂根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)分別將第7層10#冷卻板、第11-12層11#冷卻板、第12層12#冷卻板燒損開(kāi)孔,及在第19段18#冷卻壁、第22段14#冷卻壁和21#冷卻壁安裝螺絲孔處開(kāi)孔,采取邊開(kāi)孔邊爆破邊觀察的方式進(jìn)行,共計(jì)處理時(shí)間41h38min。 本次1#高爐結(jié)厚呈層狀分布:22段(爐喉鋼磚下約3m左右)沿8#~16#風(fēng)口圓周部位結(jié)一凸臺(tái),結(jié)厚約1.0~2.0m,將此結(jié)厚物炸掉后,從12層12#冷卻板開(kāi)孔處檢查發(fā)現(xiàn)沿7#~9#風(fēng)口圓周向下部位有1.0~1.5m左右的結(jié)厚物,逐步燒損11層、12層11#冷卻板及7層10#冷卻板開(kāi)孔炸瘤。圖1是第12層12#冷卻板處所拍爐內(nèi)結(jié)瘤熱態(tài)和冷態(tài)圖(厚度約1~1.5m)。 2.3結(jié)瘤的原因 2.3.1入爐原料的堿負(fù)荷與鋅負(fù)荷偏高 1#高爐入爐堿金屬與鋅含量自2014年11月下旬開(kāi)始有較大幅度的升高,堿負(fù)荷在3-4kg/t,處于中上限水平;鋅負(fù)荷高于1.10kg/t,有時(shí)達(dá)到2.0kg/t,大大超出正常范圍。當(dāng)高爐入爐堿金屬和鋅負(fù)荷偏高時(shí),堿金屬化合物沉積在固體物料表面,生成一些低熔點(diǎn)化合物,引起爐料過(guò)早燒結(jié)軟化,導(dǎo)致?tīng)t溫波動(dòng)時(shí)粘結(jié)在爐墻上,形成結(jié)厚或結(jié)瘤,而鋅的揮發(fā)溫度低,氣態(tài)鋅在上升過(guò)程中遇到粉焦或粉礦并降溫變?yōu)閆nO黏附于爐墻上,容易形成高爐上部或中上部結(jié)厚、結(jié)瘤。炸瘤后取爐內(nèi)結(jié)瘤物與粘結(jié)物化驗(yàn)成分見(jiàn)表4,可以看出入爐原料有害元素含量高是此次結(jié)瘤的主要原因。 表4 爐內(nèi)粘結(jié)物與結(jié)瘤物主要成分,%
2.3.2機(jī)燒堿度波動(dòng)大 2月24日-2月25日入爐機(jī)燒堿度由1.80突然升高至2.10,導(dǎo)致?tīng)t況失常,最終發(fā)展為連續(xù)性懸料,恢復(fù)過(guò)程中又產(chǎn)生邊緣管道,造成煤氣流分布與熱制度失常。高爐出現(xiàn)管道后高溫煤氣未經(jīng)過(guò)充分的熱交換就到達(dá)高爐上部區(qū)域,將沒(méi)還原的礦石軟化,軟熔爐料將凝固,在邊緣時(shí)就會(huì)形成結(jié)厚,處理不及時(shí)則發(fā)展為結(jié)瘤。 2.3.3操作制度影響 1#高爐為了降低消耗,長(zhǎng)期以來(lái)采用大礦角,且礦焦角差大,導(dǎo)致邊緣過(guò)重,在原料堿金屬高的情況下?tīng)t墻易粘結(jié)。 2.3.4爐役后期爐型不規(guī)整 1#高爐處于爐齡后期,經(jīng)常需使用鈦礦護(hù)爐,操作爐型產(chǎn)生了一定的變化,在爐況波動(dòng)時(shí),比較容易產(chǎn)生布料不均,從而導(dǎo)致偏行引起結(jié)厚。 3 爐況的恢復(fù) 3月26日中班在炸完最后一處瘤后,采取靜態(tài)裝料方式進(jìn)行, 23:00料線填至5~6m,開(kāi)始送風(fēng)。為使復(fù)風(fēng)的順利進(jìn)行,集中堵6#-15#風(fēng)口,同時(shí)采取單鐵口出鐵的方式進(jìn)行,選定無(wú)結(jié)厚部位的北鐵口出鐵恢復(fù)爐況,并視情況逐步打開(kāi)風(fēng)口和恢復(fù)南鐵口出鐵。考慮到結(jié)厚物進(jìn)入爐缸以及計(jì)劃休風(fēng)后爐缸熱量不足,復(fù)風(fēng)料的安排如表5。 表5 復(fù)風(fēng)料安排
