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【技術(shù)文摘】方大特鋼1#高爐炸瘤生產(chǎn)實(shí)踐

 zhw9888 2016-04-27

王維 張志健劉全勝 黎金芳

(方大特鋼科技股份有限公司)

 

摘 要對(duì)方大特鋼1#高爐降料面炸瘤生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。分析結(jié)瘤的原因,并指出了處理過(guò)程的成功與不足,以便吸取結(jié)瘤處理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

關(guān)鍵詞高爐 炸瘤 處理 預(yù)防

 

1 前言

方大特鋼1#高爐有效爐容1050m3,自2006年10月1日投產(chǎn)以來(lái),一直穩(wěn)定順行,各項(xiàng)指標(biāo)均保持在較好水平。2015年2月24日開(kāi)始,爐況難行,爐缸不活,風(fēng)口不均,上部調(diào)劑效果不理想,恢復(fù)困難。3月5日利用休風(fēng)堵風(fēng)口機(jī)會(huì),觀察發(fā)現(xiàn)料面不規(guī)整,8#—16#風(fēng)口上方有結(jié)厚現(xiàn)象,雖采取洗爐、開(kāi)邊緣等措施爐況基本穩(wěn)定,但始終無(wú)法強(qiáng)化生產(chǎn),高爐燃料比大幅上升,各指標(biāo)大幅下行,結(jié)厚前后指標(biāo)對(duì)比如表1。為進(jìn)一步強(qiáng)化1#高爐生產(chǎn)水平及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),確保鐵廠生產(chǎn)任務(wù)及各項(xiàng)指標(biāo)完成,定于2015年3月25日—3月29日(包括恢復(fù)時(shí)間)對(duì)1#高爐進(jìn)行爐墻炸瘤處理。

表1  結(jié)厚前后1#高爐各參數(shù)及指標(biāo)對(duì)比

1#高爐

風(fēng)壓kPa

風(fēng)量m3/min

頂壓kPa

風(fēng)溫℃

焦比kg/t

煤比kg/t

燃料比kg/t

產(chǎn)量

t/d

 

CO2

%

正常

375

2570

205

1202

350

150

500

3600

19.48

結(jié)厚后

350

2430

200

1156

400

140

540

3100

17.2

2 高爐結(jié)瘤的處理及原因分析

2.1降料面過(guò)程

3月24日晚班開(kāi)始改全焦冶煉(焦負(fù)3.06),每批料帶200kg螢石以洗刷爐墻并改善渣鐵流動(dòng)性,槽下101皮帶打水裝制恢復(fù),利于休風(fēng)料焦炭打水降頂溫。23:08開(kāi)始下休風(fēng)料(休風(fēng)料的安排見(jiàn)表2),通過(guò)爐頂打水、風(fēng)量控制休風(fēng)料下料等方法控制頂溫不超過(guò)400℃,達(dá)到空料線的目的(風(fēng)量、頂溫的控制見(jiàn)表3);同時(shí)安排專(zhuān)人每小時(shí)取爐頂煤氣進(jìn)行分析。本次空料線操作較為順利,頂溫均控制在400℃以?xún)?nèi),于3月25日3:10退出TRT,5:17切煤氣,5:30左右休風(fēng),實(shí)現(xiàn)全程煤氣回收,整個(gè)過(guò)程約6h30min,空出料線,雷達(dá)探尺測(cè)得約17.2m。

表2  休風(fēng)料

焦批

kg

焦丁

kg

礦批

kg

機(jī)燒

%

球團(tuán)

kPa

螢石

kg

鵝卵石

kg

批數(shù)

R2

2.0

焦負(fù)

