1# 做了個otl小功放,原理圖如下,在CircuitMaker 2000里仿真與實際出入很大,主要表現(xiàn)在上電后8050和8550發(fā)熱很大,實測雙聲道無信號電流約200mA,但仿真時只有不到20mA,不知道是什么問題,還有CircuitMaker 2000里好像沒有90系列和8050、8550等三極管,應(yīng)該用什么型號的代替,是否能自定義原件,謝謝。 從給出電路看,有以下問題:1,R3沒并聯(lián)交流退耦電容;2,QI,Q3基——基偏置過高,是末級電流大,發(fā)熱原因(正常應(yīng)1.2V左右);3,C1+可能不在電源中點(1/2VC);4,最大問題是Q2沒引入中位直流負(fù)反饋,導(dǎo)至本電路工作不穩(wěn)定,不具實用性。 5# 最大的問題應(yīng)該是R2太大了! 靜態(tài)電流調(diào)到位10-20mA為好。R2決定靜態(tài)電流。如果想要省事,可以用兩個與輸出管同型號的三極管(8050和8550)把CB短接當(dāng)二極管,串聯(lián)后代替R2。不做產(chǎn)品可以不考慮這一點成本。然后只調(diào)節(jié)R5到中點電壓為電源電壓的一半。
另外這電路沒自舉,最大輸出功率會變小。建議加上自舉電路。有一個簡單的辦法,就是把R1接到輸出端C1的后面,C1把極性調(diào)轉(zhuǎn)一下,喇叭接地端改接電源,利用輸出電容做自舉,這樣會在不增加器件的情況下提高電路的性能。 7# 調(diào)大R2,增大Q1,Q3靜態(tài)電流,改善輸出失真。該電路對元件要求很低,只要滿足上列三項就行。 Q2的下偏值R4太大,改為5.1K,R改22K可調(diào),用于調(diào)中點的1|2電壓。R2是調(diào)功放管Q1和Q3的靜態(tài)電流的。一般從51--300歐。Q2用9013.3BX31即可,Q1.Q3用8850.8050或3AX31.3BX31.但要HFE上配對。 末級功放管電流大、發(fā)熱是因為R2太大了,換成一只三極管和一只可調(diào)電阻組成的可調(diào)穩(wěn)壓管,就可以隨意調(diào)節(jié)末級的靜態(tài)電流了。
R3在這里干什么用?去掉它,把Q2的發(fā)射極直接接地,這樣可以將輸出管的動態(tài)范圍擴(kuò)大到最大;R1最好是用一只PNP管和一只電阻、一只電容代替,這樣可以提高電壓增益并減小失真。 10# 調(diào)整好了后,將R2換成兩個串聯(lián)的4148,靜態(tài)電流單聲道約為12mA,電壓放大約4倍。
13# 分立件OTL電路的關(guān)鍵是中點電壓與末級的電流 15# 更新后的原理圖和實物。按照已經(jīng)有的元件制作,所以沒有調(diào)中點電壓,仿真中點電壓為2.18v,實測為2v。個人認(rèn)為可以不用調(diào),輸出幅度太大就已經(jīng)出現(xiàn)失真了。
用usb直接供電我試過一次,信號地和電源地形成回路,噪音不好控制。樓主打算如何使用usb供電? 17# 如果是自己制作電路,我建議采用下面的四管線路。 18# 回16樓:直接用usb供電,加了22uF電解,104瓷片電容,基本沒有噪音,我是一個atom主機(jī),用的是外置電源。 OTL電路的兩個極易被忽視的問題: 20# 回復(fù) 20#實際上書上的說法并沒有錯,只是看問題的角度不同罷了,就好比分析一個振蕩電路,可以用LC回路中電流電壓的時變情況來分析,也可以從正反饋(能量)角度來分析,最終結(jié)果都是等效的。