復(fù)風(fēng)初期裝制上采取單環(huán)恢復(fù)爐況,煤氣利用率差,且檢修時(shí)間由于部分原因超時(shí),休風(fēng)時(shí)所加凈焦基本燒盡,加上炸下結(jié)厚物堆積在下部,爐缸熱量不足,給爐況的恢復(fù)帶來(lái)了一定的困難。3月27日夜班恢復(fù)期間高爐不受風(fēng)、難行,鐵水熱量差,冷渣冷鐵難流,加風(fēng)進(jìn)程緩慢,共計(jì)坐料兩次。早班隨著凈焦到達(dá)爐缸,熱量有所好轉(zhuǎn),逐加風(fēng)并擴(kuò)礦批至25t,焦負(fù)2.94,同時(shí)改多環(huán)布料改善煤氣利用;隨著風(fēng)口的逐步打開(kāi),3月28日擴(kuò)礦至28t,焦負(fù)3.79,并恢復(fù)南鐵口出鐵;3月29日擴(kuò)礦至30t,焦負(fù)4.5。目前1#高爐煤氣分布日趨合理,爐缸熱狀態(tài)良好,各項(xiàng)指標(biāo)全面恢復(fù)到正常水平。 4 本次處理的成功與不足 4.1成功之處 (1)本次炸瘤對(duì)高爐本體內(nèi)型及設(shè)備均無(wú)損壞,炸瘤效果總體上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。 (2)休風(fēng)、復(fù)風(fēng)方案制定較為詳細(xì),炸瘤后爐況恢復(fù)基本順利,未造成爐況大的波動(dòng)。 (3)減風(fēng)幅度控制較理想,頂溫基本在可控范圍,保證了料面下降深度。 (4)全程回收煤氣避免了資源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。 4.2不足之處 (1)預(yù)判不足,休風(fēng)后,開(kāi)啟大小人孔后因爐頂一直有白煙回旋,致使始終無(wú)法看清爐墻粘結(jié)部位及結(jié)厚程度,很大程度上影響了爆破最佳位置的選定和處理進(jìn)程。 (2)休風(fēng)前期預(yù)期降料面深度不夠,且處理延時(shí),導(dǎo)致休風(fēng)所加凈焦基本燒盡,增加了前期復(fù)風(fēng)的困難。 (3)對(duì)入爐有害元素重視不夠,導(dǎo)致至結(jié)厚,同時(shí)在處理特殊爐況時(shí),措施不周全,致使結(jié)厚發(fā)展為結(jié)瘤。 5 預(yù)防結(jié)瘤的措施 結(jié)瘤一般是由爐況失常引起的,因此防止高爐結(jié)瘤是高爐操作者的重要任務(wù),應(yīng)千方百計(jì)的避免結(jié)瘤的出現(xiàn)。以穩(wěn)為主,兼顧強(qiáng)化,理性操作才能保證高爐長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行。針對(duì)此次結(jié)瘤的教訓(xùn),在今后的工作中需要注意以下幾點(diǎn): (1)搞好精料工作,在原燃料波動(dòng)時(shí),及時(shí)校正好堿度,保證爐況的穩(wěn)定順行,預(yù)防為主,兼顧強(qiáng)化。 (2)在日常操作中要穩(wěn)定各種操作制度,減少爐溫的波動(dòng),調(diào)節(jié)爐況要及時(shí)準(zhǔn)確。在爐況波動(dòng)時(shí),處理要準(zhǔn)確全面,避免反復(fù)。壓差長(zhǎng)期偏高時(shí)必須引起高度重視,及時(shí)把壓差降下來(lái)。 (3)關(guān)注好有害元素的入爐情況,定期組織高爐排堿。在原料堿金屬高的情況下,爐墻易粘結(jié),為避免爐墻結(jié)厚,應(yīng)適當(dāng)保持邊緣氣流,礦焦角差不宜過(guò)大。 (4)大中型高爐在處理爐況失常時(shí)不宜過(guò)分發(fā)展邊緣,以免造成管道行程,進(jìn)一步惡化爐況。 (5)及時(shí)消除冷卻設(shè)備漏水,發(fā)現(xiàn)結(jié)厚要及時(shí)處理,避免出現(xiàn)結(jié)瘤。 (6)針對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的高爐,要定期組織工長(zhǎng)進(jìn)行特殊爐況的培訓(xùn)。 6 結(jié)語(yǔ) 方大特鋼1#高爐自2015年2月形成的爐身結(jié)瘤,于3月25日—3月29日(包括恢復(fù)時(shí)間)進(jìn)行爐墻炸瘤處理,總的來(lái)說(shuō)炸瘤處理是成功的,也存在不足,教訓(xùn)值得吸取。關(guān)鍵是要提前采取預(yù)防結(jié)瘤的措施,避免結(jié)瘤的發(fā)生。 |
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