焦比

kg/t

30000

8200

600

25000

80

20

200

700

5

0.98

2.99

551

8800

600

25000

80

20

200

700

7

0.97

2.8

589

50000

5000

表3 空料線過(guò)程中風(fēng)量、風(fēng)壓、頂溫的控制

時(shí)間

風(fēng)量

m3/min

風(fēng)壓

kPa

風(fēng)溫

頂壓

kPa

頂溫

CO

%

CO2

%

O2

%

H2

%

N2

%

利用率

%

22:00

2600

350

1190

187

276

22

17

0.2

1.1

59.7

43.59

23:00

2608

345

1193

187

214

24.4

15.4

0.2

1.2

58.8

38.69

0:00

2688

318

1185

188

332

23.6

16

0.2

1.1

59.1

40.4

1:00

2683

317

1215

180

221

26.4

14

0.2

1.2

58.2

34.65

2:00

2773

295

1198

259

164

26.4

11.4

0.2

1.3

60.7

30.16

3:00

2634

255

1178

261

137

26.6

12.8

0.2

1.2

59.2

32.49

4:00

2280

175

1200

262

89

26.4

7.4

0.2

1.3

60.7

21.89

5:00

2156

148

1100

83

258

未取樣

2.2炸瘤過(guò)程

休風(fēng)后所有風(fēng)口均用炮泥堵好,4h后開(kāi)始降低高爐冷卻水壓。采用爐身結(jié)厚部位開(kāi)孔進(jìn)行探瘤爆破,由于爐頂一直冒白煙無(wú)法觀察爐內(nèi)結(jié)厚情況,遂根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)分別將第7層10#冷卻板、第11-12層11#冷卻板、第12層12#冷卻板燒損開(kāi)孔,及在第19段18#冷卻壁、第22段14#冷卻壁和21#冷卻壁安裝螺絲孔處開(kāi)孔,采取邊開(kāi)孔邊爆破邊觀察的方式進(jìn)行,共計(jì)處理時(shí)間41h38min。

本次1#高爐結(jié)厚呈層狀分布:22段(爐喉鋼磚下約3m左右)沿8#~16#風(fēng)口圓周部位結(jié)一凸臺(tái),結(jié)厚約1.0~2.0m,將此結(jié)厚物炸掉后,從12層12#冷卻板開(kāi)孔處檢查發(fā)現(xiàn)沿7#~9#風(fēng)口圓周向下部位有1.0~1.5m左右的結(jié)厚物,逐步燒損11層、12層11#冷卻板及7層10#冷卻板開(kāi)孔炸瘤。圖1是第12層12#冷卻板處所拍爐內(nèi)結(jié)瘤熱態(tài)和冷態(tài)圖(厚度約1~1.5m)。

                              

2.3結(jié)瘤的原因

2.3.1入爐原料的堿負(fù)荷與鋅負(fù)荷偏高

1#高爐入爐堿金屬與鋅含量自2014年11月下旬開(kāi)始有較大幅度的升高,堿負(fù)荷在3-4kg/t,處于中上限水平;鋅負(fù)荷高于1.10kg/t,有時(shí)達(dá)到2.0kg/t,大大超出正常范圍。當(dāng)高爐入爐堿金屬和鋅負(fù)荷偏高時(shí),堿金屬化合物沉積在固體物料表面,生成一些低熔點(diǎn)化合物,引起爐料過(guò)早燒結(jié)軟化,導(dǎo)致?tīng)t溫波動(dòng)時(shí)粘結(jié)在爐墻上,形成結(jié)厚或結(jié)瘤,而鋅的揮發(fā)溫度低,氣態(tài)鋅在上升過(guò)程中遇到粉焦或粉礦并降溫變?yōu)閆nO黏附于爐墻上,容易形成高爐上部或中上部結(jié)厚、結(jié)瘤。炸瘤后取爐內(nèi)結(jié)瘤物與粘結(jié)物化驗(yàn)成分見(jiàn)表4,可以看出入爐原料有害元素含量高是此次結(jié)瘤的主要原因。

表4  爐內(nèi)粘結(jié)物與結(jié)瘤物主要成分,%

名稱(chēng)