沒有自舉的OTL電路,推挽管是工作于射極跟隨器(共集電極電路)狀態(tài)的,而射極跟隨器可以看作是加有強(qiáng)烈電壓負(fù)反饋的電路,因此推挽管只有電流放大作用,沒有電壓放大作用,因此負(fù)載上的輸出幅度就完全取決于推動管集電極(也就是推挽管基極)的電壓變化幅度,但是由于推挽管中點電壓的限制,導(dǎo)致了推動管靜態(tài)工作點不能取在交流負(fù)載線的中點,只能取在直流負(fù)載線的中點,這樣推動管的作用就不能完全發(fā)揮,推動管負(fù)載電阻的壓降限制了推動管集電極電位(也就是您提到的Q1基極電壓)不能上升到接近Vcc,但推動管集電極電位卻能夠下降到接近0,因此相對Q3而言,Q1的作用就不能完全發(fā)揮,Q1和Q3的激勵就不平衡了。自舉提升了Q1的基極電壓,使之可以接近Vcc,這樣就平衡了Q1和Q3的激勵,充分發(fā)揮Q1的作用,不至于出現(xiàn)削波現(xiàn)象。 如果不用自舉,用恒流源代替推動管負(fù)載電阻,假設(shè)是理想恒流源,那么推動管的直流負(fù)載線就被拉成了一條水平線(IC固定了),此時直流負(fù)載線的中點同時也就是交流負(fù)載線的中點,推動管就能夠完全發(fā)揮作用,恒流源使得推動管集電極電壓能夠直接在接近Vcc和接近0之間擺動,推挽管激勵自然就平衡了,此時也就不需要自舉了。 但是從另一個角度分析,推挽管工作于射極跟隨器狀態(tài)本來就有強(qiáng)烈的電壓負(fù)反饋,加上推動管負(fù)載電阻白白消耗了推動功率,這樣OTL電路的增益就下降了,為了提高增益,可以走兩條路: 1、引入自舉(正反饋),抵消射極跟隨器本身的負(fù)反饋,將推挽管工作狀態(tài)變?yōu)楣舶l(fā)射極工作狀態(tài)以提高增益。 2、將推動管負(fù)載電阻換成恒流源,理想恒流源的交流電阻為無窮大,不消耗推動功率,這樣推動功率就全部用來推動推挽管,同樣可以提高增益。 實際上,不難看出,無論哪個角度分析,最終結(jié)果都是一樣的。 因此,書上和您說的都沒有錯(當(dāng)然有些連推挽管工作于射極跟隨器狀態(tài)的基本原理都沒有分析清楚的書除外)。 另外補充一句:硅管穿透電流小,但硅管VBE(上文錯寫成VBC了,已修改)的變化受溫度的影響可能比鍺管還大,VBE隨溫度的減小,引起IB的較小增加,會導(dǎo)致IC的劇烈增加,對于工作在功率放大狀態(tài)下的大中功率硅管熱穩(wěn)定性的影響不可低估。不要以為硅管穿透電流小就可以忽視硅管的熱穩(wěn)定性問題,特別是大中功率功放,這一點筆者是有過不少教訓(xùn)的。
回復(fù) 22# 的帖子確實是這樣的,還從來沒人敢把大功率擴(kuò)音機(jī)功放管的射極電阻省掉,為的就是提高熱穩(wěn)定性。但在供電電壓小于9伏的小功率電路上,幾乎所有的互補OTL功放末級都不使用射極電阻,而是在兩只功放管基極之間接一只熱敏來提高熱穩(wěn)定性,為的是提高效率,而且這樣在同樣的電源電壓下輸出更大。
回復(fù) 15# 的帖子
15樓的電路差自舉電路,Q1的動態(tài)范圍被壓縮很不劃算,稍微改一下也不增加元件。見圖:(電容極性變一下)
其實R5換成15K、30K或50K中點電壓也就上來了;D1并接1只微調(diào)電阻可調(diào)整末級電流。 用一個簡單的電路做多種嘗試、應(yīng)該是有趣的,愛好者都愛折騰。 |
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