TFe

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

K2O

Na2O

Pb

ZnO

爐頂白色粉末

1.92

0.96

0.46

0.1

0.82

1.41

14.51

2.74

71.1

爐結(jié)瘤料

12.32

3.34

1.93

0.1

3.13

0.94

11.62

6.45

54.08

爐內(nèi)粘結(jié)物

46.7

1.52

1.65

0.48

1.31

0.16

2.68

7.03

8.42

2.3.2機(jī)燒堿度波動(dòng)大

 2月24日-2月25日入爐機(jī)燒堿度由1.80突然升高至2.10,導(dǎo)致?tīng)t況失常,最終發(fā)展為連續(xù)性懸料,恢復(fù)過(guò)程中又產(chǎn)生邊緣管道,造成煤氣流分布與熱制度失常。高爐出現(xiàn)管道后高溫煤氣未經(jīng)過(guò)充分的熱交換就到達(dá)高爐上部區(qū)域,將沒(méi)還原的礦石軟化,軟熔爐料將凝固,在邊緣時(shí)就會(huì)形成結(jié)厚,處理不及時(shí)則發(fā)展為結(jié)瘤。

2.3.3操作制度影響

1#高爐為了降低消耗,長(zhǎng)期以來(lái)采用大礦角,且礦焦角差大,導(dǎo)致邊緣過(guò)重,在原料堿金屬高的情況下?tīng)t墻易粘結(jié)。

2.3.4爐役后期爐型不規(guī)整

1#高爐處于爐齡后期,經(jīng)常需使用鈦礦護(hù)爐,操作爐型產(chǎn)生了一定的變化,在爐況波動(dòng)時(shí),比較容易產(chǎn)生布料不均,從而導(dǎo)致偏行引起結(jié)厚。

3 爐況的恢復(fù)

3月26日中班在炸完最后一處瘤后,采取靜態(tài)裝料方式進(jìn)行, 23:00料線填至5~6m,開(kāi)始送風(fēng)。為使復(fù)風(fēng)的順利進(jìn)行,集中堵6#-15#風(fēng)口,同時(shí)采取單鐵口出鐵的方式進(jìn)行,選定無(wú)結(jié)厚部位的北鐵口出鐵恢復(fù)爐況,并視情況逐步打開(kāi)風(fēng)口和恢復(fù)南鐵口出鐵。考慮到結(jié)厚物進(jìn)入爐缸以及計(jì)劃休風(fēng)后爐缸熱量不足,復(fù)風(fēng)料的安排如表5。

表5  復(fù)風(fēng)料安排

焦批

kg

焦丁

kg

礦批

kg

機(jī)燒

%

球團(tuán)

%

螢石

kg

鵝卵石

kg

批數(shù)

R2

2.5

焦負(fù)

焦比

kg/t

10000

10

8000

600

20000

100


200

1000

3

1.01

2.35

719

10000

8

8000

600

20000

100

200

1000

5

1.01

2.35

719

7800

800

20000

80

20

200

650


1.05

2.35

705

復(fù)風(fēng)初期裝制上采取單環(huán)恢復(fù)爐況,煤氣利用率差,且檢修時(shí)間由于部分原因超時(shí),休風(fēng)時(shí)所加凈焦基本燒盡,加上炸下結(jié)厚物堆積在下部,爐缸熱量不足,給爐況的恢復(fù)帶來(lái)了一定的困難。3月27日夜班恢復(fù)期間高爐不受風(fēng)、難行,鐵水熱量差,冷渣冷鐵難流,加風(fēng)進(jìn)程緩慢,共計(jì)坐料兩次。早班隨著凈焦到達(dá)爐缸,熱量有所好轉(zhuǎn),逐加風(fēng)并擴(kuò)礦批至25t,焦負(fù)2.94,同時(shí)改多環(huán)布料改善煤氣利用;隨著風(fēng)口的逐步打開(kāi),3月28日擴(kuò)礦至28t,焦負(fù)3.79,并恢復(fù)南鐵口出鐵;3月29日擴(kuò)礦至30t,焦負(fù)4.5。目前1#高爐煤氣分布日趨合理,爐缸熱狀態(tài)良好,各項(xiàng)指標(biāo)全面恢復(fù)到正常水平。

4 本次處理的成功與不足

4.1成功之處

(1)本次炸瘤對(duì)高爐本體內(nèi)型及設(shè)備均無(wú)損壞,炸瘤效果總體上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。

(2)休風(fēng)、復(fù)風(fēng)方案制定較為詳細(xì),炸瘤后爐況恢復(fù)基本順利,未造成爐況大的波動(dòng)。

(3)減風(fēng)幅度控制較理想,頂溫基本在可控范圍,保證了料面下降深度。

(4)全程回收煤氣避免了資源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。

4.2不足之處

(1)預(yù)判不足,休風(fēng)后,開(kāi)啟大小人孔后因爐頂一直有白煙回旋,致使始終無(wú)法看清爐墻粘結(jié)部位及結(jié)厚程度,很大程度上影響了爆破最佳位置的選定和處理進(jìn)程。

(2)休風(fēng)前期預(yù)期降料面深度不夠,且處理延時(shí),導(dǎo)致休風(fēng)所加凈焦基本燒盡,增加了前期復(fù)風(fēng)的困難。

(3)對(duì)入爐有害元素重視不夠,導(dǎo)致至結(jié)厚,同時(shí)在處理特殊爐況時(shí),措施不周全,致使結(jié)厚發(fā)展為結(jié)瘤。

5 預(yù)防結(jié)瘤的措施

結(jié)瘤一般是由爐況失常引起的,因此防止高爐結(jié)瘤是高爐操作者的重要任務(wù),應(yīng)千方百計(jì)的避免結(jié)瘤的出現(xiàn)。以穩(wěn)為主,兼顧強(qiáng)化,理性操作才能保證高爐長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行。針對(duì)此次結(jié)瘤的教訓(xùn),在今后的工作中需要注意以下幾點(diǎn):

(1)搞好精料工作,在原燃料波動(dòng)時(shí),及時(shí)校正好堿度,保證爐況的穩(wěn)定順行,預(yù)防為主,兼顧強(qiáng)化。

(2)在日常操作中要穩(wěn)定各種操作制度,減少爐溫的波動(dòng),調(diào)節(jié)爐況要及時(shí)準(zhǔn)確。在爐況波動(dòng)時(shí),處理要準(zhǔn)確全面,避免反復(fù)。壓差長(zhǎng)期偏高時(shí)必須引起高度重視,及時(shí)把壓差降下來(lái)。

(3)關(guān)注好有害元素的入爐情況,定期組織高爐排堿。在原料堿金屬高的情況下,爐墻易粘結(jié),為避免爐墻結(jié)厚,應(yīng)適當(dāng)保持邊緣氣流,礦焦角差不宜過(guò)大。

(4)大中型高爐在處理爐況失常時(shí)不宜過(guò)分發(fā)展邊緣,以免造成管道行程,進(jìn)一步惡化爐況。

(5)及時(shí)消除冷卻設(shè)備漏水,發(fā)現(xiàn)結(jié)厚要及時(shí)處理,避免出現(xiàn)結(jié)瘤。

(6)針對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的高爐,要定期組織工長(zhǎng)進(jìn)行特殊爐況的培訓(xùn)。

結(jié)語(yǔ)

方大特鋼1#高爐自2015年2月形成的爐身結(jié)瘤,于3月25日—3月29日(包括恢復(fù)時(shí)間)進(jìn)行爐墻炸瘤處理,總的來(lái)說(shuō)炸瘤處理是成功的,也存在不足,教訓(xùn)值得吸取。關(guān)鍵是要提前采取預(yù)防結(jié)瘤的措施,避免結(jié)瘤的發(fā)生。


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